彭海軍,李 明,路曉鋒
(西安菲爾特金屬過濾材料股份有限公司,陜西 西安 710201)
本項目選取某電廠360 MW典型機組,通過調整除塵設備不同運行方式,完成除塵系統在不同工況下的節能優化試驗,降低了機組除塵系統運行能耗,為優化運行提供參考依據。在保證煙塵超低排放的前提下,除塵系統節能25%~30%。
節能優化目標具體如下。
300 MW級機組的除塵系統運行電耗≤660 kW·h/h(含濕式電除塵器),廠用電率應小于0.22%(含濕式電除塵器)。
600 MW級機組的除塵系統運行電耗≤1 200 kW·h/h(含濕式電除塵器),廠用電率應小于0.20%(含濕式電除塵器)。
1 000 MW級機組除塵系統運行電耗≤1 800 kW·h/h(含濕式電除塵器),廠用電率應小于0.18%(含濕式電除塵器)。
試驗內容,優化試驗工況計劃表(見表1)[1]。
各工況下試驗結果匯總如表2所示。
(1)高負荷推薦運行方式(煙冷器投運)
電除塵運行電耗641 kW·h/h,比目前運行模式節能約25%,平均廠用電率降低到0.178%,可控制電除塵器出口煙塵濃度小于30 mg/m3,兩級脫硫系統采用5臺漿液泵投運,充分發揮濕法脫硫協同除塵效果,脫硫出口煙塵濃度可小于5 mg/m3[2]。
(2)中低負荷推薦運行方式(煙冷器投運)
中低負荷工況推薦采用節能三運行方式,第一電場高頻電源電流極限60%,第二電場高頻電源電流極限40%,第三電場、第四電場、第五電場(前區)三相電源電流極限40%,第五電場(后區)三相電源電流極限40%。電除塵運行電耗595 kW·h/h,比日常運行模式節能約30%,平均廠用電率為0.201%。
(3)煙冷器停運推薦運行方式
對于煙冷器停運異常工況推薦采用節能四運行方式,第一電場高頻電源電流極限65%,第二電場高頻電源電流極限80%,第三電場三相電源電流極限80%、第四電場、第五電場(前區)三相電源電流極限60%,第五電場(后區)三相電源電流極限50%。電除塵高壓運行電耗964 kW·h/h,可控制電除塵器出口煙塵濃度小于30 mg/m3,脫硫出口煙塵濃度小于5 mg/m3,此運行方式為非正常運行方式[3]。
超低排放改造完成后,需要在不同工況下降低除塵系統運行能耗。本文給出的典型330 MW機組除塵系統節能優化試驗方案及其結果,可供其他同類機組節能優化時參考。

表1 優化試驗工況計劃表

表2 除塵節能優化試驗結果匯總