郭孝星
(潞安集團慈林山煤業有限公司李村煤礦,山西 長治 046100)
潞安集團慈林山煤業有限公司李村煤礦礦井生產能力3.0 Mt/a,目前開采水平為+370 m,煤層平均埋深為560 m,目前回采煤層為二疊系下統山西組3#煤層,煤層平均厚度為4.76 m,平均傾角為4°,平均瓦斯含量為8.49 m3/t,屬于高瓦斯礦井。為了保證3#煤層安全回采,李村煤礦對3#煤層采取瓦斯抽采技術,以降低煤層瓦斯含量。主要采用本煤層鉆孔抽采、地面井抽采、高抽巷抽采、裂隙帶抽采及采空區埋管抽采等技術手段,其中以本煤層鉆孔預抽煤層瓦斯為主。
由于3#煤層瓦斯含量較高,且煤層結構復雜,具有透氣性低、煤質松軟等特點,在進行瓦斯抽采時鉆孔瓦斯流量衰減系數為0.5639 d-1、透氣性系數為0.0997 m2/MPa2·d,堅固性系數處于0.41~0.45之間,且瓦斯吸附性強、解析速度慢,導致抽采鉆孔單孔抽采量低,抽采速度慢,屬于難抽采煤層。3#煤層瓦斯參數見表1。同時受煤層賦存及地質條件影響,瓦斯抽采鉆孔施工時成孔難度大,經常出現塌孔現象,鉆孔工程量大[1],不僅延長了瓦斯抽采時間,而且瓦斯抽采效率低,瓦斯抽采純量低,嚴重影響了采掘工作面的安全生產。

表1 3#煤層瓦斯參數
1)成孔率低:以3#煤層2304順槽巷為例,2018年2月~4月,在長度570 m的巷道掘進過程中,共施工38個瓦斯抽采鉆孔。其中僅3個鉆孔達標,鉆孔成型好,深度為120 m;其它35個鉆孔成型差,且深度不足,平均深度為僅92 m,鉆孔平均深度僅為設計深度為73.4%,鉆孔成孔率不足6%,造成工作面附近大面積煤體未能進行有效瓦斯抽采[2],影響3#煤層瓦斯抽采質量。
2)塌孔嚴重:由于地應力大,煤層結構復雜,煤質松軟,且構造復雜多變,鉆孔施工過程中鉆屑量遠超正常鉆屑量且成孔后極易塌孔。以三采區1#變電所本煤層鉆孔施工為例,部分鉆孔在鉆進30 m時就全部塌實,有的鉆孔即成即塌,導致無法正常下封孔管。
3)抽采濃度低、純量?。阂?302工作面為例,單孔抽采濃度50%以上鉆孔占比僅為2.3%,巷道支管濃度僅為1.4%,平均單孔純量僅為0.00031 m3/min。
針對以上瓦斯抽采中存在的問題,為了提高3#煤層瓦斯抽采效率及鉆孔達標率,縮短單孔瓦斯抽采時間,在1302工作面進行水力造穴增透技術試驗。
1302工作面設計走向長度為1670 m,傾向長度為220 m,工作面采用兩巷一面布置方式,開采3#煤層,平均厚度為4.76 m,工作面采用綜合機械化一次采全高回采工藝。
(1)水力造穴增透技術主要利用專用設備及高壓水沖擊作用,使鉆孔附近煤體發生蠕變破壞,人為形成孔洞,從而使孔洞影響范圍內煤體應力降低、裂隙貫通、孔隙增大,同時在媒體內又產生新的裂隙空間,成為新的抽采通道,煤體吸附瓦斯快速轉化成游離瓦斯,從而提高煤體透氣性[3]。

