王 勇,何 麟,崔文麗
(1.河南龍宇煤化工有限公司 河南永城 476600; 2.河南能源化工集團有限公司 河南鄭州 450000)
河南龍宇煤化工有限公司的一期項目為年產500 kt甲醇和200 kt二甲醚,二期項目為年產400 kt乙酸和200 kt乙二醇。年產400 kt乙酸裝置由上海化工研究院進行設計,于2016年8月正式投料試車成功,采用甲醇低壓羰基合成乙酸工藝,主要原料為CH3OH和CO,其中原料CH3OH來自一期項目的精甲醇儲罐,經泵送至乙酸反應系統;原料CO來自氣體凈化廠深冷分離裝置,經高低壓CO壓縮機提壓后送入乙酸反應系統。CH3OH和CO在催化劑的作用下發生低壓羰基化反應,生成的粗乙酸經精制系統提純后可得到質量分數99.9%的產品乙酸。精制系統所排放的廢液送污水站進行處理;反應系統和精制系統的放空氣先經尾氣凈化回收系統處理后,尾氣送火炬系統燃燒。
精餾塔(T4302)塔頂的氣相經冷凝后進入液液分離器(F4301)中形成輕重兩相,重相物流經重相泵(P4311A/B)后進入返料混合槽(V4101),輕相物流經精餾塔回流泵(P4302A/B)返回V4101,V4101內的液相經返料泵(P4104A/B)送入反應器(R4101)。V4101的進料有4路,即F4301的輕相、F4301的重相、分離塔塔頂儲槽(V4301)的稀酸以及P4104A/B的回流。乙酸裝置返料系統工藝流程如圖1所示。

圖1 乙酸裝置返料系統工藝流程
2017年5月,V4101攪拌器(J4102)密封發生泄漏,V4101內氣相中的酸氣、一氧化碳、碘甲烷泄漏至J4102軸承箱后從軸承箱加油嘴漏出,現場出現可視紫色霧氣(游離碘氧化為單質碘顯現紫色)。泄漏發生后,在現場封堵加油嘴,以阻止V4101內的氣相介質泄漏至大氣中。但由于J4102軸承箱內泄漏的酸氣腐蝕軸承,導致J4102運行時異常聲響較大,J4102被迫停止運行。若對J4102進行檢修,乙酸裝置需全線停車,裝置停車、工藝交出、檢修、恢復開車耗時至少在4 d以上,損失較大。
V4101內的物料為碘甲烷、乙酸、水等。碘甲烷的密度為乙酸、水的2.3倍,V4101內物料取樣至玻璃瓶放置幾分鐘就會自動分層, 密度較大的碘甲烷處于底部,密度相對較輕的乙酸、水位于上部。因此,通過增設J4102對V4101內的物料進行攪拌,可確保物料組分均勻,最終實現底部出料泵穩定運行及高負荷下R4101的穩定運行。
當V4101液位控制較高時,在J4102停運的情況下,V4101內會出現分層現象,此時底部出料泵輸送介質組分不穩定。為防止V4101內物料出現明顯分層,中控室操作時將液位控制得較低,工況變化后液位操作范圍在15%~30%。
將V4101內J4102整體拆除,用DN 200 mm、2.0 MPa、材質為316L的盲蓋封堵V4101的攪拌器法蘭口;調整V4101內返回物料管口與物料液面角度,使V4101內的4股進料處于同一個方向,從而產生穩定的漩渦,實現內部物料的自攪拌,達到替代J4102的目的。改造后的V4101及其內部旋渦如圖2所示。

圖2 改造后的V4101及其內部旋渦
(1) 如圖2所示,通過云線內新增配管將返料口返回V4101內的返料管線延長,正常操作時需控制液位在返料口以上并保持穩定。
(2) V4101遠傳液位計為差壓液位計,改造后正常操作時遠傳液位波動區間增大,底部出料閥PID參數應進行相應的調整,保證閥門操作穩定。
(3) 遠傳液位與物料液面最低點不一致,液位最低點偏低,以保證泵入口不出現竄氣現象。若泵入口出現竄氣,底部出料泵可能發生氣縛,導致泵出口流量不正常。
(4) 反應器內處于高負荷運行時,應穩定操作,防止精餾區操作出現波動而導致返料量出現大幅波動。
停運J4102并優化工藝操作后,通過收集分析反應器、返料槽、精餾區液液分離器設備操作參數,在無攪拌器的情況下將乙酸裝置負荷提高至滿負荷運行,各參數與設計值偏差不大,V4101內物料密度波動不頻繁,正常運行過程中V4101底部出料密度偏差范圍在20 kg/m3,其中底部出料密度波動較大的數據如表1所示。
改造以后,R4101的操作溫度在可控范圍內,催化劑濃度以及乙酸甲酯含量波動不大,泵入口未出現竄氣現象;V4101內的物料可以實現自攪拌,此時V4101的液位控制無限制,且各液位下物料組分偏差不大,通過優化工藝操作可實現長周期穩定運行。

表1 V4101底部出料密度波動較大的數據 kg/m3
此方案改造周期較短、投入較少。在停車大修期間先將V4101處理合格,然后打開人孔取出J4102,最后對返料口進行焊接作業。取出的攪拌器可用于其他槽類設備,實現價值最大化。改造完成后,節省了動設備維護保養費用、檢修費用。對于具有較大循環量的連續式攪拌反應釜、攪拌中間槽等設備,可借鑒本次改造措施,在初步設計時可考慮取消攪拌器,通過返料口的變更實現釜類設備的自攪拌。