馮科技
(河南能源鶴煤公司雙祥分公司,河南 鶴壁 458000)
鶴煤九礦3200工作面地質、水文地質條件復雜,工作面切眼附近F1斷層成組發育,斷層落差大,底板隔水層薄。在采動應力作用下,下伏高承壓水沿斷層帶導水通道向工作面充水,嚴重威脅礦井安全生產。經研究、論證采取“鉆探控制—注漿改造—回采驗證”的防治技術,對底板下伏高承壓水進行防治,封堵導水通道,切實消除水害隱患。通過近兩個月的實施和回采驗證,探明了斷層組位置、落差、導水性,并對斷層帶附近導水通道進行了注漿封堵,切斷了與下伏高承壓水的水力聯系,增強了底板整體抗水壓強度,成功消除了底板高承壓水對礦井安全的威脅,為礦井安全正常接替奠定了基礎。
鶴煤九礦屬改擴建礦井,礦井設計生產能力60萬t/a,所采煤層為二疊系山西組二1煤層[2]。3200工作面位于礦井32采區,靠近F1斷層組防隔水煤柱線,地質條件復雜。工作面切眼附近斷層發育,主要有F1、F1-1、F139斷層,呈階梯狀成組分布。根據周圍巷道實際揭露資料結合礦井生產地質報告資料分析,斷層落差0~40m,均為張性正斷層,斷層帶寬度不一,以泥巖碎屑充填為主,向深部導水性不詳。其中F1、F1-1斷層均按《煤礦防治水細則》要求留設有防隔水煤巖柱。根據F1斷層組產狀及力學性質,為確保3200工作面安全回采,防止由于采動應力影響造成斷層帶滯后突水,經研究、論證在工作面下部的3200底板抽放巷布置鉆場,對F1斷層組進一步控制,對深部斷層帶導水性進行探查,消除底板水害對礦井的威脅。通過近兩個月的實施,探明了斷層位置,對存在導水通道的F1斷層進行了注漿封堵,切斷了與下伏高承壓水的水力聯系,增強底板隔水層抗水壓強度。經工作面回采驗證,未出現底板出水現象,確保了礦井安全生產。
1.1.1 地質概況
3200工作面地質構造復雜,總體為一單斜構造,處于龍宮背斜東翼附近,工作面切眼附近成組分布F1、F1-1、F139斷層。
F1正斷層:位于3200工作面東部邊界,延伸長度 2.4km,產狀 280~298°,∠ 70°,H=0~40m。
F1-1正斷層:為F1斷層分支,延伸長度0.26km,產狀100~260°,∠70°,H=0~25m。
F139正斷層:位于3200工作面北部附近,產狀277°,∠70°,H=10~15m。根據3200切眼和-530軌道暗斜井實際揭露,落差均大于20m,斷層帶寬度0.4~0.6m,斷層帶內巖性破碎。
1.1.2 水文地質條件
3200工作面直接充水水源為二1煤層頂底板砂巖裂隙水,間接充水水源為太原組上段灰巖含水層(C2L8、C2L2)。巷道掘進過程中,在斷層和裂隙發育處可能出現頂底板淋、出水現象,水量較小易于疏干。在構造復雜地段,如存在斷層等導水通道,可能與下伏奧陶系灰巖聯通,對礦井造成威脅。
根據地面水文鉆孔觀測數據,C2L2灰巖含水層水位標高為+136m,3200工作面所處標高為-547.6m~ -555.2m,二1煤層底板至C2L2灰巖含水層間距為130m。煤層底板隔水層所承受的水壓理論計算為8.1~8.2MPa,為典型的高承壓水。
1.2.1 突水系數[3]
根據《煤礦防治水細則》計算3200工作面的突水系數為:
T=P/M=8.2÷130=0.063
式中:
P-煤層底板隔水層所承受的水壓,8.2MPa;
M-煤層底板至C2L2灰巖間隔水層厚度,130m。
3200工作面突水系數大于臨界值0.06,存在突水威脅。
1.2.2 安全水壓
根據《煤礦防治水細則》計算3200工作面的安全水壓值為:
P安=T×M=0.06×130=7.8MPa
式中:
P安-安全水壓,MPa;
TS-突水系數,一般情況下,在具有構造破壞的地區按0.06計算,隔水層完整無斷層構造破壞地區按0.1計算;
M-煤層底板至C2L2灰巖間隔水層厚度,130m。
即3200工作面帶壓開采的安全水壓為7.8MPa,實際煤層底板隔水層所承受的水壓為8.1~8.2MPa,大于安全水壓。因此,為防止F1、F1-1、F139斷層組受采動影響后形成突水通道,需對F1斷層組進行探查和注漿改造封堵導水通道。
2.1.1 鉆場布置
鉆場布置在3200底板抽放巷,共設計2個鉆場,1號鉆場以探查和加固F1-1、F1斷層為主,2號鉆場重點對F1、F139斷層進行立體式加固,封堵受采動影響可能形成的導水通道(見圖1)。