圖1 水力造穴增透技術原理
李村煤礦采用的水力造穴設備主要包括ZDY4520LXY型煤礦移動式液壓鉆機、BQWL240/37.5型移動式高壓水泵站、增壓泵、震動篩、Φ73 mm三棱高壓密封鉆桿、鉆進沖孔一體化高壓水刀、煤水氣分離裝置、打鉆防噴裝置等。
(1)前進式一體化造穴:鉆桿與水刀一起鉆進至起始造穴位置,停止鉆進,切換至高壓水開始造穴,造穴完成后進入下一個循環,直至打夠設計深度。采用該方式進行造穴施工時,不僅工序繁瑣,鉆孔施工周期長,而且受應力影響,經常出現卡鉆現象。
(2)后退式一體化造穴:鉆桿與水刀一起鉆進至設計深度,從孔底位置開始造穴,造穴完成后進入下個循環,直至退至造穴終止位置。通過施工試驗孔發現,采用后退式一體化造穴時,鉆孔施工至40 m時夾鉆嚴重,且伴隨有噴孔頂鉆現象,無法正常施工,鉆孔施工難度大。
(3)鉆造分離前進式造穴:該方案是先采用風水聯動方式進行鉆孔施工,待成孔后退出鉆桿,換下鉆頭,安裝水刀,重新將鉆桿送入造穴起始位置造穴,按照邊進邊造穴的方式完成鉆孔造穴工作。通過試驗鉆孔發現,采用該方式造穴時未出現卡鉆、鉆孔塌陷現象[4]。
通過對以上3種造穴方案分析,認為“鉆造分離前進式造穴”方式,為李村礦井水力造穴增透技術的最佳造穴方式。
(1)1302工作面從150 m處開始對3#煤層施工水力造穴鉆孔。井下鉆孔開孔位置位于1302回風順槽側距頂板1.5 m煤壁處。首先采用ZDY4500LXY型液壓鉆機配套Φ73 mm三棱高壓密封鉆桿進行普通鉆孔施工,鉆孔深度為82 m,鉆孔順煤層布置,見圖2。普通鉆孔施工到位后,及時清理鉆孔內煤屑,保證鉆孔成型效果好。

圖2 水力造穴施工平面
(2)普通鉆孔施工到位后,退出鉆桿,更換為鉆進沖孔一體化高壓水刀,并從鉆孔20 m處向孔底依次進行水力沖孔造穴,鉆穴孔長度為2.0 m,寬度為0.8 m,造穴水壓為18 MPa。第一個造穴鉆孔施工完后,及時清理煤屑,施工第二個造穴孔,相鄰兩個鉆穴孔間距為30 m。共計施工6個鉆穴鉆孔,見圖3。
(3)造穴鉆孔施工完后及時對鉆孔孔口處進行擴孔,擴孔直徑為108 mm,深度為17 m。擴孔后及時安裝直徑為63 mm PE管,共計6節,每節長度為3.0 m。
(4)孔口管安裝后,采用聚氨酯粘合劑進行封孔處理,確保鉆孔密封嚴實。封孔結束后,及時將鉆孔與抽采分支管路連接,并安裝導流管,在瓦斯抽采時保證孔口處抽采負壓不低于14 kPa。

圖3 水力造穴施工剖面
1)提高自動化水平。采用一體化水力造穴設備施工時,高低壓水流自動轉化、煤水自動分離、整體設備自動化程度高,避免了傳統鉆孔施工時鉆場煤水橫流,巷道積水量大[5],影響巷道質量標準化及勞動作業強度大的問題。
2)縮短了鉆孔施工時間。通過試驗證明,水力造穴鉆孔施工時間僅是普通鉆孔的72.23%。
3)提高了瓦斯抽采效率。水力造穴孔單孔平均瓦斯抽采純量為0.096 m3/min,而普通鉆孔單孔平均瓦斯抽采純量為0.013 m3/min。造穴孔平均單孔純量是普通孔的7.38倍。
4)減少了鉆孔數量。本次試驗中水力造穴鉆孔間距為30 m,基本能有效控制工作面瓦斯抽采范圍,與傳統瓦斯抽采技術相比,減少了工作面瓦斯鉆孔數量,降低了鉆孔施工成本費用。