熊曉晨,龔永超
(1.五礦礦業(yè)(邯鄲)礦山工程有限公司, 河北 邯鄲市 056000;2.長沙礦山研究院有限責任公司, 湖南 長沙 410006)
由于風溜井影響著井下全系統(tǒng)的運行,同時其施工又是一項重要的施工難題,所以在業(yè)界風溜井掘進一直備受關注。目前,已經形成的風溜井掘進方法有普通法、吊罐法、爬罐法、深孔爆破法以及鉆井法5種方法。前3種方法需要人員進入井筒內作業(yè),作業(yè)環(huán)境差、安全性低、成本高、效率低下,目前大型礦山使用較少,鉆井法是近幾年發(fā)展起來的新型施工方法,雖然人員作業(yè)條件得到改善,但存在設備成本高,以及設備故障率高等問題[1],而且還需要其他作業(yè)配套,其隱性成本更高。相比這4種方法,深孔爆破法因人員無需進入井筒內作業(yè),作業(yè)環(huán)境好,同時具備設備操作簡單、施工效率高等優(yōu)點,成為近幾年研究的熱點,在各礦山也一直是推廣的對象。李樓鐵礦應用深孔爆破法,形成了一次鑿巖分段爆破施工工藝,本文對其掘進模式及爆破參數的選擇進行了介紹。
李樓鐵礦鐵礦石資源儲量27624萬t,主要由5個礦體組成,主要開采LⅠ號礦體,其儲量占全礦床儲量的85.35%,礦體長2800 m,賦存標高-52~-862 m,厚度25.5~96.5 m,平均48.2 m。礦體巖石主要為片巖、片麻巖、白云石大理巖,裂隙、巖溶均不發(fā)育,巖石完整性較好。
礦山設計生產規(guī)模為500萬t/a,采礦工藝為分段鑿巖階段出礦嗣后充填法,中段高度100 m,分段高度25 m,回采使用阿特拉斯1354鑿巖臺車進行中深孔鑿巖,上向扇形中深孔爆破。目前主要開采-400 m中段,-325 m水平、-350 m水平、-375 m水平為鑿巖水平,-400 m水平為出礦水平,-425 m水平為運輸水平,-300 m水平為南盤充填水平,-275 m水平為北盤充填水平,-250 m水平為回風水平。因李樓鐵礦生產規(guī)模大,南北沿脈巷、運輸巷延伸長,生產過程中需要大量風溜井。根據2018年生產數據統(tǒng)計,李樓鐵礦共計施工風井、溜井26條。為加快施工進度,保證施工安全,進一步推廣一次鑿巖分段爆破施工工藝的應用,本文結合生產實際對該工藝進行探索研究。
一次鑿巖分段爆破施工主要包括鉆孔和爆破施工,鉆孔施工關鍵在于鉆孔偏斜度的控制,爆破主要是解決天井掘進的夾制性。目前,該技術已成功應用于李樓15#風井、15-1#溜井以及275 m水平5-3充填井,并取得了良好的使用效果。
風溜井施工時,均從各鑿巖水平分段進行施工,施工高度平均21 m。根據目前設備及生產組織情況,使用CS150D鉆機或者KQG-150鉆機鉆鑿一組平行孔,然后分若干次爆破,從而形成設計的規(guī)格。此工藝主要包括鉆孔和爆破兩步,施工流程見圖1。
李樓鐵礦風溜井直徑 4 m,井高 21 m,設計采用有掏槽爆破成井技術[2],掏槽方式為桶形掏槽。為保證有足夠的初始補償空間,經計算,采用三空孔桶形掏槽。同時考慮炮孔成孔速度和設備情況,中心孔與掏槽孔孔徑選擇Φ140 mm,輔助孔及周邊孔孔徑Φ120 mm[3]。
掏槽孔至空孔的距離 L可按以下的公式計算:

式中,L為掏槽孔至空孔距離,mm;D為空孔直徑,mm。
經計算,L=364~630 mm,考慮孔偏斜,L取400 mm。
結合爆破內部作用,同時考慮風溜井斷面規(guī)格,設計輔助孔6個,距井中1.1 m,孔間夾角60°;周邊孔6個,距井中2 m,孔間夾角60°[5]。爆破布孔見圖2。

