趙祖德 李永強 高國棟
摘 要 電泵分離器的使用目的是保證在一定的沉沒度壓力下,避免電泵發生氣鎖。在什么情況下使用分離器是我廠面臨的問題。為了避免氣鎖,一方面:一些不必要使用分離器的井也使用了分離器,增加了分離器失效落井的隱患;另一方面:大部分電泵井泵掛過深,導致沉沒度明顯偏大,造成大量不必要的油管和電纜的投資。
關鍵詞 潛油電泵井;潛油電泵井分離器;潛油電泵井管柱優化技術
1 研究內容及成果
通過研究,當進泵流體的氣液比小于8%時,泵的性能不會受到影響;而進泵流體的氣液比大于10%時,電泵特性曲線會加速惡化[1]。目前我廠使用的旋轉式分離器生產時對氣液比的適應范圍可達到30%[2]。因此本課題以氣液比30%和8%作為上下限,來研究分離器的使用條件。
進液口處的氣液比大小主要受沉沒度壓力,生產氣油比,含水率,溫度,原油、天然氣物性等因素影響。想要準確判斷一口電泵井是否采用分離器生產,需要考慮以上所有因素。
1.1 原油、天然氣物性對氣液比的影響研究
(1)對溶解氣油比的影響。在其他條件不變的情況下,原油和天然氣的物性決定了原油的溶解天然氣量。根據相似相溶原理可知,原油的相對密度越小、天然氣的相對密度越大,原油能溶解的天然氣越多,氣液比就越小,反之則越大。課題組統計了我廠380余口電泵井的原油相對密度,發現主要集中在0.91~0.95之間,原油平均相對密度為0.9312。
(2)對天然氣壓縮因子的影響。理想氣體狀態方程表明,理想氣體體積只和壓力、溫度有關,而在研究天然氣時還需要考慮壓縮因子的影響,壓縮因子不僅與溫度、壓力有關,還受天然氣的組分影響。課題組統計了181口電泵產氣的數據,得出了其平均相對密度為0.6569,平均組分百分比為甲烷87.45%,乙烷2.58%,丙烷2.49%,異丁烷0.41%、正丁烷0.92%、異戊烷0.34%、正戊烷0.26%、氮3.49%、二氧化碳2.03%。
經過統計,我廠電泵井的原油、天然氣物性差異性很小,因此在以后的研究中我們將取其平均值來進行相應的計算。
1.2 溫度對氣液比的影響研究
溫度對原油、天然氣體積均有影響,溫度越高,因為熱膨脹其體積越大。溶解氣油比也受溫度的影響,溫度越高原油的溶解氣量越低。課題組統計了190余口電泵井的原始地層溫度,發現我廠電泵井的地溫梯度在2.3~3.3攝氏度之間。在我廠電泵井平均泵掛1500m的情況下,可估算出泵掛處溫度最高為70℃。在以后的研究中,此溫度當作定值來計算。
1.3 沉沒度壓力對氣液比的影響研究
(1)對天然氣體積系數的影響。在研究天然氣體積系數時,通常會采用壓縮因子狀態方程。先根據天然氣的組分、泵掛處溫度,通過S-K圖版法[3],得出不同沉沒度壓力下的天然氣壓縮因子,再計算出天然氣體積系數。
(2)對原油體積及溶解氣量的影響。原油能溶解的氣量除了與原油、天然氣物性及溫度有關外,還和壓力有關系。另外,在等溫條件下原油的體積系數又受溶解氣量和壓縮性影響。
在石油行業大概有幾種通用的方法來估算原油溶解氣量和體積系數,課題組找出了3種方法[3]:
Vazquez公式;Standing公式;Laster公式
對于不同的油田,最準確的方法是現場取樣,根據大量的實驗結果來反推出適合自身油田狀況的公式。查閱文獻發現,勝利采油院曾在油田范圍內分層位、分區塊開展過此類工作。由于我廠缺乏實驗條件,所以以文獻中的一組公式(砂一層)為基礎[4],與通用的三種方法進行比對,選出最適合我廠情況的計算方法。
