趙玉林 許海濱(玉門油田分公司煉油化工總廠,甘肅 玉門 735200)
某煉廠有一套50萬(wàn)噸/年延遲焦化裝置,采用雙面輻射、多點(diǎn)注汽、自動(dòng)頂?shù)咨w機(jī)、PRC 除焦聯(lián)鎖控制系統(tǒng)等先進(jìn)工藝。2019年是該套裝置建成后的第二次大檢修,也是首次全面檢修。在檢修塔器時(shí)發(fā)現(xiàn),該套裝置的分餾單元、吸收穩(wěn)定的再吸收塔、大油氣線均存在嚴(yán)重的結(jié)焦和焦粉攜帶問(wèn)題,清理出焦粉焦塊400 余小袋,6臺(tái)換熱器因焦粉攜帶產(chǎn)生了嚴(yán)重的垢下腐蝕而被迫更換管束。既大幅增加了檢修工作量,也危害安全平穩(wěn)開(kāi)煉。且在下游的柴油加氫裝置(焦化柴油是該裝置原料)的原料換熱器中發(fā)現(xiàn)大量攜帶焦粉,對(duì)下游裝置也造成了沖擊。
爐管結(jié)焦不均勻,上薄下厚油性大。加熱爐出口管線結(jié)焦嚴(yán)重管線結(jié)焦嚴(yán)重,平均厚度20mm,最厚的位置達(dá)到55mm。清出焦塊深黑光澤、硬度大。
分餾塔內(nèi)存在嚴(yán)重結(jié)焦情況:各段集油箱均有不同程度焦粉沉積,柴油、重蠟抽出集油箱焦粉極多,已到達(dá)人孔下緣,并伴有明顯黃色物質(zhì)。輕蠟、頂循集油箱焦粉很少,相對(duì)干凈。塔底將軍帽以下焦粉沉積較多,上部進(jìn)料浮閥卡死。塔底蛇形塔盤(pán)上有大面積硬焦,人工清理不動(dòng),最后使用電錘強(qiáng)行清理,清出焦塊致密堅(jiān)硬。分餾塔底清理用時(shí)10天。蠟油下回流、塔底攪拌器、塔底上下回流等四路返塔分布管均被硬焦堵實(shí)。
柴油側(cè)線涉及換熱器、空冷均存在嚴(yán)重結(jié)焦,且腐蝕嚴(yán)重:空冷A-143AB結(jié)垢及焦粉沉積較多,伴有黃色物質(zhì)。
再吸收塔內(nèi)塔盤(pán)存在焦粉較多,清理困難,類似分餾塔柴油段;吸收穩(wěn)定單元其他三塔相對(duì)干凈。再吸收塔清理用時(shí)1周,其余三塔用時(shí)2天完成。
焦炭塔頂至分餾塔大油氣線內(nèi)嚴(yán)重結(jié)焦20mm左右,機(jī)械清焦用時(shí)33天清理80m大油氣線。
E101~E105 五組原料換熱器均存在不同程度抽芯困難,加熱抽出后發(fā)現(xiàn)管束表面有粘油、粉焦。
融聚社會(huì)資源,以黨群服務(wù)引領(lǐng)社區(qū)服務(wù)新生態(tài)。新型農(nóng)村社區(qū)不是簡(jiǎn)單的“農(nóng)民上樓”,集中居住對(duì)配套硬件設(shè)施、基本公共服務(wù)提出了更高要求。宿城區(qū)堅(jiān)持以基層服務(wù)型黨組織建設(shè)為引領(lǐng),整合政府的公共服務(wù)職能、物業(yè)公司的社區(qū)服務(wù)職能、經(jīng)濟(jì)組織的生活服務(wù)職能,切實(shí)提升整體居住體驗(yàn)。
焦炭塔頂油氣出口短節(jié)存在結(jié)焦,最厚時(shí)堵塞約1/2 管徑,造成焦炭塔壓力偏高。正常操作壓力0.14MPa,在達(dá)到0.16MPa以上時(shí)即安排打開(kāi)短節(jié)悶頭進(jìn)行清理;一般每15~20天即安排清理短節(jié)悶頭一次,堵塞約1/3~1/2管徑,清理出的是硬焦;東塔結(jié)焦情況明顯比西塔要嚴(yán)重。
分餾塔底循環(huán)油過(guò)濾器需定期清理,最厚時(shí)占過(guò)濾器圓截面的2/3。根據(jù)過(guò)濾器壓差達(dá)到0.2MPa 以上時(shí)即組織清理;一般每周需清理過(guò)濾器一次,清理出大約1袋子焦粉;清理出的是粉焦,有時(shí)會(huì)有較大焦塊。由于需要頻繁清理,崗位員工勞動(dòng)強(qiáng)度較大,且存在重大作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
