趙春雨 張廣會

摘 要:商用車行駛異常抖動問題是困擾主機廠及用戶的頑疾之一,而高速行駛異常抖動是所有抖動問題中最常見的,也最容易引起用戶報怨的問題。本文詳細分析了整車異常抖動問題產生機理和排查方法,并針對高速行駛異常抖動問題給出了行之有效的處理措施。
關鍵詞:異常抖動;固有頻率;動平衡
1 前言
發生高速行駛異常抖動的車輛,其故障車速往往與用戶常用車速重疊,造成極差的駛乘體驗。一般空載狀態比滿載嚴重,路面越好,抖動問題越明顯。乘員的主觀感受為,車輛在故障車速時有明顯的X向-前進方向(或Y向-側向)的低頻聳動,類似于騎馬的感覺。
2 問題產生機理
車輛行駛過程中,當輪邊旋轉產生的激勵頻率與簧上質量振動系統固有頻率重合時,就會發生共振現象,也是就我們所說異常抖動現象。
固有頻率是車輛的固有屬性,所以處理異常抖動問題主要有兩種思路:
1)減少激勵源的能量輸出,車輛行駛時主要激勵源見圖1。
2)根據無阻尼固有頻率計算公式:fn=,通過改變振動系統的質量或者改變系統剛度來改變固有頻率,避開常用車速時輪邊對應的激勵頻率,從而消除車輛的異常抖動。
3 原因查找
1)空檔滑行測試:將速度提高到略高于振動出現的速度后將車輛掛空檔滑行,如果掛空檔時在振動車速段仍有振動,則振動對車速十敏感。此時,發動機、變速器作為振源的可能已經排除,應集中關注車輪總成。
2)換擋等發動機轉速測試:找到振動出現的速度,確定此時發動機轉速后減速并安全減低一檔,提高發動機轉速到故障時轉速。如果在相同的發動機轉速下振動再次出現,則發動機、變速器最可能的振源。每次減一檔并在空檔重復本測試,對確認測試結果,見圖2。
4 固定車速異常抖動問題處理
4.1 故障狀態確認
如果通過排查后,確定振動現象與車速強相關,那么可以確定振源來自驅動橋或輪邊。
在實際工作中,通過減小輪胎總成的跳值和動不平衡量,可有效減輕異常抖動現象, 車輛異常抖動問題原因圖解見圖2。
4.2 輪胎總成跳動的排查與控制
由于車輪總成的跳動直接影響動平衡大小和徑向力的偏差,應首先檢查輪胎跳動是否超差。在實際處理問題過程中,推薦直接在車上測量輪胎總成的徑向和軸向跳動量。
測量時,重點關注中間三條(或兩條)花紋的跳動情況。徑向和軸向跳動值應小于2mm。
4.3 輪胎總成動平衡控制
4.3.1 動平衡機操作要點
1)輪胎總成調整至標準氣壓,清除輪胎上的雜物,舊的平衡塊要全部拆下。
2)安裝時保證車輪旋轉中心與動平衡機旋轉軸同軸度,要避免安裝過程中對動平衡機旋轉軸的沖擊。鎖緊輪胎時,應該慢速轉動輪胎,旋轉擰緊,均勻受力。
3)測出不平衡量后,按測量結果在指示位置安裝平衡塊,輪胎總成兩側都匹配完平衡塊后,再進行校驗。每個輪胎總成動平衡塊個數不超過3個。
4.3.2 輪胎總成動不平衡量限值
校正面不平衡質量(單面)限值:輕型車≤25kg;中重型≤90g。在實際調整過程中,不平衡應該盡量調整至最小。
如果條件允許,應先對輪輞進行動平衡測量,挑選不平衡量相對小的輪輞匹配輪胎,再進行輪胎總成的后續調整工作。
盡量優先選擇初始不平衡量小的輪胎總成進行調整裝車。
4.3.3 動平衡機精度簡易檢驗方法
在動平衡機上裝好輪胎總成進行一次測量,記好不平衡質量及位置,然后將車輪沿主軸轉動90°,再進行測量,如兩次測試結果無明顯差別,可認為動平衡機精度沒有問題。
5 結論
通控制輪邊的尺寸和動平衡,我們在實際工作中多次解決了用戶的異常抖動問題,但從根本消除異常抖動問題,還要從振動系統固有頻率的控制入手。通過對標進口車發現,國外樣車板簧上質量固有頻率相對較高,有效避開了90km/h以下常用車速對應的輪邊旋轉頻率,這應該是我們今后解決異常抖動問題的重點努力方向。
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