通過對比得出:Vazquez公式與采油院公式的計算結果偏差最小,最適合我廠溶解氣油比和原油體積系數的計算[4]。
1.4 含水率對氣液比的影響研究
含水率決定了單位體積井液中原油和水的占比,井口原油產量決定了在泵掛處的溶解的氣量和原油體積的占比,而水近似地看成不可壓縮液體。所以在相同的生產氣油比情況下,井液含水率越高泵掛處的氣液比就越小。
1.5 生產氣油比對氣液比的影響研究
一口油井的產氣量也會影響進泵游離氣的多少。因為原油的溶解能力有上限,在相同的條件下,井口產氣量越高進入泵內的游離氣就越多。
1.6 分離器選用圖版的繪制
通過以上分別對五種因素和氣液比的關系研究,可以根據某一口電泵井的生產氣油比、含水率、沉沒度來判斷其是否需要用分離器生產,由于計算公式復雜,所以可以給定不同的沉沒度壓力、含水率、生產氣油比通過以下公式的計算結果來繪制出分離器選用圖版,圖版的優點是使用方便直觀,避免了煩瑣的計算。
課題組分別在3、4、5、6兆帕四種沉沒度壓力下,給定不同的含水率,計算對應的極限生產氣油比,并根據結果繪制了分離器選用曲線(進泵氣液比8%曲線),見圖1。
如圖中所示,圖版的橫坐標為含水率、縱坐標為生產氣油比。任取一口電泵井的含水率和生產氣油比,在圖中找出對應的點,假如該井的沉沒度在400m左右,就看該點和4MPa壓力時8%曲線的關系,如果點落在曲線的右下方就選擇吸入口生產,如果落在左上方就選擇分離器生產;同樣,判斷這口井的合理沉沒度,就根據該點左上方距離最近的一條曲線對應的壓力換算為沉沒度。
2 研究成果的應用情況
2.1 取消分離器情況
通過對分離器選用圖版的應用,選取22口生產井采取取消分離器生產,液、油、含水等基本生產數據與作業前差別不大。綜合氣油比從取消分離器前的69上升到84,這是因為分離器生產時會有一部分氣體被分離到油套環空中,改為吸入口生產時這部分氣體就進入了泵筒。
課題組針對這22口井,按照沉沒度分類:分為300m以下、300~400m、400~500m、500m以上,分別在3、4、5、6兆帕的圖版上取點,未發現異常點,均與理論相符合
(1)沉沒度300m以內取消分離器井生產情況見表1,其在圖版上的點,見圖2。
(2)沉沒度400-500m取消分離器井生產情況變化,詳見圖3。
(3)沉沒度500m以上取消分離器井生產情況變化,詳見圖4。
3 結束語
(1)通過22口電泵井的實際驗證,分離器選用圖版符合我廠電泵井的狀況。
(2)分離器取消后,生產氣油比會增加,均值為取消前的1.2倍。
(3)必須準確錄取作業前液量、氣量、含水率、沉沒度等各項資料,使用該圖版才有意義。
(4)圖版顯示:當含水在92%以下時,生產氣油比是影響進泵氣液比的主要因素;當含水大于96%時,含水率是影響進泵氣液比的主要因素。
參考文獻
[1] 關成堯,趙國春,張翼翼,等.套管放氣井環空流動與電泵井合理沉沒度計算方法[J].石油學報,2010,31(1):152-156.
[2] 孫浩玉.離心旋流式高效油氣分離器的研制及仿真研究[D].北京:中國石油大學(華東),2006.
[3] 秦積舜,李愛芬.油層物理學[M].北京:石油大學出版社,2003:37-47,67-80.
[4] 于偉杰,顧輝亮.開發中后期試井解釋中的PVT及相關參數確定方法[J].油氣地質與采收率,2004,11(2):43-44.