李帥帥,狄樂蒙,燕居懷
(威海海洋職業(yè)學(xué)院機電工程系,山東 威海264300)
石油修井機是由一臺或者兩臺動力機驅(qū)動絞車和轉(zhuǎn)盤,絞車用動力機、絞車、井架(含天車、游車大鉤、大繩等)均安裝在汽車載重底盤、專用底盤或牽引式底盤上的石油修井裝置。
隨著近年油田開發(fā)的不斷深入,油氣開發(fā)難度不斷加大,使用戶對修井機的安全性、穩(wěn)定性、舒適性和經(jīng)濟性越來越看重,這對傳統(tǒng)的繼電器控制型修井機提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。通過研究目前的電控系統(tǒng)的特點和客戶需求,本文提出了一種基于PLC的修井機電氣控制系統(tǒng),相比目前的繼電器控制系統(tǒng),可大幅減少系統(tǒng)故障點,增加MCC(Motor Control Center)軟啟動的冗余功能,提高工作效率與可靠性,并可根據(jù)客戶需求,集成電子防碰、一體化鉆井儀表等功能,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的顯示、存儲和報警記錄,進一步增強修井機的安全和實用性。
柴油機因其油耗低、經(jīng)濟性好、故障少而在鉆井行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。現(xiàn)階段大部分修井機產(chǎn)品基本采用柴油機驅(qū)動。柴油機驅(qū)動的修井機(簡稱“柴驅(qū)修井機”)的電控系統(tǒng)主要包括發(fā)電機并車系統(tǒng)和MCC控制系統(tǒng)兩部分。
(1)發(fā)電機并車系統(tǒng),采用兩臺高性能的數(shù)字并車模塊,采集發(fā)電機電壓、轉(zhuǎn)速等信號,并分別控制兩臺發(fā)電機的電壓和轉(zhuǎn)速,模塊之間通過專用電纜進行數(shù)據(jù)交換,最終實現(xiàn)發(fā)電機同步和負載分配功能。
(2)MCC控制系統(tǒng)是由多個斷路器、中間繼電器和接觸器等元器件組成,采用硬線方式來實現(xiàn)控制功能,完成對井場電機、井場照明等用電設(shè)備的控制。電機啟動方式包括直接啟動與軟啟動。軟啟動器在使用中不僅可以實現(xiàn)平滑啟動,有效降低電機啟動時的電流,最大程度避免啟動電流對機械以及電網(wǎng)的沖擊,還能有效延長系統(tǒng)的平均使用壽命,降低系統(tǒng)造價,并提高其運行的可靠性[1]。通常MCC房內(nèi)設(shè)置兩面MCC柜,每面柜子軟啟動采用一拖四方式。典型的電控系統(tǒng)單線圖如圖1所示。

