侯元新,翟乃波,王慶剛,呂圣才
(山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東 濟(jì)南271100)
酸洗鋼帶表面質(zhì)量對(duì)于下道工序的軋制十分重要。如果將表面存在發(fā)烏、發(fā)黃的鋼卷直接運(yùn)到冷軋機(jī)去軋制,一方面會(huì)將鋼帶表面殘留的氧化鐵皮壓入鋼帶的基體,影響冷軋板的表面質(zhì)量及加工性能,甚至造成廢品;另一方面氧化鐵皮破碎后進(jìn)入軋機(jī)乳化液系統(tǒng),縮短了乳化液的使用壽命。在提高950 酸洗鋼帶表面質(zhì)量攻關(guān)前,950 酸洗鋼卷因表面發(fā)烏、發(fā)黃造成重洗的重洗率每月平均為4.8%,成為影響酸洗鋼帶表面質(zhì)量的主要問(wèn)題。通過(guò)對(duì)造成酸洗鋼帶表面發(fā)烏、發(fā)黃的原因進(jìn)行分析,并采取針對(duì)性的控制措施,對(duì)于提高酸洗鋼帶表面質(zhì)量,降低酸洗機(jī)組加工成本具有重要的意義。
對(duì)造成950酸洗鋼卷發(fā)烏、發(fā)黃的原因,從人、機(jī)、料、法、環(huán)等五個(gè)方面進(jìn)行了原因分析,共找出了5 條主要影響因素:壓縮空氣吹掃效果差;熱風(fēng)干燥器干燥效果差;壓縮空氣帶水;擠干輥磨損嚴(yán)重;鹽酸濃度、溫度偏低。
1)壓縮空氣吹掃效果差。由于上吹邊裝置與鋼帶板面距離較遠(yuǎn)(200 mm),并且不能升降,吹掃效果差,造成鋼帶板面帶水發(fā)黃銹蝕。吹掃用噴嘴開(kāi)口大,易受到吹掃壓力的限制,當(dāng)吹掃壓力偏低(0.3 MPa 以下)時(shí),鋼帶板面的水分吹不干發(fā)黃。在穿帶時(shí)易在吹邊裝置處堆鋼,影響機(jī)組生產(chǎn)效率和鋼帶板面質(zhì)量。
2)熱風(fēng)干燥器干燥效果差。因干燥器內(nèi)只有一組吹風(fēng)管對(duì)酸洗鋼帶的上、下表面進(jìn)行吹掃,未能有效地去除鋼帶表面的水分,造成鋼帶板面發(fā)黃。
3)壓縮空氣帶水。由于吹掃裝置使用的壓縮空氣中含有一定的水分,在鋼帶吹掃過(guò)程中,易造成鋼帶板面殘留水分,并且壓縮空氣溫度較低,無(wú)法吹干鋼帶板面的殘留水分。
4)擠干輥磨損嚴(yán)重。檢查擠干輥磨損情況,發(fā)現(xiàn)擠干輥磨損嚴(yán)重時(shí),鋼帶表面的酸液和漂洗水?dāng)D不干造成了表面發(fā)黃缺陷。
5)鹽酸濃度、溫度偏低。由于鹽酸濃度、溫度偏低,達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求,造成鋼帶表面的氧化鐵皮與鹽酸反應(yīng)不充分導(dǎo)致鋼卷發(fā)烏。
3.1.1 實(shí)施方案
1)根據(jù)鋼帶的位置,通過(guò)壓縮空氣電磁閥控制壓縮空氣吹掃上橫梁兩端的兩個(gè)氣缸,從而達(dá)到控制壓縮空氣吹掃橫梁升降的效果。即鋼帶帶頭到達(dá)吹掃裝置時(shí),壓下壓縮空氣吹掃上橫梁,帶尾離開(kāi)吹掃裝置時(shí)抬起吹掃上橫梁。
2)兩個(gè)氣缸分別安裝在機(jī)組兩側(cè)的框架上,氣缸的下端與壓縮空氣吹掃上橫梁相連,上、下壓縮空氣吹掃橫梁的一端通過(guò)金屬軟管與壓縮空氣管道相連,另一端封堵。壓縮空氣電磁閥與機(jī)組1#夾送輥連鎖,鋼帶帶頭到達(dá)時(shí)自動(dòng)打開(kāi)壓縮空氣管道上的閥門(mén),帶尾離開(kāi)時(shí)自動(dòng)關(guān)閉壓縮空氣管道上的閥門(mén)。
3)在壓縮空氣吹掃的上、下橫梁上,從中間向兩端各均勻開(kāi)20個(gè)圓孔,在圓孔上安裝與壓縮空氣吹掃橫梁成45°角的壓縮空氣噴嘴,并且壓縮空氣噴嘴與鋼帶成45°角逆向吹掃。在不增加壓縮空氣壓力的情況下,達(dá)到吹干酸洗鋼帶表面水分的目的。
3.1.2 實(shí)施效果
由于吹邊裝置的上吹風(fēng)管可升降,提高了吹掃效果,降低了壓縮空氣的消耗,有效防止了發(fā)生鋼帶堆鋼的現(xiàn)象,保證了鋼帶表面的水分快速吹干,省時(shí)省力,提高了生產(chǎn)效率。
3.2.1 實(shí)施方案
