我公司修理了某83 500 DWT船,該船可以裝載散貨、化學品和成品油,其貨艙的艙口蓋設計能同時滿足散貨和液貨裝載要求,開關形式為側移式箱體結構,滿足氣密和液密特性。
該船有7個貨艙和2個污油艙,頂升側移式艙口蓋,本體為箱型結構,內部結構采用縱橫桁材和骨材。其中,1#貨艙結構凈開口尺寸為12 770 mm×12 970 mm,2#~7#貨艙結構凈開口尺寸為14 770 mm×15 450 mm。1#艙口蓋單片質量為32 t,2#、4#、6#艙各約為41 t,3#、5#、7#艙各約為39 t。
采用雙層橡膠密封圈設計,密封圈為特殊密封槽型,每條橡皮密封圈為整體黏接成形供貨,材質為特殊定制的丁腈橡膠,即每塊艙口蓋為一整根,只有一道接縫;使用焊接螺柱和壓緊板及黏合劑固定。艙口蓋特殊附件有壓力調節閥(PV閥)、取樣閥、通風孔蓋、壓緊器和谷物孔蓋。
艙口圍的平面度要求很高,長度每3 m允許誤差為±2 mm,不銹鋼壓緊扁鋼單片尺寸為1 500 mm×350 mm,整個貨艙焊接后不允許傾斜,平直度每3 m允許誤差為±1 mm,否則難以保證橡皮壓縮量和密性。
該船首次裝運蘇打化學品,在運輸過程中,船員通過壓力監測懷疑氣體泄漏。由于船東計劃裝運運輸要求更高的成品油,因此決定運輸成品油前,將船進廠修理,解決艙口蓋泄漏問題。
船舶進廠后,船東邀請的某專業測量公司對貨艙艙口圍壓緊扁鋼平直度進行評估,采用激光測量并自動記錄分析。為減少因溫差變化造成船體結構和艙口蓋變形的影響,決定在夜間測量,每隔750 mm取點,并雙排測量以確認壓緊扁鋼有無傾斜。
通過對測量數據和測量點位置分析,主要問題集中在壓緊扁鋼的對接焊縫處。由于壓緊扁鋼材質為不銹鋼316L,對對接焊縫平整度要求很高;在焊接后過度打磨,會造成焊縫表面低于母材。因此船東決定對全船類似接頭進行補焊,由持有船級社認可的焊工按照認證的焊接工藝進行補焊,然后精細打磨處理;打磨后再次測量,滿足要求后進行表面鈍化處理。
先進行艙口蓋雙層橡皮條之間的密性試驗,以確保艙口蓋與艙口圍接觸面的密性,試驗壓力為24 000 Pa,保持壓力并使用肥皂水檢查貨艙內外是否存在泄漏點。雙層橡皮條之間的密性試驗,可采用艙口圍頂板的泄放管接口進行充氣。
艙口蓋關閉前,將壓緊扁鋼徹底清潔后并涂抹凡士林油;用熱水或生物油將橡皮膠條上的粉塵、鐵屑、銹粉徹底清除,然后關閉艙口蓋。按照艙口蓋技術要求打緊壓緊器,檢查支撐塊有無間隙和橡皮壓縮量是否滿足要求,然后啟動惰性氣體系統為整艙充氣,先使艙內氣壓達到20 000 Pa保持1h,再打開雙層橡皮間的泄放閥檢查有無漏氣。
在上述基礎密性試驗合格后,根據USCG 40.CFR63.565(C)要求,貨油船惰性氣體保護管路(IG)密性需要進行試驗。
貨艙油氣密性驗證見表1。
對所有貨艙充入不少于6 900 Pa的壓力,同時不大于PV 閥打開壓力(16 000 Pa)。此處選擇約8 000 Pa的空氣壓力。一旦達到壓力,空氣供給停止,關閉IG的總閥,壓力顯示在貨控室的油氣壓力面板上。0.5 h后,通過油氣面板顯示讀取壓力,并按照式(1)計算:
P=Pi-Pf,
(1)
式中:P為壓力變化,Pa;Pi為起始壓力,Pa;水柱Pf為0.5 h后最終壓力, Pa。
壓力變化P與式(2)計算結果進行比較:
Pmax=0.861×2 540×Pi′×0.014 5×(L×6.289 81)/(V×6.289 81×0.98),
(2)

表1 貨艙油氣密性驗證
式中:Pmax為最大允許壓力變化,Pa;Pi′為起始壓力, Pa;L為最大裝載速率, m3/h;V為總艙容,m3。
如果P≤Pmax,表示油氣密性滿足要求。如果P>Pmax,表示油氣密性不達標,需要檢查泄漏源,修補后再次試驗。
在整個貨艙壓氣過程中,氣體由惰性氣體發生裝置產生,溫度約15 ℃,但是由于外界氣溫的變化和船體結構與艙口蓋的變形,會導致氣體體積發生變化,最終壓力也會發生變化。在惰性氣體入口處有氣壓監測點,在2道橡皮中間有泄漏回收裝置,該處也有壓力監測點,一旦有氣體或液體泄漏會在油氣面板上顯示。
經過日夜連續監測和記錄,所有貨艙和污油艙均滿足要求相關標準具體要求。
本船貨艙PV閥的設定壓力小于16 000 Pa,因此艙口蓋強度試驗壓力選擇為24 000 Pa,同時強度試驗壓力也要滿足船級社和國際船級社協會推薦要求(PV閥開啟壓力與24 000 Pa相比較,兩者取大值)。
每個貨艙和污水艙都進行壓水試驗,并通過觀察和檢查泄漏裝置有無水滴滲出。1 h后無水滴,則所有貨艙均滿足要求。