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汽車起重機平衡閥常見故障及解決方案

2019-10-23 07:29:14彭雄鳳
裝備制造技術 2019年8期
關鍵詞:故障

彭雄鳳

(湖南信息職業技術學院,湖南 長沙 410200)

1 平衡閥介紹

液壓起重機的起升機構、變幅機構及伸縮機構在帶載下降時,工作部件由于重力的影響會超速下降,需要用平衡閥使液壓回路上產生油液阻力,防止運動失去控制而產生事故。因此,平衡閥是起重機械液壓系統的重要元件之一,對其性能影響非常大。

平衡閥是一種外控內泄式單向順序閥。由一個單向閥和一個順序閥并在一起使用,其工作原理如圖1所示。當換向閥處于左位和中位時,平衡閥影響起重機的起落性能。當換向閥左位接通,液壓泵的壓力油一部分進入油缸的無桿腔,一部分通過阻尼進入平衡閥左腔,驅使閥芯向右移動而打開平衡閥閥口,油缸的回油路上就存在著一定的背壓,即平衡閥的開啟壓力。只要將這個背壓調得能支承住油缸活塞和與之相連的重物自重,活塞及重物就可以平穩地下落。當換向閥處于中位時,阻尼處無壓力油,平衡閥閥芯在彈簧力作用下關閉,油缸回油被鎖住,防止重物因自重而下降[1]。

圖1 平衡閥的基本原理

2 平衡閥常見故障

在起重機械中,采用吊鉤升降的方式最多,這里以控制升降的卷揚平衡閥為例分析平衡閥常見的故障現象,其它平衡閥故障現象類似。由卷揚平衡閥引起的故障包括:落鉤動作滯后、溜鉤、落鉤抖動、落鉤啟動沖擊等[2]。

落鉤滯后的故障現象為:當扳動操控手柄后,過了較長時間,執行機構才開始動作;溜鉤的故障現象為:吊起重物停止后,重物又慢慢的往下落;落鉤抖動的故障現象是:落鉤過程中,重物持續的抖動;落鉤啟動沖擊的故障現象為:落鉤開始瞬間,重物會失速下墜一下。

3 各種故障的原因及解決方案

3.1 落鉤滯后

控制壓力PiL開始建立壓力至平衡閥開始產生流量之間的時間△T1規定為滯后時間,如圖2所示。△T1的時間超過0.5 s時,就可認為產生了滯后。

圖2 滯后的曲線

落鉤滯后主要是由平衡閥前的阻尼產生的,這個阻尼用來抑制平衡閥閥芯的波動。但當溫度較低時,因液壓油流動較緩慢,這個阻尼會對閥芯開啟產生滯后。為了解決上述問題,可以采用快速響應的功能。如圖3所示,在油路上與阻尼并聯接入一個液控閥,當PiL口開始見壓時,首先通過液控閥迅速打開平衡閥閥芯,平衡閥正常工作。當壓力達到一定的值時,壓力油控制液控閥的下位(有單向閥)接通,液控閥關閉,壓力油通過阻尼流入平衡閥,這樣能夠有效減少△T1的時間。

圖3 快速響應功能的液壓原理

3.2 溜鉤

圖4 所示為常見的卷揚平衡閥的工作原理圖。正常情況下,馬達停止后,吊起的重物應該保持在原有位置而不下落。但是如果平衡閥泄露量比較大,同時配套的主閥采用中位節流機能,在重物重力的作用下,就會在平衡閥與主閥之間的A口處產生壓力,油液按照圖3上空心箭頭所示流動,頂開平衡閥上的梭閥,流向制動器,使得制動器保持打開狀態,從而使重物又慢慢往下落。

圖4 卷揚平衡閥工作液壓原理

按圖5改進油路設計,制動器的壓力單獨控制,不從平衡閥的梭閥口引出,則平衡閥A口的壓力對制動器沒有影響,就不會導致溜溝。

圖5 制動器單獨控制液壓原理

3.3 落鉤抖動

從圖5可知,平衡閥打開瞬間,馬達出口B的壓力(用代號PB表示,下同)突然下降,馬達進口X的壓力(用代號PX表示,下同)延遲7 ms左右跟隨著下降,PX下降導致平衡閥關閉。平衡閥關閉后,馬達出口壓力PB開始上升,馬達進口壓力PX跟隨著上升,使得平衡閥閥芯又開啟。由于系統持續供油,平衡閥按上述過程不斷循環,直到馬達出口壓力PB波動的最小壓力大于平衡閥的開啟壓力,平衡閥閥芯振動才會停止。

從上述可知,平衡閥開啟的時候,馬達進口和出口的壓力波動使得平衡閥反復開閉,導致了落鉤反復抖動。為了減小壓力波動,只有減少馬達進口壓力PX的波動對平衡閥閥芯的影響,最有效果的是加強控制平衡閥閥芯開啟的阻尼來抑制壓力PX的波動[3,4]。例如原來為0.8 mm的阻尼孔,可減小到0.5 mm。

3.4 落鉤啟動沖擊

由于控制平衡閥閥芯開啟的阻尼非常小,泵產生的壓力油從阻尼進入并推動閥芯開啟過程比較慢,馬達進油壓力PX迅速上升,直到平衡閥的閥芯開到一定的程度,落鉤才開始啟動,進油壓力PX瞬間從峰值下降,如圖6所示。此時,在落鉤啟動的瞬間,存在壓力沖擊,使得重物會失速下墜一下。

圖6 沖擊曲線

為了消除壓力沖擊,在操控重物下落側C點增加二次溢流閥,如圖7所示。當進油壓力PX迅速增大,達到溢流閥的設定壓力時,系統卸壓,從而防止進油壓力瞬間出現峰值而沖得很高,進而能夠有效消除壓力沖擊。

圖7 增加二次溢流閥的液壓原理

4 結束語

本文針對起重機的落鉤動作滯后、溜鉤、落鉤抖動、落鉤啟動沖擊分別分析了解決措施:(1)通過平衡閥快速響應功能的設計,能夠有效消除起重機落鉤滯后的故障,特別是在低溫的情況下,效果最明顯;(2)通過制動器壓力獨立控制的方式,能夠有效防止由于平衡閥內泄造成的溜鉤故障;(3)通過減少控制平衡閥閥芯啟閉的阻尼孔,增強阻尼效果,能夠有效控制起重機落鉤抖動故障;(4)通過增加二次溢流閥,能夠減小起重機落鉤的開啟沖擊。

但是,各種解決措施之間又存在一定的制約。比如減少阻尼孔可以有效控制落鉤抖動,但較小的阻尼會導致落鉤滯后。增加制動器壓力獨立控制回路可以防止溜鉤、增加二次溢流閥可以防止落鉤啟動沖擊,但是會造成系統設計復雜。因此,應根據起重機的具體工況和性能指標有針對地進行系統的改良設計。

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