田 野
(潞安集團慈林山煤業(yè)有限公司,山西 長治 046000)
慈林山煤礦15103工作面開采太原組一段的15#煤層,煤層厚度為1.7~5.8m,平均煤層厚度為3.5m,工作面傾向長130m。工作面直接頂為泥巖、砂質泥巖,是Ⅲ類穩(wěn)定型頂板,老頂為細粒砂巖,平均厚度為6.6m。根據(jù)經(jīng)驗估算,老頂?shù)膩韷毫縋e為1050kPa,初次來壓強度大,由于工作面老頂堅硬,不易垮落,容易造成大面積懸頂,威脅工作面安全回采。煤層頂?shù)装迩闆r如下表1所示。因此,在工作面回采過程中,必須人工強制放頂,以減少工作面頂板懸頂面積,保證工作面的安全回采。
工作面鉆孔采用現(xiàn)有型號為ZDY1900S鉆孔機進行施工,鉆桿的直徑為75mm。根據(jù)現(xiàn)場實際地質條件和施工機具,選用2#礦用炸藥及礦用電雷管進行爆破,藥卷直徑為50mm。合理的封孔長度是爆破效果達到最佳的關鍵因素之一,封孔過長會導致爆破的破碎能力降低,無法使頂板形成大量裂隙,達不到放頂?shù)哪康模绻饪走^短,爆破時,爆炸產(chǎn)生的沖擊波將封孔材料推出炮孔,從而無法形成氣楔,導致爆破失敗[1-3]。因此,根據(jù)現(xiàn)場爆破經(jīng)驗,封孔長度一般為炮孔長的30%,為7.8m。
該礦15103工作面的煤層厚度為3.5m,利用公式(1)可以計算爆破強制放頂?shù)挠行疃菻。

式中:
M-煤層厚度,m;
Kp-工作面頂板巖層碎漲系數(shù),取1.3。
由公式(1)計算可知:H=11.7m,根據(jù)計算結果,確定爆破的有效高度為12m,即該工作面厚6.6m老頂?shù)纳喜俊?/p>
根據(jù)該工作面綜合柱狀圖,煤層老頂以上巖層依次為砂質泥巖、粉砂巖、細粒砂巖、煤、泥巖、石灰?guī)r,其巖石力學物理參數(shù)如表2所示。根據(jù)關鍵層理論計算出各層載荷[4]。

表1 15#煤層頂?shù)装迩闆r表

表2 頂板各層巖石力學參數(shù)
(1)煤層老頂所受載荷
細粒砂巖自身載荷q1為:

第二層對第一層巖層產(chǎn)生的作用,則有:

第三層對第一層產(chǎn)生的作用,則有(q3)1:

第四層對第一層巖層產(chǎn)生的作用,則有(q4)1:

第五層對第一層產(chǎn)生的作用,則有(q5)1:

同理可計算得到第六、第七層作用。

計算得到第六、第七層分別作用258.65kPa以及257.34kPa,第七層作用小于第六層作用,因此,可知:第一層老頂?shù)妮d荷為258.65kPa。
(2)老頂初次來壓步距計算
假定老頂為固支梁,計算其初次來壓步距。

式中:
h-老頂厚度,6.6m;
RT-巖石的抗拉強度,一般細粒砂巖的抗拉強度范圍為4.2~7.8MPa之間,此處,取值為6MPa;
q-老頂巖層載荷,258.65kPa。
為了保證回采安全,爆破強制放頂步距取老頂初次來壓步距的1/2,即22.45m。
根據(jù)工作面長度,共布置6組爆破炮孔,每組包含兩個炮孔,炮孔間距為9m,炮孔的各項參數(shù)相同。炮孔的長度為24m,與工作面走向垂直,與工作面傾向成30°夾角,炮孔的終孔高度為12m,每個炮孔的裝藥量為33.5kg,封孔長度為7.8m。炮孔布置示意圖如1所示。

圖1 炮孔布置示意圖
本次爆破采用炸藥是2號礦用乳化炸藥,由于該型炸藥偏軟,因此,在裝藥時容易發(fā)生磨損破壞。為了避免破壞,裝藥時,載體采用可以防靜電的PVC管。由于該工作面的采高為3.5m,炮孔的長度是24m,因此,采用8根長3m的PVC管,且在每段PVC管端頭設置卡槽,方便管管之間的連接。炮眼采用連續(xù)耦合的裝藥方式,起爆方式為雙雷管引爆。PVC管端頭連接示意圖如圖2所示。

