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汽輪機調節油系統潛在故障及原因分析

2020-02-15 10:10:34譚興春
設備管理與維修 2020年19期
關鍵詞:系統

張 強,譚興春

(海南核電有限公司,海南海口 572732)

0 引言

汽輪機調節油系統是DEH 數字電液調節系統的重要組成部分,系統的動作直接與機組的穩定關聯。例如,汽輪發電機的轉速和負荷是通過改變調節汽閥的位置(開度)來控制的,而汽閥開度則靠汽輪機調節油來維持。因此,系統的安全、平穩和連續運行,是機組經濟安全的必要條件,起著至關重要的作用。

1 汽輪機調節油系統基本組成及功能

汽輪機調節油系統由執行機構、危急遮斷和供油系統等3個部分組成。汽輪機組正常運行過程中,汽機調節油系統應能連續地向各管路和汽閥提供正常壓力的EH 油。

2 EH 油系統主要運行參數

2.1 EH 油溫

系統運行時,EH 油溫正常值約50 ℃,以降低油的黏度,改善油的流動性能。當系統油溫升高至55 ℃時,投油冷卻器(冷卻水電磁閥開啟)和溫度開關(003ST)將發出油溫高報警,自動保護切電加熱器;當油溫升高至60 ℃時,溫度開關(004ST)將發出油溫高高報警。當油溫降至40 ℃時,溫度開關(002ST)將發出油溫低報警,同時切除油冷卻器(關閉冷卻水電磁閥),并停運循環再生泵;當油溫降至20 ℃時,溫度開關將發出油溫低低報警,閉鎖啟動EH 油泵。

系統運行時,油溫低于40 ℃,需手動投運電加熱器,高于50 ℃,需手動停運電加熱器。EH 油溫過高過低都會影響系統穩定運行,油溫過高導致油的品質下降,EH 油的黏度過低而影響閥門調節;油溫過低導致油的黏性增加,過濾器壓差將上升,EH油泵電機可能過載(柱塞式變量泵對油液的清潔度及黏度要求很高,必須確認油溫高于20 ℃,才允許啟動泵組)。

2.2 EH 主油箱液位

系統運行時,EH 主油箱液位正常值約為550 mm(500~650 mm)。670 mm 高油位報警,450 mm 低油位報警,270 mm低低油位報警送至主泵控制柜閉鎖啟泵。當油位高時,嚴重影響EH 油壓力瞬態響應能力,油質可能惡化。油位低時,泄漏嚴重不可控制時,可能導致主控被迫停運調節油泵,停運汽輪發電機組。

2.3 EH 油壓

系統運行時,供油壓力是通過供油泵的調壓裝置(GFR081/082VH)調整。油泵的出口母管壓力約14.8 MPa,額定壓力在15 MPa 左右。在壓力降低到11.2±0.05 MPa 時,壓力開關動作,觸發壓力低報警(GFR001SP 動作),備用供油泵自動啟動(GFR003SP 動作)。在備用泵頂替運行油泵過程中,系統油壓由高壓蓄能器補充調整。

3 EH 油系統可能會出現的故障、原因分析和應對措施

3.1 EH 油壓波動

在汽輪機正常狀態時,EH 油壓的波動可能會高于1 MPa。EH 油的備用泵為恒壓變量柱塞泵,該泵通過出口壓力的變化自動調整泵的輸出流量來調節壓力。若壓力波動范圍在1 MPa以上,則判斷該泵出現調節性故障。當油泵出口壓力(系統運行壓力)比額定壓力偏高時,可能導致系統承壓過大出現漏點。

3.1.1 原因分析

(1)濾網堵塞。系統運行過程中主泵流量約為10 L/min,若吸油濾網堵塞,使得油泵油量減少,使EH 油泵壓力變小。

(2)系統發生內漏。在供油管路內的高壓油流經各供油設備和裝置時,由于設備本身存在的缺陷造成系統內漏。供油管路的高壓油直接返回主油箱或回到無壓油管路,造成系統的壓力不穩定并下降。

