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高速線材活套調整故障原因及解決方法

2020-02-16 21:51:38徐博明
設備管理與維修 2020年22期
關鍵詞:故障

徐博明

(青島特殊鋼鐵有限公司,山東青島 266409)

0 引言

目前,大部分生產高速線材的企業引入了無張力軋制技術,通過活套控制方式提高生產效率,在利用軋機開展生產作業時,出于使紅鋼秒流量得到科學調節的考慮,有關人員往往會選擇通過活套調整的方式,對軋機速度加以控制,但是,制約活套調整質效的問題較多,如何使常見故障得到有效解決,成為人們關注的焦點。

1 活套系統介紹

1.1 系統構成

活套裝置被視為檢測、調節無張力軋機的核心設備,目前,在相關領域得到廣泛運用的活套裝備,主要由以下構件組成:氣動控制設備、起套輥及檢測儀。研究表明,該裝置被賦予的價值如下:若機架所對應含鋼轉矩、電流與設定值持平,通過啟動活套裝置的方式,經由氣缸為活套輥提供推動力,確保紅鋼位置出現明顯更改,弧形隨之形成。隨后,由檢測儀負責對紅鋼位置進行檢測,將檢測所得數據轉變成模擬信號輸入到PLC,待PLC 對所輸入信號進行判讀后,方可經由調整電機轉速的方式,優化弧形表現出的穩定性,真正做到流量平衡,至此,對軋機運行進行自動控制的操作告一段落[1]。上述環節中,最應當引起重視的構件為起套輥,負責推動起套輥的構件為氣缸,軋線紅鋼的作用是調整起套輥高度,確保其效能得到充分發揮。經過多次調整的起套輥,所依托動力元件為活套輪,電磁閥的存在使氣缸遠程控制成為可能,另外,從某個角度來說,升降起套輥的時間,往往會給軋件質量帶來直接影響,這點應尤為重視。

1.2 高度曲線

待PLC 對啟動活套進行輸出、氣缸做出相應動作后,軋件就會形成較為明顯的形狀。待檢測器對軋件高度進行檢測的工作告一段落,便可借助PLC,將模擬量向套高進行轉換,為轉速控制及后續操作的落實奠定基礎。除此之外,對電機轉速進行調整,可使軋件高度、弧度出現明顯變化,與此同時,活套高度、弧度又可被控制在合理范圍,這便是活套系統得到廣泛運用的主要原因。

綜合現有研究及實踐結論可知,活套所對應套高形狀,主要有以下4 種:①弧形較低。所設定套高過小會導致該套形出現,該套形往往對應過大的張力,這不僅會加快起套輥被磨損的速度,導致故障頻發,還會給料形控制帶來影響,甚至引發質量或安全事故;②弧形偏低。若套高存在高度值略小的情況,就會使軋件弧形出現偏低的可能,但是即便如此,仍舊可確保起套輥運行正常,料形控制效果也基本能夠達到預期,甩尾等問題出現的次數,自然也會得到控制;③弧形偏高。若有關人員以現場情況為依據,完成了設定起套高度的工作,所形成弧形就會出現偏高的情況,這樣做給料形控制所帶來影響以正面為主,有關人員應將重心放在收套時間的把控上,一旦收套時間出現問題,甩尾堆鋼等問題出現的概率就會大幅增加[2];④弧形較高。導致該套形出現的原因,主要是所設定套高過大,由此而引發的問題,則是軋件變形明顯、甩尾概率增加,對軋件弧形加以控制的難度自然有所提高。

1.3 電氣控制

負責對活套裝置加以控制的電氣系統,主要由傳動系統與PLC 組成,二者分別被賦予了不同的功能,具體表現為:PLC 負責啟動活套,檢測并比較活套實際高度,在此基礎上,對速度調整值進行換算,將換算后的數值向調速系統進行輸出,確保機架運行的實際速度,可獲得科學調整。另外,要想對活套裝置進行升降控制,同樣離不開PLC,這是因為PLC 所對應邏輯條件,被視為控制起套輥的先決條件,待選定所需活套裝置后,若所選定裝置含鋼,有關人員便應借助PLC 固有的輸出功能,對電磁閥動作進行控制,確保氣缸、起套輥效能,均可獲得充分發揮。若軋件尾部和預設機架脫離,此時,起套輥應在預設時間內完成下降,避免帶來不必要的問題。

2 故障原因與解決方案

2.1 故障原因

2.1.1 檢測儀

(1)活套擺動。①電網出現變化,導致軋機速度不斷閃動,活套擺動的問題,隨之出現;②負責對軋機速度進行調節的裝置,有故障出現的情況,例如,裝置性能不斷下降,展示轉速變化的曲線,會出現較為明顯的跳動變化,無法持續、穩定運行的電機,通常會加劇軋機張力出現變化的程度,這也是導致活套擺動的原因;③以活套檢測儀為代表的、負責檢測工作的元件出現故障,導致套高信號受到嚴重干擾,PLC 所檢測信號的準確性難以獲得保證,若調整控制出現失效問題,軋機會面臨調速失控或其他類似情況;④隨著運行時間的增加,活套棍的磨損程度也越來越嚴重,由此而引發的問題,主要是關節間隙加大;⑤若氣動元件出現問題,不僅會影響氣缸壓力,還會影響氣源氣壓,從而導致管路有大量積水存在[3]。

(2)測量輸出。首先,若軋制工件的燒鋼溫度有明顯變化或軋機孔型出現明顯磨損,往往會導致檢測儀的穩定性受到影響。其次,有關人員未視情況對工藝參數進行設置,同樣會增加參數波動的可能性。最后,一旦電網電壓出現明顯波動,軋機速度就會受到影響,這一情況難以避免。