圖2 天井爆破布孔圖
鉆孔時,施工要點是鉆孔精確定位與偏斜度的控制,尤其是掏槽孔與空孔的施工,鉆孔施工越精確,爆破成功率越高。鉆孔設備使用CS150D鉆機或者KQG-150鉆機,鉆機鉆孔深度可達100 m,孔偏斜可控制在1%以內[6]。根據以往施工經驗,鉆機進場支鉆前,應對圖紙進行現(xiàn)場布孔,并做好標記,以明確鉆孔位置。鉆孔施工時,要把握以下三個原則,以控制鉆孔偏斜率[7]:
(1)支鉆平(支鉆時,用靠尺測量,多調試,直至鉆機支平);
(2)開孔慢(開孔時,鉆桿易擺動,慢速開孔);
(3)中間調(施工第一根鉆桿過程中,用靠尺測量鉆孔垂直度,若不垂直,及時調整)。
在上水平清理鉆孔產生的碎渣時,應炮孔進行防護。同時,繪制現(xiàn)場孔位圖,并測量每孔深度,與設計圖紙進行對比,若有問題,及時調整。
根據測孔數據,進行堵孔作業(yè)。堵孔時,應先用編織袋裝適量干細沙,并將沙袋加工成圓柱形,直徑略小于鉆孔直徑,然后用防靜電繩將圓柱形沙袋綁緊,沿炮孔下放至孔底;抖動鐵絲使沙袋自然展開,干細沙集中到沙袋邊角;充分抖動后,干細沙不斷集中,逐漸形成大于鉆孔直徑的沙包;上拉鐵絲,使沙袋充分堵死孔底,上部使用木棍將繩子固定牢固,完成堵孔過程。堵孔見圖3。
(1)分段高度。風溜井斷面直徑為4 m2,當補償系數為0.55~0.7時,分段高可達5~7 m;若補償系數<0.5時,則分段高取2~4 m較為適宜[8]。21 m高的井,一般分4次爆破,爆破高度分別是4,4,4,9 m。因最后一次爆破高度較高,為提高爆破成功率,采用分層爆破,但分層爆破時,易在分層位置卡脖子,導致斷面不夠。經過探索,最終采用掏槽孔和輔助孔分層爆破對周邊孔一次起爆,以解決上述問題。

圖3 堵孔
(2)裝藥結構。裝藥使用袋裝顆粒炸藥(25 kg/袋),根據孔徑大小,計算線裝藥密度,并進行現(xiàn)場試驗,確定每孔裝藥量。不同孔徑鉆孔裝藥量見表1。

表1 不同孔徑鉆孔裝藥量
裝藥時,每孔下部堵塞0.5 m細沙,上部堵塞1 m細沙,中間分層時,中間加入1 m細沙。掏槽孔及輔助孔采用連續(xù)裝藥;周邊孔每裝入0.5 m炸藥,即裝入0.5 m長竹筒,進行間隔裝藥。為提高傳爆效率,孔內敷設導爆索[9]。裝藥結構如圖4。
每孔裝藥完成后,需要再次對裝藥水平高度進行找平,目的是確保每孔裝藥高度一致,爆破后井下部巖面齊整,便于下次爆破施工,同時也保證成井質量。
(3)起爆方式。起爆采用毫秒雷管微差起爆[10],雷管需加工起爆彈。
(4)起爆順序。爆破 4 m時,起爆順序為1#→5#→8#→6#→9#→7#→10#→11#→14#→12#→15#→13#→16#;
爆破9 m時,第一層先響,第二層后響,孔間起爆順序與爆破4 m時相同。

圖4 炮孔裝藥結構
(1)顆粒炸藥:本次爆破共分4次,爆破4 m時,每次炸藥消耗量382.81 kg,最后一次爆破9 m時,消耗765.63 kg,總消耗1914.06 kg,每袋炸藥25 kg,總計需要77袋。
(2)導爆索:導爆索960 m,每盤導爆索50 m,共需20盤。
(3)雷管:爆破4 m時,每次30 m雷管消耗26根,5 m連接管消耗3根,最后一次爆破9 m時,30 m雷管消耗40根,5 m連接管消耗3根。
(4)導爆管:總共起爆4次,需要4盤導爆管,每盤500 m。
爆破施工要點是測孔,通過測孔實時掌握各孔內情況,每次爆破總共需要進行6次測孔,分別是:
(1)堵孔前測孔,判斷本次爆破能夠利用的炮孔;
(2)沙袋堵孔后測孔,準確測量孔深;
(3)下部堵沙后測孔,判斷堵孔效果,檢查是否漏沙;
(4)裝藥后測孔,測量裝藥高度;
(5)裝藥找平后測孔,判斷每孔裝藥高度是否在同一水平面;
(6)上部填沙后測孔,判斷上部填沙是否達到設計要求(1 m)。
采用一次鑿巖分段爆破工藝施工風溜井,避免了人員在受限空間內作業(yè),消除了高空作業(yè)的危險,降低了頂板和炮煙對作業(yè)的影響,作業(yè)環(huán)境得到改善,保證了施工人員的安全。同時,一次鑿巖分段爆破工藝設備操作簡單,作業(yè)勞動強度低,工藝相對成熟,成井成功率較高。
另外,采用一次鑿巖分段爆破工藝在工期及經濟成本上也優(yōu)于普通法。根據計算,一次鑿巖分段爆破工藝施工作業(yè)成本為240元/m3,而礦山目前采用的普通法掘進天井的成本為477元/m3,其成本僅為普通法掘進天井成本的一半,此工藝是經濟可行的。兩種工藝對比見表2。

表2 普通法與一次鑿巖分段爆破法對比
李樓鐵礦采用一次鑿巖分段爆破工藝施工風溜井,成型后的溜井壁面光滑,爆堆集中,無大塊,達到了預期效果,滿足使用要求,而且其安全性也極大提高。同時,其前期準備工作少,掘進效率高,目前,每月每臺鉆機可施工4條井。相比于普通法,每條井可節(jié)約成本5.46萬元,具有推廣價值,可以應用到其他金屬礦山。