(3)系統的高壓蓄能器內膽遭到破壞,致使高壓蓄能器起不到壓力補償作用。

3.1.2 應對措施

參考電站一些經驗,可采取以下措施,避免油壓波動或防止油壓波動進一步加劇。

(1)改變運行方式。通過外置濾油機來代替循環油泵,減小油壓波動。

(2)切換至備用的EH 主油泵。當發現油壓下降,同時主油泵電流也異常波動時,應先啟動備用泵來穩定油壓,再根據以下不同情況采取進一步措施:①當切至備用主油泵運行后,油壓恢復穩定且電流正常,則可以排除系統內漏,此時應采取如下措施,調整主油泵出口壓力調節閥壓力整定值,必要時更換出口壓力調節閥。通過調整EH 主油泵出口壓力調節閥整定值,使EH母管壓力恢復穩定;調整主油泵出口安全閥壓力整定值,必要時更換;主油泵出口壓力調節閥和安全閥調整或更換后,再啟動后仍然存在問題,此時基本可以判定泵本身有故障,應及時修復或更換。若油壓降低的同時主油泵電流也隨之減小,則過濾器堵塞的可能性最大,導致吸油量減少,主油泵電流減小,此時應及時濾油或更換過濾器。②當切至備用泵后,油壓仍然波動且主油泵電流增大、油溫升高,則最大可能是系統存在泄漏,應通過點溫儀測量高壓油設備回油管線(如安全閥的回油管、蓄能器的回油管、油動機的回油管等)的溫度,來查找具體是什么設備存在內漏。在不影響系統運行的前提下,及時停止或退出內漏設備運行,處理內漏設備;若油位也隨之下降,此時還應檢查蓄能器壓力,檢查蓄能器皮囊是否損壞,以及蓄能器充氮閥是否存在外漏,將損壞的蓄能器隔離并修復或更換。

3.2 EH 油箱油位快速下降

EH 油箱油位反映了油箱內儲油情況,重新開主油泵前,油箱油位應在500~650 mm。正常運行油位應為550 mm,低于450 mm 時,有報警信號輸出,當EH 油箱油位低于正常液位時,應及時補油。當液位低于270 mm 時,泵易將空氣吸入,EH 系統產生氣蝕,系統壓力不穩或建立不起壓力,故在此油位下系統不能工作,將停泵。停泵后,油壓低即跳機。參考電站,正常無漏油工況一個月內油位不會下降20 mm。

3.2.1 參考電廠(秦山二期)EH 油箱油位快速下降事例分析及應對措施

2013 年8 月17 日19:02,在中央控制室翻閱KIT 趨勢時發現EH 油箱液位快速下降,由47.8 cm 降至46.5 cm。主控立刻通知現場人員查找漏點,發現4GFR518VH 下游管道與過濾器連接處噴油(往外噴射拇指粗細油柱)。緊急聯系維修機械人員,溝通后,先往EH 油箱油位加至正常油位(由42.2 cm 漲至57.7 cm),同時現場又備用5 桶油,安排專人負責加油。EH 油箱加油后聯系化學取樣人員對油脂進行取樣,同時安排人員對EH 油箱進行濾油。21:01,4GRE010VV 油壓低自動關閉,維修人員拆除4GFR518VH 帶壓堵漏的卡具后,運行人員關閉4GFR518/524/530VH,將漏油點隔離。18 日凌晨,噴油點接頭處理完成,因檢修用膠需要24 h 凝固,19 日早班投運GRE010VV油回路,恢復4GFR518VH 夾具;4GRE010VV 附近保溫層浸入EH 油有少量冒煙,現場準備好相應滅火設備,運行二級干預隊員做好待命隨時啟動,并通知保衛消防人員。為防止火災已將保溫層拆除,使用大量吸油紙清理漏油。

