高寶安 孫晉連 于厚德
(棗莊大興礦業有限責任公司,山東 棗莊 277319)
棗莊大興礦業有限責任公司選用雞西煤機廠生產的MG160/390-WD型采煤機,它采用交流變頻調速無鏈電牽引,多電機驅動,橫向布置,裝機功率391kW。它適用于開采1.3~2.92m中厚、煤層傾角≤35°、煤質中硬、頂板中等穩定、底部起伏不大的煤層,在高檔普采或綜采工作面雙向穿梭式采煤與裝煤作業,也可用斜切方式自行開缺口,無需人工做機窩。
(1)MG160/390采煤機截割機構主要有截割電動機、搖臂減速箱、內外噴霧系統和割煤滾筒等。截割部的主要作用是將電動機的動力經過減速后,傳遞給截割滾筒用來割煤,然后通過螺旋葉片甩到工作面刮板輸送機上。
(2)MG160/390采煤機截割機構工作時,電動機通過安全軸前端傳遞動力,安全軸的后端帶動行星減速器1#花鍵齒,經減速驅動滾筒割煤。安全軸兩端的墊塊將整條安全軸固定在轉子空心軸和1#花鍵軸中形成固定咬合,不能實現“離”與“合”關系。
根據MG160/390采煤機截割部件機構組成,為達到安全軸人為操作“離、合”目的,從三個方面入手進行改造:(1)在截割電機后端蓋開孔,達到安全軸抽出的目的;(2)在截割電機現有的空間中找出安全軸脫離后的安全間隙;(3)滿足安全軸與電機花型鍵和行星輪1#花鍵連接的強度與總長度,使之達到能“離”、能“合”的功效。
(1)加工自制160kW截割電機的后端蓋及對安全軸再加工,目的是滿足離合總程安裝、機械軸密封、安全軸脫離及復位閉鎖的要求,實現輪線裝置。
(2)在截割電機后端蓋(厚度43mm)的外側中心點上加工Φ20mm的孔,同時以孔為中心向兩側平行各擴展Φ13×10mm的卡槽,如圖1(a)所示。
(3)為防止雜物從軸孔中進入,在截割電機后端蓋(厚度43mm)的里側加工油封,外徑110mm,內徑80mm,厚15mm,如圖1(b)所示。

圖1 160kW電機后端蓋
(4)為保證安全軸在轉子空心軸和1#花鍵減速器中能實現閉合與分離功能,將原390采煤機安全軸兩端各去掉7mm,兩端的花鍵咬合長度應≥53mm,使之能滿足與轉子花鍵和行星輪1#花鍵連接的強度。同時,又留出18mm的空檔間隙,共計需要70mm,方能滿足安全軸的分離要求。最后將安全軸整體長度確定為800mm,如圖2(a)所示。
(5)采煤機工作期間,為使安全軸手把不隨之轉動,在安全軸A側頂端中心加工Φ28×8mm的軸承位,鑲嵌6001型軸承,如圖2(b)所示。
(6)在160kW電機后軸承蓋里側加深15mm,將160kW電機后端蓋的直口去除15mm,將原390采煤機安全軸兩端各去掉8mm,再把安全軸外端的墊塊(40mm)去除,然后把轉子軸長出的15mm去除,最后裝上離合總成。調整后應有不小于70mm的空間,能滿足花鍵咬合長度和脫離安全空間。
(7)離合器的操作。當采煤機需要檢修時,用手握住離合器軸手柄稍用力將軸銷拉出槽卡,并使其旋轉90°進行閉鎖,則離合器軸處于“離”的位置,達到了與搖臂電機脫離的目的。如果讓離合器回到“合”的位置,將手柄反程序操作即可。

圖2 安全軸
(1)當采煤機滾筒需要檢修或處理內噴霧堵塞時,打開截割部離合器,防止人員誤操作,增加了作業人員的安全保障。
(2)將截割部離合器打開,有利于人員在處理滾筒內噴霧堵塞時或更換截齒時,人為轉動滾筒更方便,提高工作效率。
(3)便于采煤機滾筒安裝、更換、拆除等工作。
(1)MG160/390-WD型采煤機經改造后,直接節約100多萬元。
(2)改造電機后端蓋3個,每個1500元;加工軸承套1個50元;截掉Φ800mm安全軸50元;加工202軸承位及1盤軸承30元。共計投入費用4900元。
根據上述方案,對棗莊大興礦業有限責任公司選用的雞西煤機廠生產的MG160/390-WD型采煤機進行改造。使用滾筒式采煤機因故暫?;驒z修時,必須打開離合器的要求,完善了設備的工作效能,大大提高了設備操作人員的安全條件,降低了勞動強度,減少了噸煤成本,提高了經濟效益。