日常檢維護(hù)柴油、輕蠟、重蠟蒸汽發(fā)生器時(shí),發(fā)現(xiàn)柴油蒸汽發(fā)生器內(nèi)焦粉較多,有些已聚結(jié)成焦塊,并伴有黃色物質(zhì);柴油蒸汽發(fā)生器堵漏三次,在檢修時(shí)整體更換管束。柴油與富吸收油換熱器E-105 因?yàn)楣苁Y(jié)焦堵塞,長(zhǎng)期停用。
針對(duì)檢修期間暴露出的結(jié)焦問(wèn)題,焦化車間在全車間范圍內(nèi)開(kāi)展大討論活動(dòng),并召集技術(shù)能手、業(yè)務(wù)骨干,發(fā)動(dòng)了一起“頭腦風(fēng)暴”,認(rèn)真分析出現(xiàn)焦粉攜帶及結(jié)焦存在的原因,并從廣度上討論了今后的工作措施:
(1)分餾塔的焦很明顯地分為兩部分:一部分是上部的粉焦,主要是系統(tǒng)攜帶的;另一部分是塔底的硬焦,主要是從焦炭塔攜帶的焦粉與熱油在塔底長(zhǎng)期高溫作用結(jié)焦。
(2)分餾塔底溫度在385℃左右,蒸發(fā)段在400℃,且分餾塔底上下部回流量實(shí)際控制2~3t/h,失去洗滌作用;在檢修期間也發(fā)現(xiàn)分配管結(jié)焦結(jié)死。焦粉不能在塔底洗滌下來(lái),大量焦粉被高汽速攜帶上移,進(jìn)而在蠟油集油箱聚集。
(3)需要核算焦炭塔線速。線速過(guò)大極易造成焦粉攜帶。
(4)小給汽時(shí)汽量過(guò)大,可能會(huì)導(dǎo)致焦粉攜帶到分餾塔單元。分餾塔底清理出的焦塊,有些實(shí)際上是焦層高時(shí),小給汽帶水沖擊,造成線速較大,攜帶焦塊。
(5)急冷油以蠟油為主,有時(shí)使用污油作急冷油,間歇使用,每天切換兩次;由于污油中雜質(zhì)多、重組分多、含水多,性質(zhì)不穩(wěn)定,容易造成局部線速超標(biāo),加劇焦粉攜帶。
(6)再吸收塔的焦粉是柴油被污染后攜帶過(guò)去的;分餾塔抽出側(cè)線攜帶焦粉在換熱器等低流速部位存在嚴(yán)重沉積。
(7)按照焦化裝置經(jīng)驗(yàn),高于360℃的部位極易發(fā)生結(jié)焦,尤其是在有焦粉攜帶條件下。按照經(jīng)驗(yàn),溫度每上升2~4℃,反應(yīng)速率將增加一倍。新焦化裝置比原30 萬(wàn)噸/年焦化裝置的分餾塔底溫度要高15~20℃。
焦炭塔的孔塔線速一般要求不大于0.2m/s,在生焦過(guò)程中該速度一般在0.12~0.16m/s 左右。焦粉顆粒會(huì)隨著這股上升氣流而爬升:大粒徑爬升距離較小,會(huì)逐漸沉降至泡沫層并生焦;小粒徑容易隨氣流攜帶出焦炭塔;中等粒徑會(huì)在焦炭塔中有明顯攀升,如超出當(dāng)前有效空高,則會(huì)隨氣流攜帶至后續(xù)設(shè)備,進(jìn)而加劇后續(xù)設(shè)備結(jié)焦。根據(jù)參考文獻(xiàn),分析焦粉顆粒在此過(guò)程中受力并分析,可以得到兩個(gè)明顯界點(diǎn):粒徑低于500μm 的,將會(huì)一直隨氣流攜帶;粒徑高于1500μm 的,被攜帶高度較低,可以認(rèn)為不會(huì)隨氣流快速攀升。而500~1500μm 粒徑的,將隨氣流快速攜帶,隨著有效空高降低,攜帶量也急劇增加。因此控制有效空高具有極大意義,是控制焦粉攜帶的重要一環(huán)。
在生焦過(guò)程中,在焦炭塔頂部注入急冷油,能夠起到降溫洗滌的作用。新焦化裝置設(shè)計(jì)急冷油使用焦化重蠟油,在油氣短節(jié)底部三點(diǎn)注入,可以形成較大的噴射扇面,并可將部分小焦粉顆粒黏結(jié)在一起形成大顆粒粒徑,能有效減少焦粉攜帶。在實(shí)際生產(chǎn)中,有時(shí)采用污水油、催化油漿作急冷油,這些物料含水量較高,急冷油注入量只有1t/h 左右,比正常注入量2.5t/h嚴(yán)重偏低,起到的降溫洗滌作用不明顯。且污水油、催化油漿組分比重蠟油更重,霧化效果極差,不能形成噴射扇面,部分重組分在大油氣線入口處聚結(jié),形成嚴(yán)重的焦炭塔出口短節(jié)結(jié)焦。焦炭塔出口短節(jié)結(jié)焦,一般每半個(gè)月就需要清理一次。
