劉 歡
(潞安集團左權阜生煤業有限公司,山西 晉中 032600)
潞安集團左權阜生煤業有限公司位于左權縣寒王鄉劉家莊村南,西南距左權縣城約10 km,井田面積5.8196 km2,礦井設計生產能力為1.2 Mt/a。主采煤層為15#煤層,煤層平均厚度為6.5 m,煤層平均傾角為2°。
1102回風巷設計長度為1108 m,斷面規格為凈寬×凈高=4.5 m×3.5 m,沿15#煤層底板掘進,預留頂煤厚度為3.0 m,采用綜合機械化掘進工藝。15#煤層直接頂主要以炭質泥巖及煤混合巖層為主,平均厚度為5.7 m,其中煤層總厚度為2.4 m(不可采),基本頂主要以砂質泥巖為主,平均厚度為8.3 m。煤層頂板裂隙發育,不穩定。
15#煤層上覆巖層含有三層石灰巖含水層,分別是K2石灰巖(四節石)、K3石灰巖(錢石)、K4石灰巖(猴石),其中K2、K4石灰巖連續性好,K3石灰巖局部相變為中粒砂巖和泥灰巖,裂隙發育,與煤層頂板間距為14 m,積水面積達9734 m2,主要分布在施工巷道240~410 m段、577~719 m段以及985~1032 m段頂板上方,預計含水量達5274 m3,預計水壓為2.4 MPa,屬高承壓含水層。巷道掘進至210 m處頂板出現局部淋水現象,平均淋水量達54.0 m3/h,不僅制約了巷道掘進速度,而且威脅著巷道施工安全。
為保證巷道施工安全,1102回風巷掘進采取鉆孔探放水措施,但是在探放水鉆孔受固結套管技術影響,在放水過程中發生2次小型透水事故,共計涌水量為184 m3。
采用扇形布置兩排探水鉆孔,見圖1。第一排為3個仰角鉆孔(1#~3#),仰角為17°,開孔位置距頂板0.5 m,間距為1.5 m,鉆孔直徑為75 mm,深度為60 m;第二排為3個水平鉆孔(4#~6#),鉆孔參數不變。

圖1 1102回風巷探水鉆孔布置
孔口采用120 mm擴孔鉆頭進行擴孔,擴孔深度為16 m,擴孔后安裝長度為15 m,直徑為108 mm止水套管,并采用膨脹水泥注漿固結,固結封堵長度為6.0 m,止水套管外露端安裝閥門及排水管。存在以下問題:
1)固結套管長度不合理。由于15#煤層結構復雜,煤層含多層夾矸,破壞了煤體膠結穩定性,受圍巖應力影響巷道掘進后圍巖變形嚴重,出現片幫、頂板下沉等現象,在圍巖體內形成應力破壞區、破壞減弱區、穩定區[1]。破壞范圍在8~14 m范圍內,而探放水鉆孔固結套管長度為6 m,未完全延伸至穩定巖體內,造成放水過程中煤體滲水現象嚴重。
2)固結套管工藝落后。15#煤層煤體裂隙發育,在應力破壞區內巖體破碎嚴重,探水鉆孔傾角較大,采用膨脹水泥固結套管時滲透能力、粘接效果差,不能使止水套管與煤體完全膠結,在放水時很容易出現穿線竄動現象[2]。
3)由于1102回風巷上覆巖層裂隙水屬于高承壓含水層,水壓相對較大,而傳統固結套管工藝中未安裝壓力表及卸壓控水裝置,在鉆孔施工期間鉆孔出現流水時無法實時監測水壓,以及水壓大時無法提前卸壓,導致因水壓大沖毀探放水設備。
4)鉆場煤壁穩定性差。在放水時止水套管產生的震動對鉆孔附件煤體產生擾動破壞[3],導致鉆場煤壁片幫嚴重,最大片幫深度為達1.7 m,降低了鉆孔固結套管效果。
探水鉆孔采用“兩堵一注”囊袋式固結套管工藝,實現全長封堵,而且采用高強度化學粘合劑作為封堵材料,滲透力強、填充效果好,提高了止水套管與煤壁粘接效果,保證了固結套管質量。
(1)當鉆孔鉆進16 m后停止施工,更換直徑為130 mm擴孔鉆頭進行擴孔施工,擴孔深度為16 m,擴孔后及時清理鉆孔內煤屑,保證擴孔直徑為130 mm。
(2)擴孔完成后對鉆孔內安裝止水套管,采用D108×4鋼管,每節長度2.8 m,共計7節,相鄰兩節套管采用絲扣式連接[4]。
(3)止水套管安裝后對孔底采用膨脹水泥進行局部封堵,封堵長度為1.0 m,封堵后及時安裝一個PKN型固結套管器,同時在距孔口1.0 m處安裝一個固結套管器,并對孔口1.0 m范圍內采用膨脹水泥封堵,使止水套管與孔壁之間形成一個環閉式封堵空間,見圖2。
(4)在安裝固結套管器期間對環閉式封堵空間埋入一根直徑為16 mm注漿軟管,軟管另一端與2ZBQ-5/4注漿泵連接,高壓注入化學粘接材料,注漿壓力控制在1.0~1.5 MPa范圍內。
(5)止水套管封固2 h后對固結套管段進行注水耐壓試驗,注水壓力為承壓水水壓的1.5倍,即注水壓力控制在2.4~3.6 MPa范圍內,注水10 min后止水套管無竄動、滲水等現象確定為固結套管合格。