圖1 鉆孔布置示意圖
2.1.2 鉆孔參數(見表1)
2.1.3 鉆探施工技術要求
(1)為控制F1、F1-1斷層準確位置,先施工1號鉆場1-1孔,取芯鉆進。
(2)鉆孔施工工序:鉆進→下一級套管→固管→透孔→試壓→鉆進→下二級套管→固管→透孔→試壓→終孔鉆進→注漿→封孔。
(3)鉆孔套管結構:一級套管Φ133mm鉆頭開孔,下設套管Φ127mm;二級套管Φ113mm鉆頭開孔,下設套管Φ108mm,終孔直徑不小于75mm。
(4)下入套管要求:根據該地區巖層穩定程度及地質構造特征,鉆孔均為二級套管,既要保證鉆孔及巷道安全,又要保證有效注漿范圍。一級套管下入巷道底板下垂距8m,不能達到垂距要求時,長度不得低于10m;二級套管下入巷道底板下垂距不少于25m,達不到垂距要求時,長度不得低于25m。孔口管的母扣與接箍公扣長度必須一致,誤差不能超過2mm。
(5)鉆孔施工期間,如單孔涌水量大于20m3/h時進行注漿,反之繼續鉆進。
(6)鉆孔在施工過程中,遇斷層破碎帶、裂隙等地質構造時,要減緩鉆進速度,勻速鉆進,如出現塌孔、堵孔等異常情況,應及時進行注漿。鉆孔在鉆進過程中,如遇軟硬層變化時容易偏斜,影響控制范圍和效果,要做好鉆探控斜。
2.1.4 鉆探評價
根據1號鉆場、2號鉆場鉆孔揭露情況和周圍勘探鉆孔見煤點資料綜合分析,F1-1斷層不存在,F1斷層位置向工作面方向擺動15m左右。F1斷層具有導水性,斷層帶存在導水通道,需對斷層帶進行注漿改造封堵(見圖2)。

圖2 2號鉆場5剖面鉆孔實鉆圖
2.2.1 底板注漿加固原理
煤層底板注漿加固技術就是沿工作面順槽或底抽巷布置注漿鉆孔,通過注漿鉆孔來充填巖溶裂隙和導水裂隙,從而大大減弱含水層的富水性并切斷水源補給通道,使受注含水層被改造為隔水層或弱含水層,同時增強了煤層底板隔水層的強度,降低了工作面底板出水的可能性,有利于工作面的安全回采[4]。

表1 F1斷層組探查與改造鉆孔參數表
2.2.2 注漿實施
根據2號鉆場1-1孔、4-1孔、5-2孔出水情況,鉆孔出水量3~15m3/h,水質渾濁,有臭雞蛋氣味。經取樣化驗分析,水源分析為C2L2灰巖水,沿F1斷層帶向上導水,實測鉆孔出水水壓5.0MPa。為封堵斷層導水通道,切斷與下伏高承壓含水層間水力聯系,對1號鉆場、2號鉆場所有揭露F1斷層鉆孔進行立體式注漿加固,封堵斷層導水通道。共注入水泥量(干料)90余噸,注漿孔均達到單孔結束標準。
2.2.3 注漿效果評價
(1)經3-1孔、4-1孔、5-1孔、6-1孔延孔檢驗,注漿封堵后斷層帶充填密實,未見出水。
(2)突水系數: T=P/M =5.0/130=0.038,小于臨界值0.06,不存在突水威脅。
(3)注漿改造后對F1斷層防隔水煤巖柱重新進行了計算和確定,進一步確保了礦井安全(見圖3)。

圖3 注漿改造后煤柱留設示意圖
3200回采工作面鉆探、注漿工程于2018年5月中旬評價結束,截至2019年3月末已回采結束,此回采范圍內受采動、地應力影響最大,加之回采對底板擾動破壞深度,工作面回采期間未出現底板出水跡象,有效驗證了注漿封堵效果,確保了礦井安全生產。
(1)利用鉆探手段探明了3200工作面切眼附近F1斷層組位置、落差、導水性及斷層帶附近出水位置,通過對出水取樣化驗,水源為下伏C2L2灰巖水,水壓達5MPa,屬高承壓水。
(2)根據鉆探揭露斷層帶出水點位置,實施注漿加固封堵出水通道,累計注水泥漿量(干料)90余噸,經延孔檢驗,注漿效果良好,有效封堵了斷層帶導水通道,切斷了與下伏高承壓水間的水力聯系,經重新計算突水系數,消除了突水威脅。
(3)工程實施結束后,工作面進行了回采,回采區域處于應力集中區域時,未出現底板出水跡象,有效驗證了工程實施的效果。
(1)通過鉆探控制、注漿改造,探明了F1斷層具體位置,重新確定了防隔水煤巖柱,為礦井采區規劃接替提供了準確的地質資料。
(2)注漿改造后,消除了水害威脅,解放3200回采工作面里段資源儲量約10萬t,經濟效益顯著,為公司類似條件下實施隱伏地質構造探查、斷層帶注漿封堵奠定了基礎。