3.2.2 EH 油箱油位下降原因

油系統外泄漏。高低壓蓄能器內膽損壞或蓄能器充氮閥存在外漏情況。

3.2.3 應對措施

(1)及時檢漏及補漏。從上述事例中可知,漏油導致的隱患,應對措施如得當及時,事故完全可以避免。例如,發現EH 油箱油位異常下降,首先應考慮查找漏點,同時對EH 油箱進行補油及濾油、取樣,使EH 油油位補至正常油位及油質合格。發現漏點后,快速將漏點隔離或帶壓堵漏,消除漏油,同時應對現場漏油區域做好滅火準備,并用吸油紙清理漏油,防止發生火災。

(2)更換蓄能器內膽或充氮氣。若發現EH 油箱油位異常下降后,發現系統管道接口并無漏點,此時應檢查高低壓蓄能器氮氣壓力,并更換故障蓄能器或充氮氣。

3.3 EH 油油質下降

EH 油是三芳基磷酸脂型抗燃油,油中的氯含量、水分、酸值和電阻率等參數超標,會腐蝕金屬器件,對油品造成不可修復性的破壞。

3.3.1 參考電廠(秦山二期)EH 油油質下降事例分析及應對措施

在302 大修工作中,發現EH 油箱底部有少許黑色附著物,檢查發現這些黑色附著物來自加熱器套管表面。針對以上現象,廠家建議將EH 油箱的2 組加熱器功率由2.4 kW/組降為1.2 kW/組。最終將EH 油箱的2 組加熱器功率由2.4 kW/組降為1.2 kW/組。新加裝的安裝接口與原加熱器相同,功率降低不會影響系統正常運行。昌江核電廠也可能存在這樣問題,需要隨時關注油質變化,及時響應。

3.3.2 EH 油油質下降原因分析

(1)抗燃油酸值增加。原因有:①運行油溫高,導致老化;②油系統存在局部過熱;③油中含水量大,使油水解。

(2)EH 油顆粒污染度高。原因有:①系統內部產生,例如,管道、油箱或汽閥氧化腐蝕后產生的顆粒物;②系統外部雜物進入,例如,檢修和注油過程中夾帶雜物侵入。3.3.1 中就是系統內部產生的顆粒污染(局部油溫過熱,導致EH 油碳化)。

(3)EH 油水分含量升高。原因有:①冷油器泄漏;②油箱呼吸器的干燥劑失效,空氣中水分進入。

3.3.3 應對措施

(1)增加油箱呼吸器的干燥劑巡檢頻率,及時發現其有效性喪失并更換,以免水分通過呼吸器進入油中。

(2)安裝必要的溫度報警裝置,實時監督油溫,及時發現EH 油油箱油溫過高。

(3)油溫如果降低時,需要盡量采用投入油循環回路的方法來提高油溫,防止系統局部過熱。并且要減少EH 油箱電加熱器投運次數。

(4)當化學定期取樣的結果超出期望值時,應及時投運循環再生裝置,如有必要可投運外置濾油機,以防止油質進一步劣化。

3.4 EH 油油溫升高或降低

在SRI 系統已經投入并正常工作的情況下,如果油溫一直保持在50 ℃之上,則認為該系統發熱量較大。

3.4.1 參考電廠經驗事例——油溫升高或降低

2012 年2 月12 日,運行人員發現GFR 油溫一直下降,聯系電氣人員和專工到現場檢查,經檢查發現4GFR001/002RS阻值無窮大。為避免油溫降低,運行人員將再循環泵和電加熱器保持停運,4SRI112VD 閥門關閉,并關閉4 號常規島0 m 層廠房的門窗,依靠回路自身循環保持油溫在39 ℃左右。2 月17日,加熱器備件到后,電氣人員更換了故障的002RS,001RS 由于被003FI 擋住,技改將GFR 再生裝置整體向左(面向油箱)移動約15 cm 后,更換了001RS。更換后的直阻、絕緣電阻和運行電流均滿足要求。