圖2 “兩堵一注”囊袋式固結套管工藝
通過安裝孔口卸壓控水裝置,避免在鉆進時因水壓大出現頂鉆現象。
(1)卸壓控水裝置主要由壓力表、法蘭盤、控制閘閥、控水電控液閥、環形抱箍、PLC控制器、聯鎖開關(60A)等部分組成,見圖3。
(2)法蘭盤安裝在止水套管外露端,法蘭盤長度為0.5 m,在法蘭盤上安裝有電控閘閥以及壓力表,電控閘閥與聯鎖開關連接,壓力表主要檢測水壓,壓力表通過集控裝置與PLC控制器連接。
(3)在法蘭盤外端依次安裝電控液閥及環形抱箍,電控液閥與聯鎖開關連接,環形抱箍由橡膠材料制成,可通過人工旋轉頂絲扳手實現抱箍與鉆孔牢牢固定。
(4)聯鎖開關額定電流為60 A,聯鎖開關分別與電控液閥、電控閘閥以及PLC控制器連接,實現斷送電動作,PLC控制器主要用于信號采集、傳輸以及指令下達等作用。

圖3 卸壓控水裝置結構
(5)鉆桿在鉆進出現流水時壓力表對水壓進行實時監測,當水壓大于1.2 MPa時壓力表及時將數據通過集控裝置傳輸至PLC控制器,控制器接收信號后對數據信號進行處理,并將“開啟”指令發送至聯鎖開關,聯鎖開關接受指令后及時對電控液閥通電,電控液閥打開進行放水卸壓,同時人工及時擰動頂絲扳手使環形抱箍固定鉆桿,防止鉆孔噴出。
為保證探放水施工安全,對鉆場附近煤壁及頂板進行“注漿+T型鋼棚”聯合加固措施。
(1)注漿加固。對鉆場煤壁施工一排注漿鉆孔,共計布置4個,鉆孔間距為1.2 m,鉆孔施工在距頂板1.0 m處且以17°仰角布置,鉆孔深度為5.0 m,孔徑為40 mm;鉆孔施工完后采用注漿泵對鉆孔內高壓注射聚氨酯粘合劑,注漿壓力為0.9 MPa,注漿后及時對鉆孔進行封堵。
(2)安裝T型鋼棚。為了防止放水期間出現頂板破碎、冒落現象,在鉆場附近架設5架T型鋼棚,棚距為1.0 m,并用水泥背板背幫,確保鋼棚能夠對煤壁起到均勻支護作用。
1102回風巷掘進期間共計施工探水鉆孔76個,其中出水孔為58個,干孔為18個,共計放水量為5031 m3,實際放水水壓為2.1 MPa。采用“兩堵一注”囊袋式固結套管工藝,并在孔口安裝卸壓控水裝置,對鉆場附近煤壁及頂板進行“注漿+T型鋼棚”聯合加固措施,放水過程中未出現止水套管竄動現象,鉆場煤壁及頂板未出現片幫、冒落現象,工作面未出現大面積頂板淋水現象,局部淋水不足1.2 m3/h,基本消除了頂板含水層對巷道掘進影響,保證了巷道施工安全。