1)將熱風(fēng)干燥器設(shè)計(jì)為分體式。風(fēng)箱由箱體和箱蓋組成,在箱體內(nèi)設(shè)置儲(chǔ)風(fēng)分配箱,儲(chǔ)風(fēng)分配箱與蒸汽熱交換器的出口端相連通。在箱體內(nèi)設(shè)置相互平行的3根下吹風(fēng)管,一端與儲(chǔ)風(fēng)分配箱相連通,另一端封堵,在下吹風(fēng)管上設(shè)置兩行上噴嘴。
2)通過(guò)箱蓋支架焊接3 根相互平行的上吹風(fēng)管,上吹風(fēng)管的底部側(cè)壁上設(shè)置兩行下噴嘴,上吹風(fēng)管的頂壁中部固定設(shè)有進(jìn)氣嘴。
3)上吹風(fēng)管的進(jìn)氣嘴通過(guò)2 根金屬軟管與蒸汽熱交換器的頂部相連通,實(shí)現(xiàn)多根吹風(fēng)管對(duì)酸洗鋼帶的上下表面同時(shí)吹熱風(fēng),能夠有效吹干酸洗鋼帶上、下表面殘留的水分。
3.2.2 實(shí)施效果
由于增加了儲(chǔ)風(fēng)分配箱,并通過(guò)儲(chǔ)風(fēng)分配箱將干燥風(fēng)分配給多根下吹風(fēng)管對(duì)酸洗鋼帶的下表面進(jìn)行干燥,同時(shí)用上吹風(fēng)管對(duì)酸洗鋼帶的上表面進(jìn)行干燥,使酸洗鋼帶能夠均勻、快速干燥,可有效吹干酸洗鋼帶上、下表面殘留的水分,解決了現(xiàn)有技術(shù)中因酸洗鋼帶上、下表面帶水導(dǎo)致的發(fā)黃和銹蝕難題,提高了酸洗鋼帶表面質(zhì)量。風(fēng)干箱由“U”形箱體和倒“U”形箱蓋對(duì)扣而成,便于拆卸、安裝和維修;由于倒“U”形箱蓋的內(nèi)側(cè)壁上設(shè)有膠皮,所以有利于熱量的集中;提高了生產(chǎn)效率。
3.3.1 實(shí)施方案
1)利用Φ620 mm 的焊管制作熱風(fēng)吹邊裝置的內(nèi)膽,在內(nèi)膽內(nèi)橫向均勻地平行焊接多根Φ25 mm焊管作為蒸汽流通通道,將內(nèi)膽的兩端用鋼板封堵,在內(nèi)膽的上鋼板中心位置上焊接一根Φ65 mm的鍍鋅管用于引出壓縮空氣。
2)利用Φ690 mm 的焊管制作熱風(fēng)吹掃裝置的外膽,將外膽的下端面用鋼板封堵,把內(nèi)膽裝入外膽里,外膽的上端面用鋼板封堵后,在其上面開(kāi)孔并焊接一根Φ65 mm 的鋼管向外膽中通入蒸汽對(duì)壓縮空氣進(jìn)行加熱。在外膽的下端連接3根鋼管,分別向內(nèi)膽中通入壓縮空氣,壓縮空氣排水及蒸汽疏水,并在壓縮空氣排水管上安裝閥門(mén),在蒸汽疏水管道上安裝疏水閥。
3)將吹掃用壓縮空氣加熱裝置分別與蒸汽、壓縮空氣主管道及鋼帶吹掃裝置相連,實(shí)現(xiàn)對(duì)吹掃用壓縮空氣進(jìn)行加熱的目的,解決鋼帶板面水分吹不干的問(wèn)題。
3.3.2 實(shí)施效果
由于采用飽和的高溫蒸汽對(duì)壓縮空氣進(jìn)行加熱,有效的排掉壓縮空氣中的水分,能耗低、加熱效率高,從而避免了因鋼帶板面殘留水分而影響產(chǎn)品質(zhì)量。
每月提報(bào)擠干輥備品備件計(jì)劃或維修計(jì)劃。協(xié)調(diào)設(shè)備科催辦備件到位。檢查新擠干輥的質(zhì)量,對(duì)達(dá)不到要求的履行退貨手續(xù)。每班至少檢查1次在線擠干輥,達(dá)到擠干輥轉(zhuǎn)動(dòng)靈活,輥體無(wú)劃傷、無(wú)脫膠,輥頸無(wú)磨損、腐蝕現(xiàn)象。
每班至少對(duì)酸液濃度化驗(yàn)兩次,達(dá)不到要求時(shí)補(bǔ)充新酸。生產(chǎn)時(shí)及時(shí)調(diào)整酸液溫度,生產(chǎn)較厚規(guī)格的鋼卷時(shí)要將溫度調(diào)整到上限值。每班檢查熱電偶、石墨加熱器等工藝設(shè)備,達(dá)到結(jié)構(gòu)完整無(wú)損傷,主體及附件、管路無(wú)裂紋和無(wú)泄漏。
通過(guò)以上措施的實(shí)施,酸洗鋼帶重洗率由實(shí)施前的4.8%降低到實(shí)施后的1.1%,實(shí)現(xiàn)了攻關(guān)目標(biāo)。同時(shí)提高了酸洗鋼帶表面質(zhì)量,減少了堆鋼次數(shù),降低了酸洗加工成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。