3.4.2 EH 油油溫升高原因及應對措施

(1)當EH 油熱交換器的冷卻水側閥門控制失靈,無法自動開啟,或者冷卻水異常(壓力、流量不足或溫度升高),冷卻效果差。

(2)系統運行的環境溫度高。若在夏季運行,勢必影響系統的自然散熱,EH 油溫自然有所升高。

(3)EH 油系統發生內漏。若供油管路內的高壓油流經各供油裝置和設備時,由于設備本身存在的缺陷造成系統內漏。供油管路的高壓油直接返回到油箱或是無壓油管路,高壓油的動能會轉化成熱量散失,造成EH 油溫度升高。油溫升高應對措施如下。

(1)首先應通過最直觀的現象,大致判斷因何導致溫升。①如果汽機調節油泵電機電流增大、回油溫度升高、壓力降低同時出現時,大致可以判定是系統存在內漏。此時應通過點溫儀測量高壓油設備回油管線(如安全閥的回油管、蓄能器的回油管、油動機的回油管等)的油管溫度,來查找內漏具體點。②環境溫度高時,若只有EH 油箱溫度高,此時應通過點溫儀直接測量EH 油箱溫度,與油箱溫度計顯示的溫度作對比,排除是否只是油箱溫度計異常導致,油溫實際未升高;檢查油冷卻器是否異常,并及時處理異常,必要時使用臨時冷卻風機降溫,保證油溫維持在允許范圍內。

(2)油溫的升高還會造成油質下降,需要加強對油質的監督,特別是酸值指標的監督。發現油有劣化跡象,及時投入再生裝置運行,保證油質合格并做好因油質劣化引起調節系統故障的事故預想。

3.4.3 EH 油油溫降低可能原因及應對措施

當外界環境溫度低時,同時EH 油電加熱器損壞或油冷卻器誤投,導致EH 油溫降低。

油溫降低應對措施:首先通過點溫儀測量出的油箱溫度與溫度計比較,排除油箱溫度計有無異常;檢查冷卻器是否誤投;若溫度計和冷卻器沒有異常且電加熱器投運,但EH 油溫仍然下降,則由電加熱故障導致的概率最大,此時應停運故障電加熱器,斷開其電源等待確認更換。同時應加強對油溫的監督,必要時開啟循環回油管線和油箱外表面裝設保溫層,若EH 油溫比冷卻器側的冷卻水溫度還低時,此時可以投入油冷卻器進行反向加熱EH 油。如上述油溫降低事例,EH 油油溫下降時,通過測量電加熱器阻值確定電加熱器是否損壞,并及時更換,維持EH油正常溫度。

4 汽輪機調節油系統運行建議

(1)對EH 油管道系統進行全面測溫普查,對局部過熱點進行改造。

(2)對于布置在高溫區域的EH 油系統部分管道,應加強通風散熱,防止局部過熱。

(3)在汽缸和油動機之間加裝冷卻設施,以免EH 油系統中由于熱輻射或熱對流,造成局部過熱現象。

(4)增加系統高壓蓄能器氮氣監測儀表,便于巡檢時監測壓力,幫助運行人員及時發現高壓蓄能器功能失效。

(5)盡量減少電熱器投運次數,天氣變冷時,可對EH 油箱加裝保溫層,減少熱量散失。

5 總結

EH 系統是汽輪機系統的最重要組成部分之一,對機組的穩定和安全運行起著決定性作用。在運行中應加強監控其運行狀態及參數變化,微小的變化也應及時查找原因,并采取應對措施。參考電廠機組汽輪機調節油系統發生的故障來看,通過分析其主油泵電流、EH 油位、EH 油油壓等重要參數,往往能夠幫助人們快速查找到汽輪機調節油系統存在的小缺陷隱患,并對采取何種應對措施提供參考依據,避免小缺陷演變成事故。

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