徐世波 張朝川 張紅剛
鐵法煤業(yè)(集團)有限責任公司大興煤礦 遼寧調(diào)兵山 112700
礦井火災是威脅煤礦安全生產(chǎn)的主要災害之一,由于煤炭自然發(fā)火而引發(fā)的礦井火災占總發(fā)火次數(shù)的90%-94%,據(jù)統(tǒng)計,我國25個主要產(chǎn)煤省區(qū)的130余個大中型礦區(qū)均不同程度地受到煤層自然發(fā)火的威脅[1-2]。礦井自燃火災產(chǎn)生的大量有毒有害氣體不僅會造成人員傷亡,同時還可能引發(fā)瓦斯、煤塵爆炸,使得事故危害進一步擴大[3]。大興煤礦是鐵法煤業(yè)(集團)有限責任公司大型骨干礦井,1990年投產(chǎn),設計生產(chǎn)能力3.0Mt/a。大興煤礦自投產(chǎn)以來,發(fā)生過數(shù)次自然發(fā)火事故,造成工作面被動封閉,嚴重影響礦井安全生產(chǎn)及采掘接替。現(xiàn)階段,大興煤礦進入深部開采,地質(zhì)構(gòu)造更加復雜、火成巖侵入災害嚴重,開采環(huán)境進一步惡化,傳統(tǒng)防滅火技術手段已不能完全滿足深部開采防滅火需求。鑒于此情況本文提出利用頂板瓦斯道防火技術,最終達到有效抑制采空區(qū)遺煤自燃的目的[4-6]。
南二905工作面可采走向長1124m,傾斜寬152-190m,開采儲量123.2萬t,工作面四周均為未采動區(qū),工作面上鄰7-2煤層,北部未采動,南部為南五719上采空區(qū),7-2煤層厚度在1.36-4.93m 之間,一般為 2.96m,與 9 煤層間距 33.07-36.73m,一般為34.99m。工作面所采9煤層大部分為長焰煤,南部有少量不粘煤,煤層厚度在4.50-6.80m之間,一般為5.30m。工作面從切眼推進至468m范圍內(nèi),平均煤厚為6.40m,推進468m至采止線范圍內(nèi),平均煤厚為4.80m。煤的自燃發(fā)火期為1-3個月,煤塵爆炸指數(shù)為 33.81%。

圖1 南二905工作面平面示意圖
南二905綜采工作面于5月15日試采,5月16日-18日期間生產(chǎn)部門對切眼頂板采取主動放炮放頂措施。5月20日回風開始出現(xiàn)CO氣體,5月30日回風流CO當日最高值達5.47ppm。
5月31日,南二905綜采工作面運順回采42m、回順回采46m。工作面風量1819m3/min ,最大瓦斯涌出量27.90m3/min,最大瓦斯抽采量14.81m3/min。21:00左右,現(xiàn)場瓦檢員正常檢查工作面架間、上隅角高頂、老塘束管及5月22日布置束管等地點CH4、CO氣體濃度情況。
從58#支架至機尾支架架間均有CO氣體,其中96#-97#架間CO氣體濃度最高為312ppm;上隅角高頂CO氣體濃度為225ppm;老塘束管CO氣體濃度為257ppm;5月22日布置束管CO氣體濃度為387ppm;工作面回風CO氣體濃度為22ppm,并且呈現(xiàn)上漲趨勢;瓦檢員立即向保安區(qū)調(diào)度匯報現(xiàn)場CO氣體情況,保安區(qū)調(diào)度向領導匯報。
工作面切眼前部10#支架附近及中部50#支架處各有一斷層,回采期間斷層處遺留浮煤在漏風供氧作用下氧化生成大量的CO氣體。另外,工作面開采后,采取主動放頂措施,但冒落效果不理想,造成工作面后部漏風嚴重。
根據(jù)煤炭氧化發(fā)展規(guī)律及現(xiàn)場回采實踐,為降低采空區(qū)CO濃度,利用南二905的頂板瓦斯道對南二905采空區(qū)進行治理。主要采取利用預埋的管路進行注水、注漿、注液態(tài)二氧化碳等綜合防火措施進行治理[7]。