圖2 PVC管端頭連接示意圖
根據(jù)參數(shù)設計,每個炮孔的裝藥量為33.5kg,工作面共布置6組12個炮孔,因此,總裝藥量為402kg。但由于一些鉆孔塌孔,PVC管在插入過程中受到擠壓變形,炮孔周邊存在較大的煤巖裂隙,因此,在工作面實際裝藥過程中,一部分炮孔裝藥量低于設計裝藥量,現(xiàn)場統(tǒng)計裝藥總量僅為365.5kg。具體炮孔裝藥量如表3所示。

表3 各炮孔實際裝藥量
此次爆破試驗所用的炸藥為二號礦用炸藥,該炸藥的爆炸反應方程式如下式所示:

爆破所用實際炸藥量為365.5kg,依據(jù)上述方程式及質量守恒定律(即反應過程中,反應前后原子的種類、數(shù)目及質量沒有變化,因此,化學反應前后各物質的質量總和必然相等),可得:爆破產(chǎn)生CO量為5.89kg,CO2的產(chǎn)生量為55.48kg,N2的產(chǎn)生量為97.58kg。工作面傾向長130m,寬3.2m,高度為3.6m,空氣的密度為1.29kg/m3,由此可計算出,爆破前工作面空氣量M為1931.90kg,爆炸后工作面的空氣總量為2090.85kg。由此,可計算出爆破后工作面空氣中CO含量為2.81×10-3。爆破后,利用檢測儀器在工作面回風巷道檢測空氣中CO的含量為2.70×10-3,檢測值與理論計算值相近。因此,該爆破后工作面空氣中CO含量的計算方式可以作為其他工作面深孔預裂爆破后空氣中CO含量的計算方式。
由于爆破會產(chǎn)生大量CO、CO2、N2等有害氣體,因此,工作面爆破后進人前需要一定的時間進行通風排除有害氣體。該工作面的體積V為1497.6m3,按照《煤礦安全規(guī)程》相關規(guī)定,工作面的最大風速不得超過4.0m/s,最小風速不得低于0.25m/s,根據(jù)工作面寬度3.2m,高3.6m,可計算得到最長通風時間tmax及最短通風時間tmin。時間t1計算公式如下:


計算得到最短通風時間為32.5s,最長通風時間為520s。
15103工作面的配風量為1830m3/min,即30.5m3/s,按工作面配風量計算時間t2的計算公式如下:
t2=V/Q=1497.6/30.5=49.1s
由于32.5<t2<520,為了安全起見,爆破后需通風520s后,人員方可進入工作面進行作業(yè)。
工作面回采22.5m后,根據(jù)設計方案對工作面頂板進行深孔爆破,爆破后,工作面頂板垮落,冒落的破碎巖塊基本充滿液壓支架后方采空區(qū),工作面采空區(qū)頂板由固支梁結構變?yōu)閼冶哿航Y構,當工作面推進至45m附近時老頂初次來壓,支架工作阻力急劇上升。由于初次放頂后,頂板冒落巖塊幾乎充滿后方采空區(qū),所以工作面推進后,頂板巖層垮落,有效減輕了工作面初次來壓頂板大面積垮落帶來的沖擊,保證了工作面人員和設備的安全。
針對15103工作面老頂為細粒砂巖、堅硬不易垮落的情況,為保證工作面安全生產(chǎn),需采取深孔爆破進行強制放頂,對深孔爆破參數(shù)進行設計,并把握好以下操作環(huán)節(jié)。
(1)裝藥時,采用防靜電的PVC管作為載體,并且PVC管端頭設置卡槽方便連接,有效避免乳化膠炸藥裝填過程中存在較大的磨損,提高整體裝填速度、效率。
(2)采用連續(xù)耦合的裝藥設計,應用雙雷管+雙導爆索的引爆方式,有效防止啞炮事件出現(xiàn)。6組12個炮孔全部實現(xiàn)一次爆破。
(3)強制放頂后,頂板冒落巖塊幾乎充滿后方采空區(qū),有效減輕了工作面初次來壓頂板大面積垮落帶來的沖擊,保證了工作面人員和設備的安全。