李偉峰



摘 要 對一起主變進水受潮引起的故障進行分析,并給出整改意見。
關鍵詞 變壓器;受潮;故障
引言
變壓器是電力系統中的重要設備,擔負著電壓變換、電能傳輸和終端分配的作用。變壓器套管是變壓器箱外的主要絕緣裝置,主要用于固定引線及提供絕緣支撐,運行中長期承受工作電壓和電流, 同時還要承受各種過電壓及短路沖擊電流。110kV以上電壓等級的套管類型主要有:油紙電容式套管、膠紙電容式套管、環氧浸漬紙熬過、氣體套管。對于油紙電容式套管常見的故障有油色譜超標、受潮、滲漏油等問題。下面對一起我局2018年發生的某220kV主變故障進行分析。
1現場情況
2018年9月22日14時55分15秒,中山某220kV主變差動保護動作,跳開三側開關,輕瓦斯發信,重瓦斯動作。備自投動作,無負荷損失。220kV 1M、2M母線并列運行,母聯開關2012運行;110kV1-5M與2-6M母線并列運行,#1分段開關1015處于合閘位置,#2分段開關1026處于合閘位置,#1母聯開關1012熱備用、#2母聯開關1056運行。
2試驗分析
2.1 絕緣電阻試驗
對主變進行繞組連同套管絕緣電阻試驗,數據如表1所示。按照南網《電力設備檢修試驗規程》的要求,絕緣電阻換算至同一溫度下與前一次測試結果相比應無明顯變化,一般不低于上次試驗的70%。本次試驗數據與上次數據相比明顯偏低。
2.2 繞組變形試驗
采用頻響法進行變壓器繞組變形測試并與上次測試曲線相比較,低壓繞組C相在高頻段與上次試驗波形不吻合,存在明顯差異,繞組存在變形[1]。測試結果及歷史數據如圖1、2 所示。
2.3 變壓器油色譜試驗
對主變本體油進行色譜試驗,油中溶解乙炔(C2H2)含量超注意值,測試結果如表2所示,三比值故障代碼為1,0,2,故障類型判斷為電弧放電[2]。
3設備檢查
3.1 變壓器現場檢查
主變排油后,打開油箱上部檢修孔發現:高壓B相調壓線圈上端部出頭引線絕緣包裹崩開,靠近鐵軛一側的包裹絕緣紙發黑,調壓線圈出頭引線間存在匝間放電現象。
3.2 套管現場檢查
拆除B相套管過程中,翹開頂套后可見大量油水混合物漏出,頂套內部存在明顯銹蝕及水痕。進一步檢查套管頂套內的密封圈,發現密封圈與頂套開孔基本平齊,密封圈已變形(圖3),且沒有彈性。
高壓、中壓側套管采用穿纜式結構,其頂部密封結構如圖4所示。通過頂套蓋?、頂套?與引線接頭⑩之間的兩道O型密封膠圈④實現軸向密封。
3.3 主變吊芯檢查
返廠吊芯檢查發現,高壓B相調壓線圈上端部出頭引線位置有絕緣紙碳化痕跡,調壓線圈與外部中壓線圈之間的圍屏上存在疑似水痕,其位置靠近調壓線圈引出線。
拆除調壓線圈引出線兩側絕緣隔板,可見調壓線圈引出線第4和第6分接間發生絕緣擊穿(圖5),并裸出銅導線,與擊穿點對應的絕緣隔板位置可見明顯灼燒碳化痕跡。
4原因分析
高壓B相調壓線圈出頭引線間絕緣擊穿是主變故障跳閘的直接原因。高壓套管頭部密封不良、水分進入主變內部,引起調壓線圈出頭引線絕緣裕度下降,是導致主變故障跳閘的根本原因。
故障發生和發展過程為:高壓套管為穿纜式結構,套管頭部存在密封不良,進水受潮[3],水分沿著引線進入主變內部,由于高壓引線與調壓線圈出頭引線間距離較近,且高壓引線向調壓線圈出頭引線位置呈一定傾斜角度,水分落至調壓線圈出頭引線,致使調壓線圈出頭引線絕緣受潮,引發匝間短路故障發生,導致主變故障跳閘。
高壓套管頭部進水的原因為:套管在長期運行中,密封膠圈受高溫、電磁作用發生老化變形,引起軸向密封不良,潮氣入侵套管頭部,套管引線受臺風作用發生擺動,導致水分沿著套管電纜頭進入套管頂套乃至主變內部。
5建議
該缺陷涉及設備結構,建議廠家對套管頂部密封結構進行改造。
參考文獻
[1] 周健科.變壓器繞組頻率響應測試方法研究[J].變壓器,2019, 56(4):63-68.
[2] 亓秋波,張瑞強,李嬙. 變壓器油中溶解氣體含量突增故障診斷探討[J]. 機電信息,2019,(27):78-79.
[3] 賈輝,賈勇,王志勇. 油浸式電力變壓器絕緣受潮故障分析和處理[J]. 吉林電力,2009,(2):41-43,48.