(3)不起套故障。研究表明,導致活套出現不起套故障的原因,可歸納為以下5 點:①有關人員操作失誤,未對活套加以使用;②軋制擁有諸多規格,不同品種往往對應不同機架,這是導致程序混亂的主要原因,該問題所帶來連鎖反應中,就包括不起套;③軋件所產生水霧、灰塵污染了檢測儀鏡頭,導致紅鋼無法被檢測儀及時發現;④線路、電磁閥出現故障,檢測儀及反饋線路有問題或氣缸出現故障,無法及時給出反饋;⑤電機電流和預設電流間有較大差距,由此而引發的問題,主要是含鋼信號無法被發出,活套自然不會起套。

2.1.2 起套輥

(1)時機不當。導致起套時機不當的原因,通常與含鋼轉矩電流所出現波動存在密切聯系,而導致電流穩定性受到影響的原因,主要可被歸納為:①調速裝置的運行穩定性無法達到預期,軋機轉速出現明顯波動;②傳動裝置負責對速度進行反饋的編碼器,存在尚未發現的隱患或問題,導致其速度穩定性受到影響;③掃描儀的效能難以得到發揮,對響應動作進行輸出的時間,存在較為明顯的滯后性,這也會給調節效果帶來影響[4]。

(2)活套甩尾。在分析活套甩尾前,應對活套定義和相關概念加以了解。活套是指對機架速度進行自動調控所產生弧形軋件。一般來說,可快速軋制的軋件,更適合對活套加以運用,旨在將機架速度變化所產生干擾進行消除,為軋件精度提供保證。在研究活套時,出現頻率較高的概念,還包括無張力軋制,具體來說,就是參與軋制的機架所對應軋件無拉鋼關系存在。由此而產生的積極影響,主要體現在以下方面:①為機架提供緩沖,避免大量張力出現,給軋件精度帶來影響;②對過量軋件進行吸收,降低堆鋼事故出現的可能性。但是,無論是活套存儲量,還是活套調節范圍均十分有限,因此,對起套輥進行收落的時間,若沒有得到嚴格控制,就會有甩尾的情況出現,斷尾鋼問題出現的可能性,也會有所增加,這便是堆鋼事故出現的主要原因。另外,可能使活套甩尾或類似問題出現的原因,還包括有關人員未對落套參數進行科學設定與調整。

2.2 解決方案

2.2.1 檢測儀

首先,對活套檢測儀所處高度進行定期校準,定期清理檢測儀鏡頭,以6 個月為1 個周期,對下線檢查工作所參考制度進行設立。其次,以檢測儀與軋件完全對準為前提,避免弧光、陽光直射,引發檢測儀誤動的情況出現。若檢測儀需停用,有關人員應為鏡頭提供全面保護,減小信號被誤發,導致程序出現錯誤的可能性。另外,在制作保護罩時,應以現行規范為所參考的主要依據,目的是保證所制作保護罩可發揮出應有作用。再次,在現場對元件、線路進行檢測時,不僅要對屏蔽工作引起重視,還應分割弱電與強電走線,為電纜提供全面保護。最后,事實證明,軋機冷卻水是水霧出現的主要原因,因此,要想將水霧所帶來影響降至最低,在利用檢測儀對元件進行檢測前,有關人員應對吹掃裝置進行安裝,若工作現場有大量水霧存在,則可視情況決定是否加設風機,通過吹風的方式,將水霧所帶來影響控制在可控范圍內[5]。

2.2.2 起套輥

①有關人員應對落套的延時時間進行精準控制,這是避免活套甩尾情況出現的主要手段,當檢測儀所傳達信息為“鋼尾信號來臨”時,通過設置落套延時的方式,盡量減小甩尾情況出現的可能性;②在設定活套高度時,應以軋制品種為主要依據,確保所設定高度合理且科學;③有關人員應確保所設置比例、積分時間均與活套情況相符,旨在使調節波動得到大幅減少。

2.2.3 其他方案

另外涉及工藝參數、控制系統兩方面,同樣應當引起重視。

(1)盡量避免機械設備受到嚴重影響。①通過定期檢測的方式,及時發現機械設備所存在隱患,綜合現有解決方案,將隱患加以解決,例如銅套磨損、活套輥磨損導致的間隙超標,運轉軸承被嚴重損壞;②若氣壓穩定性受到影響的原因是氣缸內漏,可視情況決定維修或更換氣缸;③定期檢測氣動元件,避免卡阻或其他問題所帶來影響進一步加劇的情況出現。

(2)確保控制系統可做到及時響應。研究表明,導致活套抖動的原因,主要是電網電壓不斷波動,因為電網電壓出現波動,通常會帶來電機電壓、軋機波動的連鎖反應,只有確保控制系統始終處于穩定運行的狀態,才能將該問題出現的可能性將至最低。前期故障所帶來影響,主要表現為反饋不穩定,也會加劇軋機波動,只有定期對編碼器進行更換,才能使該問題得到有效解決。當然,電機運行參數、控制系統也存在不穩定的可能性,避免類似問題出現的關鍵,則是對電機系統、控制板卡進行維護與更換。

3 結束語

深入分析不難看出,活套故障是導致生產效率難以得到提升的主要原因,只有結合現場情況,明確導致故障出現的機理,提前制定解決方案,才能在故障出現的第一時間,對其加以解決,使活套被賦予效能得到充分發揮。綜合多家企業的生產現狀可知,檢測儀及起套輥是較易出現問題的部分,在對解決方案進行設立時,應對二者引起重視。

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