(上海外高橋發電有限責任公司,上海 200137)
近年來,某電廠機組使用時間每年減少。2017年,機組單機的工作時間占比為34%,未來機組單機的運行時間可能會有所延長。在此情況下,要保證機組的運行安全,以及運行的經濟和環保性。近年來,關于廠用電節省能源、減少工耗以及改善質量管理是關鍵研究方向。分析某電廠機組2017年的循泵數據資料可知,單機運行的情況下,循泵長用電率較高。所以,發電部要求QC小組圍繞單機組運行循泵的經濟性,開展運行分析和實際調整試驗,通過質量管理,尋求突破,降低廠用電率,改進和提高火電生產運營管理水平和經濟效益。
根據分析國電投300MW機組各領先機組的數據,進行年度廠用電率比較:我廠2017年廠用電率6.81%,循泵廠用負荷占比14.1%。如將循泵廠用電率由14.1%下降至先進機組水準的11.2%,廠用電率將從6.81%下降到:6.81%-(14.1%-11.2%)/11.2%=6.48%,預計可以使總廠用率下降0.33%左右,對降低廠用電率有顯著的效果。
部門要求在單機組運行狀態下,保證機組安全、環保、經濟運行,降低循泵的廠用電率。小組以先進電廠為準,制定活動目標,使總廠用電率從6.81%下降到6.48%。
(1)葉輪磨損嚴重。循泵葉輪磨損將影響泵的工作效率,使其工作效率下降,從而使循泵的用電量上升。通過檢修時對各臺停運循泵的檢查,發現循泵葉輪磨損均在正常范圍內。并且在機組大小修時檢修會定期檢查和更換循泵葉輪,以保證循泵葉輪的正常工作,因此,葉輪磨損嚴重為非要因。
(2)電機性能下降。小組對循泵電動機進行了檢查,發現其運行電流與設計值相匹配。在同樣的工況下,查閱歷史數據曲線,電流數值變化不大。并且定期對電機檢修和維護。因此電機性能下降為非要因。
(3)葉角調節頻次低。通過調取單機循泵用電率高點與低點,可知葉角角度越大,循泵電流越大,循泵廠用電率越高。通過查閱機組運行時葉角調整的頻率,發現一天潮位變化時,運行人員在潮位低時進行調整,保證循環水母管壓力正常,每天調整2次。調整頻次也沒有相關的命令通知。循泵電流沒有與潮位時刻匹配,即循泵葉角角度沒有與潮位時刻匹配,葉角調節頻次低,葉角調節存在優化空間,因此葉角調節頻次低為要因。
(4)未及時調整凝汽器循出門。正常情況下,夏季(江水溫度高于19℃),運行機組凝汽器循出門開至100%;冬季(江水溫度低于19℃),運行機組凝汽器循出門關至50%,備用循泵自動投入。根據江水溫度變化,部門出臺相應的命令通知及時調整循泵的運行方式,運行人員嚴格按照規定執行。可知未及時調整凝汽器循出門為非要因。
(5)單機循泵運行方式單一。單機運行時為了保證機組運行安全,我們還是采用“單機兩泵”運行方式。對比“二機三泵”運行方式,在“單機兩泵”運行方式下,單臺機組循泵日平均用電量較大,廠用電率也明顯上升。調查各季度單機工況下循泵運行記錄臺賬,發現單機工況下,循泵運行方式未隨季節改變,由此可知,單機循泵運行方式單一為要因。
另外,小組查閱歷史數據并就地確認,調節機構運行正常,指令與反饋匹配。并且,調節機構檢修維護及時,檢修后經校驗合格才允許投用。因此,調節機構性能不佳為非要因。
單機循泵運行方式單一,本次單機運行循泵節能優化主要在于改變運行方式,冬季低負荷采用單機單泵,其他情況,仍采用單機兩泵運行方式。
(1)單循泵運行跳閘試驗,驗證單循泵安全性。試驗1:時間為2月9日,1號機組的運行狀態為:循泵1A工作中,葉片角度為+6度,電流為145A,使用2B作為備用循泵。手動關閉循泵1A,當循環水主管內的壓力低于30kPa是再獨立啟動循泵2B,將葉片角度調整到+6度,電流調整為144A。
1號機組冷凝器循環水入口處的壓力應有所降低,根據工況這里從54kPa調整到備用泵恢復啟動后的45kPa,在此期間,機組冷凝器循環水入口處的壓力在23:51:33-23:52:25的58秒時間內,應低于0kPa。52MW的的負荷調低到51MW,背壓應相對調高,從3.2上調到3.4kPa。分析以上實驗數據可知,如果機組在單機運行狀態下,單循泵因跳閘關閉,則可以移動備用的循泵,并且可以快速恢復循環水的壓力而不影響設備的安全操作。測試數據是操作部門的一個很好的參考資料,并為單機的單循泵操作提供了操作依據。
(2)單機單循泵試運行,檢查單循泵經濟效應。試驗2:時間為3月3日,3號機組開始單機運行,單元負載為200MW,退出機組的協調控制系統,啟動3B、4B循泵。并開始單機單循泵試運行,停用4B循泵,將其作為備用,此時江水溫度為18℃,開度達到50%。泵停止前后的一對穩態數據,如表1所示。

表1 試驗二數據表
停用循泵4B后,在機組參數平穩后,調節泵葉角的工作角度以提高生產率。在停泵之前和后,機組的背壓通常是穩定的,并且循環水的溫度也是穩定的。
測試數據的計算:單泵節省能耗,改變真空會降低設備的功率。表中顯示了轉換日耗能量的參數,單泵的運行天數統計參數平均日負荷為200兆瓦,可知參數沒有明顯變化下,背壓增加0.3kPa,這會增加煤的消耗0.71g/kW·h,而且降低每日的發電量,月10,500kW·h。在使用單泵運行的當天,該站的功耗系數降低了0.4%(雙泵功耗1.05%,單泵功耗0.65%),每日節能量約為19,000千瓦時。由此減少的能耗比每日減少的發電要高,由此可知,在200兆瓦的條件下,使用單泵運行科一減少電廠成本。
試驗三:在200MW、230MW、250MW不同工況下,收集數據,對比該工況下單機單循泵運行的經濟性。
對比雙泵運行和單泵運行在高負荷區間參數,負載超過200兆瓦時,泵節能裝置的能耗不會發生顯著變化,每日大約為2~2500千瓦時,運行條件為230兆瓦,單循環泵會影響冷凝器的容量。冷端性能的降低會使月發電量減少,約為2.2~280萬KWh,250MW的發電量在運行條件下,發電量減少約30,000kWh以上。因此,單循泵運行環境超過230兆瓦。冷端性能下降減少發電量>節省廠用電量,單循泵運行方式不經濟。由此可知冬季單機組運行,負荷230WM以下,采用單機單循泵運行方案能取得更好的經濟效益。
綜上所述,對冬季單機運行循泵運行方式進行調整,降低了循泵廠用電率,提高了經濟效益,達到了預期效果。因此,可以以該區域的季節特性和負荷曲線為基礎,進行在不同環境下的循泵運行方式選擇,由此降低裝置重要的輔助機電消耗高情況,與此同時,它還可以為相同類型的設備運行墨汁的制定提供一定借鑒。