圖1 典型修井機電控系統(tǒng)單線圖
整個電控系統(tǒng)能夠完成發(fā)電機并車、MCC控制和電源分配等功能,能夠滿足正常鉆修井的基本需要。但仍存在以下局限:
(1)采用了大量的中間繼電器和時間繼電器,占用柜體空間大,機械觸點數(shù)量多,故障隱患點多。
(2)兩面MCC柜的軟啟動器分開運作,如若其中一臺軟起動出現(xiàn)故障,這一面柜子的4個電機都不能實現(xiàn)軟啟功能,除非人工替換成另一臺軟啟動器。
(3)只實現(xiàn)了最基本的供配電和MCC控制,較難拓展其他功能,如鉤載監(jiān)測、電子游車防碰和一體化鉆井儀表系統(tǒng)等。
鑒于傳統(tǒng)的繼電器控制電路的諸多局限性,需要探索一種新的控制方式。
新的電控系統(tǒng)采用西門子全新一代智能邏輯控制器S7-1200作為主控制器。西門子S7-1200是西門子最新推出的基本型邏輯控制器,充分考慮了系統(tǒng)、控制器、人機界面和軟件的無縫整合和高效協(xié)調(diào)的需求。集成以太網(wǎng)接口、強大的集成工藝功能和靈活的可擴展性等特點,為各種工藝任務(wù)提供了簡單的通信和有效地解決方案,滿足中小型自動化的系統(tǒng)需求[2]。使得控制系統(tǒng)更加完善,故障診斷更充分,可靠性更高,為實現(xiàn)修井操作數(shù)字化、智能化創(chuàng)造了條件[3]。整體系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 全新修井機電控系統(tǒng)拓撲圖
采用PLC控制后,MCC系統(tǒng)減少了中間繼電器,取消了時間繼電器,控制系統(tǒng)占用柜體空間大大減小,可減少一面柜體。新系統(tǒng)在不增加擴展功能的時候,就可實現(xiàn)現(xiàn)有電控系統(tǒng)的所有功能,并且成本略低于現(xiàn)有的電控系統(tǒng)。
(1)新的MCC系統(tǒng)軟啟控制采用二拖八的形式,如圖3所示,即八臺電機分別啟動的時候,兩臺軟啟動器可實現(xiàn)輪詢工作,一定程度上防止單臺軟啟連續(xù)啟動出現(xiàn)過載過熱故障出現(xiàn),進而影響使用壽命。并且能夠?qū)崿F(xiàn)如果一臺軟啟動器意外故障,系統(tǒng)自動切換到另一臺軟啟動器,不影響現(xiàn)場電機的正常啟動。同時,系統(tǒng)會發(fā)出報警,提示維修人員盡快檢修。

圖3 新系統(tǒng)MCC軟啟部分單線圖
(2)采用了PLC控制后,可實現(xiàn)數(shù)據(jù)的記錄,方便維護人員進行統(tǒng)計診斷。例如,軟啟動的使用次數(shù),電機的啟動次數(shù)和運行時間等。
采用PLC作為控制中心便于擴展和集成多種功能。如鉤載超限保護,增加的硬件成本很低,可一定程度上避免事故的發(fā)生;如電子游車防碰,相比PLC系統(tǒng)集成,外購其他廠家的產(chǎn)品存在價格高、功能受限、國際防爆要求難以滿足及接口預(yù)留難度大等問題。雖然這些功能有時候并非客戶強制要求,但作為一個技術(shù)亮點,受到客戶的青睞。圖4為擴張功能的控制系統(tǒng)連接圖。

圖4 擴展功能布線圖
擴展的功能有:
(1)信號采集處理、報警及連鎖保護:采集發(fā)電機參數(shù)、鉤載、機泵組油溫和油壓等若干參數(shù),通過PLC處理,實現(xiàn)報警的顯示和記錄,實現(xiàn)鉤載超限保護、機泵組與潤滑系統(tǒng)順序聯(lián)鎖等各種聯(lián)鎖保護控制。
(2)集成電子游車防碰功能:通過編碼器采集絞車滾筒轉(zhuǎn)速信號,控制絞車剎車及離合器,完成游車高度、游車速度的顯示,實現(xiàn)防碰預(yù)警和超限自動剎車功能。
(3)集成一體化鉆井儀表功能:通過各類現(xiàn)場傳感器采集鉤載、泵壓等信號,經(jīng)過PLC分析處理后,可實現(xiàn)各類鉆井參數(shù)的實時顯示、超限報警和記錄分析功能。
電氣控制系統(tǒng)軟件設(shè)計一定程度上決定了控制系統(tǒng)的智能化程度和先進性。在前面硬件設(shè)計的基礎(chǔ)上,采用西門子開發(fā)的高集成度工程組態(tài)軟件TIA Portal為開發(fā)平臺,進行修井機電控系統(tǒng)的程序組態(tài)設(shè)計。圖5為控制軟件編程界面。SIMATIC S7-1200和HMI面板采用以太網(wǎng)通信端口互聯(lián),而且還可實現(xiàn)與并車模塊之間以太網(wǎng)通信。無線路由器的添加,可實現(xiàn)在營房對井場情況的檢測。

