文/張旭
氯化氫是現階段生活中廣泛應用的一種工業材料,目前我國氯化氫產量較大,生產效率較高,但是很多氯堿公司氯化氫生產系統自動控制仍然存在問題,致使生產環節存在安全隱患,這在生產中會危害生產人員人身安全以及企業利益,所以對氯化氫生產系統自動控制的優化研究具有鮮明顯示意義。
在現階段的工業生產中,對于氯化氫的制取主要應用的是電解法,此種方法在應用過程中,生產成本較低,并且生產周期較短,可以滿足大規模的氯化氫制取。電解法生產氯化氫工藝流程可以分為兩個步驟:第一個步,將飽和的食鹽水進行電解,食鹽水在電解的作用下將會產生氫氧化鈉、氯氣和氫氣,具體的化學反應情況可以通過以下方程式呈現:2NaCl+2H2O== 通 電==2NaOH+H2↑+Cl2↑。第二步,在得到氫氣和氯氣之后,將會讓二者進入到石英制的燃燒嘴中,并點火燃燒,氫氣與氯氣在充分燃燒之后,生成氯化氫氣體,同時釋放出大量的熱。此種化學反應可以通過以下反應方程式實現:H2+Cl2=點燃=2HCl。生產過程中需要注意,因為氯氣是一種有毒氣體,所以在反應過程中需要應用過量氫氣進行生產,以此保證氯氣充分反應,防止氯氣對空氣污染。
為了使氯化氫的體積分數維持在94%-96%,生產過程中就需要將氯氣和氫氣的摩爾比控制在1:1.05 和1:1.10 之間,在參考以往儀表數值基礎上,氯堿企業將會選用特定的調節閥以及流量計,氯氣的流量應用自動控制手閥進行手動控制,氫氣進入流量由氫氣自動控制閥控制,但是氫氣控制閥會根據氯氣流量變化不斷改變,應用此種形式,實現自動氣體進入流量選擇,維持合成爐內氯、氫二氣配比合理,確保氯化氫的生產純度。這種方法在實際應用過程中,當流量計發生偏移或者是自動控制閥發生定位偏差,工作人員沒有辦法做出及時的調節,致使合成爐內反應物配比失調,不僅會降低氯化氫純度,還會產生安全隱患。
為了讓氯化氫生產系統自動控制更好的發揮作用,需要對生產中的流量和閥門開度進行分析,因為自動控制系統主要是通過對二者數值的監控,來下發報警和生產指令。對于二者正確運行參數的收集,本文選取一臺市面上常見的合成爐進行試驗,其中合成爐為新采購樣本,并且此合成爐設計符合國家安全標準,試驗時長為三個月。在三個月期間,試驗人員對合成爐運行數據、流量、閥門開度進行了準確記錄,之后與原有計算值進行比對,在合理偏差范圍內,選取了部分代表數據,可以繪制出流量和閥門開度的函數曲線。通過對函數曲線的分析,可以得到實際氣體流量與計算氣體流量之間的變化關系,并將此中關系寫入到DCS 程序中,為氯化氫生產系統的自動控制提供數據支持,在合理的數據支撐下,原有控制系統對流量和閥門開度的控制就可以更加準確,促進氯化氫生產更加規范,提升整個生產環節質量。
為了進一步優化氯化氫生產系統的自動化控制,本次優化在DCS 程序中加入了報警設置,報警設置的依據就是閥門開度與流量曲線。首先在DCS 程序中設置報警數值,數據波動規定為±2%。當合成爐運行數值不符合閥門開度與流量函數方程,則立即發出報警信號。然后,工作人員接受到報警信息,立即將自動控制轉化為手動控制,讓閥門開度與流量回歸正軌,繼續按照函數曲線運行,同時檢查各個儀表數值,以此來判斷事故發生位置,糾正設備儀表偏差等問題。及時的報警可以避免發生重大安全事故,提升氯化氫生產質量,加強氯堿企業的行業競爭力。
氯化氫在燃燒之前需要進行電解,但是電解環節往往會因為設備、整流以及儀表等各種因素發生單槽跳車事故,并且嚴重情況下,還會發生多槽跳車事故,跳車事故發生之后,很難對系統內部的氫氣和氯氣進行控制,進而對系統運行產生壓力,內部波動將會直接影響氯化氫的產出純度,對企業生產和發展十分不利。為了維持合成爐內壓力不變,傳統自動控制系統,需要工作人員在短時間內對各個合成爐進行處理,但是此時操作將會十分復雜,工作需要連續點擊鼠標,容易忙中出錯,因此,本次優化設計引用了協同調量方法。
協同調量方法需要在DCS 程序中編寫好協同調量程序,同時在程序中設置控制模塊,通過對幾個控制按鈕的操作,實現對多個合成爐的調量工作。此形式下的協同調量需要合成爐處于自動控制狀態,這樣工作人員才能在發生緊急事故時,第一時間進入到控制模塊中,本次根據合成爐負載變化情況,選定其中一個合成爐設置-4%、+4%、-1.5%、+1.5%(數值可調)四個按鈕,其余合成爐可根據氯氣閥門開度設置相應數值,同時被選定的合成爐將會根據串級控制自動調節氫氣目標值。
綜上所述,本文通過試驗分析法,通過合理的應用,流量與閥門開度關系值,對氯化氫生產系統自動控制進行了優化,在DCS 程序中,報警裝置可以個根據以上關系值,實現及時報警,并且還可以實現,合成爐閥門開度實時控制,極大程度便捷了生產,讓工作人員在發生故障時第一時間實現管控,保證了生產過程的安全。