(1)核算空塔線速在0.15m/s 左右,在設(shè)計(jì)0.2m/s 以內(nèi)。
(2)調(diào)整特閥用汽、底蓋機(jī)用汽,減少蒸汽進(jìn)入塔內(nèi)增加空塔線速風(fēng)險(xiǎn)。
(3)控制切換速度,防止切換沖擊;小給汽前注意脫水,防止帶水沖擊。
(4)嚴(yán)格控制生焦過(guò)程中的有效空高:控制日常生焦高度不大于15m(切焦檢尺),此時(shí)生焦末期時(shí),有效空高約為6~8m左右;焦層高于11m 時(shí),在生焦末期及時(shí)注入消泡劑。
(5)嚴(yán)防加熱爐進(jìn)料量和分餾塔頂壓力的大幅波動(dòng),防止焦炭塔空塔線速大幅波動(dòng)導(dǎo)致焦粉攜帶。
(6)優(yōu)化污水油做急冷油注入的方式,減少帶水沖擊,減少急冷油中重組分在油氣出口的聚集。當(dāng)焦炭塔頂壓力超過(guò)0.16MPa 時(shí),及時(shí)組織清理油氣出口短節(jié)。
在焦炭塔單元采用的主要操作思路是“穩(wěn)定操作、減少波動(dòng),控制空高、減少攜帶”。
(1)穩(wěn)定分餾塔底下部循環(huán)油量,保障上下部?jī)陕愤M(jìn)料不小于7t/h,保障合理的洗滌量,實(shí)現(xiàn)分餾塔單元中第一階段的焦粉洗滌
(2)控制循環(huán)油與原料換熱器E-105 合理開(kāi)度,保障取熱效果;控制分餾塔底蒸發(fā)段氣相溫度不大于390℃,比之前降低約10℃;控制分餾塔底液相溫度不大于370℃,比之前降低約15℃。通過(guò)以上措施,降低分餾塔底液相溫度,避免高溫結(jié)焦加速風(fēng)險(xiǎn),防止塔底結(jié)硬焦。
(3)加大分餾塔上部回流量,優(yōu)先提高和穩(wěn)定二中、一中、柴油上回流的循環(huán)量,充分保障頂循環(huán)回流量,提高塔盤(pán)內(nèi)回流量,提高焦粉洗滌效果。經(jīng)計(jì)算,內(nèi)回流量比之前提高約1 倍,充分保障內(nèi)回流,減少焦粉的夾帶上行。
(4)適度控制頂循下回流、柴油下回流、蠟油下回流,將內(nèi)回流洗滌的焦粉從上往下逐層下降到分餾塔底,并最終從分餾塔底過(guò)濾器洗滌出來(lái)。
在分餾塔單元采用的主要操作方案是“穩(wěn)定操作、減少波動(dòng),回流壓制,熱量下移、焦粉下移,減少焦粉上行量和減少高溫結(jié)焦區(qū)”。
穩(wěn)定控制加熱爐進(jìn)料量,提高原料入爐溫度,嚴(yán)格控制爐管表皮溫度,做好機(jī)械清焦的計(jì)劃。
跟蹤原料質(zhì)量,減少焦粉、固含在原料換熱器內(nèi)的沉積;杜絕高含水原料進(jìn)緩沖罐造成的沖擊。
分餾塔底過(guò)濾清焦頻次由之前的1 次/周降至1 次/月;清理出的焦粉量降至之前的1/3,且不再有大焦塊。
焦炭塔頂油氣出口短節(jié)清理頻次由之前的1 次/2 周降至1 次/月,最長(zhǎng)可達(dá)45 天不用清理;清理時(shí),結(jié)焦量降至之前的1/4,危害性大幅降低。
柴油側(cè)線抽出使用濾紙過(guò)濾,每500mL 在濾紙上焦粉顆粒不到之前的1%以下。
焦化裝置焦粉攜帶是一項(xiàng)系統(tǒng)性難題,在現(xiàn)有條件下實(shí)施整體優(yōu)化策略控制焦粉攜帶具有十分現(xiàn)實(shí)的意義,不僅壓制住了過(guò)量的焦粉攜帶,還實(shí)現(xiàn)了整體能量?jī)?yōu)化,節(jié)能效果也十分顯著。而在此過(guò)程中產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量效益與熱量平衡之間的矛盾,在優(yōu)先考慮保障基本產(chǎn)品指標(biāo)和長(zhǎng)周期指標(biāo)之后,繼續(xù)尋找新的效益平衡點(diǎn),進(jìn)一步從前端控制、基于現(xiàn)實(shí)來(lái)保障裝置的長(zhǎng)周期平穩(wěn)開(kāi)煉。