圖5 SIMATICS7-1200編程界面
通過分析電控系統(tǒng)所要實現(xiàn)的功能,選擇系統(tǒng)控制參數(shù)和輸入輸出變量,編寫PLC程序。電控系統(tǒng)PLC程序中包含的主要組織塊和功能塊為:
(1)OB1:主程序塊,實現(xiàn)各功能塊的循環(huán)調(diào)用;
(2)FC1:MCC控制子程序,實現(xiàn)電機軟啟動控制;
(3)FC2:模擬量處理子程序,實現(xiàn)傳感器、鉤載等模擬量輸入的轉(zhuǎn)換;
(4)FC3:電子防碰子程序,完成游車高度標定、游車高度和速度計算等功能,實現(xiàn)電子防碰功能;
(5)FC4:發(fā)電通訊子程序,完成與發(fā)電機并車模塊的參數(shù)交互;
(6)其他子程序:完成邏輯保護、報警輸出等其他輔助功能。
該系統(tǒng)采用ET-208(STAHL 7)作為司控臺上位機監(jiān)控系統(tǒng)運行,以工控機安裝TIA WINCC作為后臺進行數(shù)據(jù)監(jiān)視、記錄歸檔和打印輸出。通過對畫面進行組態(tài)完成狀態(tài)顯示、參數(shù)設(shè)置和故障報警等功能。PLC控制流程圖如圖6所示。

圖6 控制流程圖
在SIMATIC STEP7 Basic平臺上編寫好PLC程序,將其下載到SIMATIC S7-1200的控制器CPU1214C中。在TIA Portal開發(fā)平臺上進行組態(tài)設(shè)計,將設(shè)計好的上位機的監(jiān)控畫面的組態(tài)程序下載到HMI中。將設(shè)置好的并車模塊程序表通過端口線下載到并車模塊,然后將各部分以以太網(wǎng)端口進行互聯(lián)。首先在車間進行系統(tǒng)的聯(lián)調(diào)聯(lián)試,然后拉到井場做現(xiàn)場調(diào)試[4]。現(xiàn)場測試場景如圖7所示。

圖7 修井機井場測試
首先測試兩臺軟啟動器的輪詢啟動特性,測試軟啟動器的自動切換及故障報警功能及啟動數(shù)據(jù)的查詢功能。經(jīng)測試軟啟功能正常,參數(shù)顯示正常。發(fā)電機參數(shù)、機泵組參數(shù)的采集、顯示正常,模擬故障時有報警產(chǎn)生。鉤載超限時是有報警產(chǎn)生,并自動停機。機泵組電機和潤滑油泵電機的啟動測試,順序啟動連鎖保護功能正常,逆序啟動無法啟動。游車工作數(shù)據(jù)的采集、顯示功能正常,游車防碰的預(yù)警、保護功能均能實現(xiàn)。一體化鉆井儀表的鉤載、泵壓信號采集和顯示功能正常。所有的檢測數(shù)據(jù)均能在司控臺觸摸屏和營房區(qū)工控機正常顯示。
本文通過對現(xiàn)有的柴驅(qū)修井機電控系統(tǒng)的硬件組成和功能特點的分析,針對該系統(tǒng)存在的諸多問題,在傳統(tǒng)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進行改進,設(shè)計并開發(fā)了一種基于PLC的柴驅(qū)修井機電控系統(tǒng)控制方式,可為客戶量身打造所需的擴展功能,可大幅減少系統(tǒng)故障點,增加控制柜(MCC)軟啟動的冗余功能,提高工作效率與可靠性,并可根據(jù)客戶需求,集成電子防碰、一體化鉆井儀表等功能,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的顯示、存儲和報警記錄,進一步增強修井機的安全和實用性,為今后鉆井行業(yè)全電動修井機電控系統(tǒng)的設(shè)計開發(fā),進一步推動修井機的數(shù)字化和智能化發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。