發(fā)生隱患后,首先要控制漏風場,除了工作面進行封堵漏風外,在6月23日至6月27日期間,對頂板瓦斯道采取了停抽措施,這樣大大減少采空區(qū)的漏風,減小了采空區(qū)CO氣體的外泄。
由于南二905自然發(fā)火的位置靠近運順一側(cè),因此針對本次出現(xiàn)的實際情況,在南二905頂板瓦斯道利用預設的管路對南二905采空區(qū)進行注水。由于采動影響,七煤層與九煤層之間可能產(chǎn)生裂隙。采取對頂板瓦斯道向南二905工作面采空區(qū)注水措施,一是降低南二905工作面采空區(qū)內(nèi)浮煤溫度;二是水可以通過層間裂隙導入九煤層采空區(qū),對頂板瓦斯道下部的地方也可以降溫。6月1日至6月27日,南五719采空區(qū)共計注水6270m3。
為降低南二采空區(qū)氧氣濃度,控制采空區(qū)遺留浮煤氧化,在頂板瓦斯道采取注氮氣措施,6月20日至6月25日,通過頂板瓦斯道預留的管路向采空區(qū)注入液態(tài)二氧化碳20噸,并根據(jù)CO變化趨勢對注液態(tài)二氧化碳管路出口進行調(diào)整。
為降低南二采空區(qū)氧氣濃度,控制采空區(qū)遺留浮煤氧化,在頂板瓦斯道采取注漿措施,6月1日至6月20日,通過頂板瓦斯道預留的管路連續(xù)進行注漿,每天注漿8小時,累計注漿3456m3。
利用頂板瓦斯道防滅火技術后,工作面回風流CO氣體濃度變化規(guī)律如圖2。

圖2 南二905工作面回風流CO氣體濃度變化曲線圖
6月4日工作面回風流CO氣體濃度為平均13ppm;6月22日達到85ppm,由于采空區(qū)治理,CO氣體濃度隨后逐漸下降,6月29日達到5ppm,但隨后CO氣體濃度快速增加,7月4日達到128ppm。
6月4日工作面回順三角點高頂CO 氣體濃度為平均370ppm;6月21日達到2172ppm,由于采空區(qū)治理,CO氣體濃度隨后逐漸下降,6月28日達到149ppm,但隨后CO氣體濃度快速增加,7月4日達到3051ppm。
6月4日工作面回順老塘高頂束管CO氣體濃度為平均530ppm;6月22日達到2951ppm,由于采空區(qū)治理,CO氣體濃度隨后逐漸下降,6月29日達到272ppm,但隨后CO氣體濃度快速增加,7月3日達到3377ppm。
通過上述氣體濃度分析,說明前期采空區(qū)治理并沒有從根本上消除遺煤自然發(fā)火隱患,并且工作面運順推進133m時,距離工作面25m-60m之間存在2m-5m的巖墻,回采期間巖墻附近遺留浮煤在漏風供氧作用下有可能氧化生成大量的CO氣體。所以在防滅火工作中,采取本層和7煤同時采取防滅火措施,并采用惰性耦合氣體治理方法。
針對大興煤礦近距離煤層群開采中面臨的自然發(fā)火隱患防止難題,本文以南二905工作面為例,提出頂板瓦斯道防滅火技術,主要結(jié)論如下:
(1)南二905工作面在回采期間,采空區(qū)遺煤出現(xiàn)自然發(fā)火隱患后,運用頂板瓦斯道防滅火技術對南二905采空區(qū)進行治理。主要采取利用預埋的管路進行注水、注漿、注液態(tài)二氧化碳等綜合防火措施進行治理,經(jīng)過綜合治理,取得了較好的效果。
(2)由于頂板瓦斯道垮落沒有嚴格的規(guī)律,因此利用頂板瓦斯道進行注漿和注氮時,須計算出口最佳位置才能保證各措施的合理性。
(3)當大興礦其它工作面具備頂板瓦斯道,也可借鑒該經(jīng)驗措施,但需要根據(jù)各工作面自然發(fā)火標志性氣體來制定各措施參數(shù)