楊江波
(山西晉煤集團沁秀公司岳城煤礦,山西 晉城 048006)
井下開采時,經常遇到非正常開采或井田設計變更留下的空巷。該類巷道受長時間煤層擠壓和采動影響,原先支護已普遍失效。當工作面回采至空巷區域時,極易因采動原因造成空巷頂板下沉,對工作面生產造成很大制約,甚至引發工作面大面積冒頂事故[1]。因此采取有效措施完善空巷支護,保障工作面能夠安全順利的通過,對于建設安全高效礦井具有重要意義。
岳城礦為資源整合礦井,井田范圍內已探明存在多條小煤礦遺留空巷。東翼1307工作面東為礦界,西為2301工作面(已回采),北為1306工作面,南為1308工作面(未開采),其頂底板情況見表1。

表1 1307工作面煤層頂底板情況
1307工作面開采3#煤層,3#煤層底板標高為+376.5~+408.8 m,煤層平均厚度6.26 m,煤層傾角為1°~4°,平均3°。工作面走向長度總長1662.7 m,傾向長度為195.5 m。工作面采用走向長壁、后退式綜合機械化放頂煤采煤法,機采高度3 m,放煤高度3 m。全部垮落法管理頂板。工作面距離切眼前方270 m左右處有兩條小煤礦空巷平行于工作面切眼,空巷沿煤層頂板掘進,其底板基本與支架頂梁處于同一水平高度,這意味著當工作面推進到此位置時,支架頂部距頂板有3 m高懸空距離,前方有跨度4.7 m(閉鎖巷寬度)的空頂距。兩巷相距14 m(邊對邊)左右,巷高3.3 m,寬4.6 m,矩形斷面,長度194 m(邊對邊)。其巷道布置見圖1。

圖1 1307綜放工作面巷道布置
1307綜放工作面回采方向與小礦空巷正交,必須對空巷前后圍巖及時控制,防止因空巷坍塌導致工作面大面積冒頂,確保工作面正常回采。通過分析工作面一次揭露空巷方式下的礦壓規律,編制空巷充填設計方案,進行空巷充填工業性試驗和效果考察分析。
利用FLAC3D軟件對1307工作面前方小礦空巷應力分布進行數值模擬,見圖2。

圖2 FLAC3D數值模擬設置界面
經過數值模擬,小礦空巷的存在使工作面支承應力重新分布,并在空巷前后呈現“W”雙拱形分布,空巷上部圍巖應力值接近12 MPa,其位置位于空巷靠近切眼方向5 m左右,見圖3。

圖3 距切眼方向5 m“W”型應力分布
綜合考慮充填體受力特點、充填材料消耗成本這兩個因素,對充填體強度1 MPa、2 MPa、3 MPa、4 MPa分別進行數值模擬分析,并施加支架頂梁支護強度0.85 MPa。由數值模擬初步判斷,充填體強度應大于2 MPa,且充填體強度越大,工作面前方煤巖體的塑性破壞程度越小,對于工作面推進至空巷充填區域的安全保證性越強。同時綜合材料成本分析得出,選擇材料水灰比3∶1較為合適。既能保證充填體較好的受力特性,同時又能夠最大程度的降低工程成本[2]。
計劃在空巷與工作面重合交接處設置擋墻,通過鉆孔插管灌注漿料,對空巷實行全部充填。
下部擋墻分兩個階段實施,第一階段高度2.8 m,預留0.5 m的通風空間,目的是確保通風,人員可以進入查看漿液流動以及凝固情況。在空巷與13071巷交叉口以里5 m位置施工一道木板墻,板墻內部表面鋪廢舊風筒布,以防止板縫漏漿,木板墻外部架設單體柱,單體柱間距0.6 m,緊貼板墻設置,防止板墻被推到。木板墻四周與煤壁接觸處的間隙部分用編織袋或棉紗堵實,充填體長度超過24 m后,充填液面即將達到第一階段施工的擋墻高度2.8 m處,此時將板墻頂部剩余的0.5 m部分完全封閉,同時將上部擋墻也完全封閉,停止通風,禁止人員進入。
輸漿管路采用直徑50 mm高壓膠管及部分蛇形管,混合管長度20 m。充填采用流量為700 L/min的雙液充填泵。輸漿管路為2條,通過三通或者人工加工Y型混合器,將漿液混合成一趟管,通過混合管將漿液充分混合。根據充填過程,逐步接長充填管路,初步計算共需高壓膠管20根,每根30 m。在巷幫鋪設一組(兩趟)蛇形管,以作為充填管路使用,管路鋪設過程中應注意吊掛平直、無起伏。
在巷幫施工鉆孔,鉆孔成水平角度施工或略帶1°~3°仰角穿透煤柱到達空巷,鉆孔間距20 m,需施工8個鉆孔。鉆孔直徑75 mm,鉆孔內插直徑38 mm的高壓膠管,高壓膠管2根,每根10 m[3]。將高壓膠管出漿口吊掛在頂板最高處。
為了防止堵管或局部接頂不佳,間隔60 m施工檢查孔,施工方法與灌注孔相同,只是作為返漿觀察孔,也可以作為補充灌注孔。分別在下部巷口以里60 m、120 m、170 m位置施工,此3個觀察孔位于巷道局部高點施工,終孔位置最好位于空巷頂部。檢查孔插管及封孔與充填孔一致,見圖4。

圖4 灌漿孔及檢查孔布置
綜合考慮工程實際情況和經濟效益,本次充填設計為空巷內部空間一次充填,充填材料水灰比3∶1;并考慮5%的材料富余系數。充填材料在使用水灰比3∶1的條件下,每立方米充填體需要使用充填材料305 kg,單條閉鎖巷使用材料計算為:
3.3 m×4.6 m×194 m×305 kg/m3=898.2 t
則兩條空巷使用充填材料總量1796.4 t。考慮5%的富余系數,則預計本次充填所需使用的充填材料總量約為1796.4×1.05=1886.2 t。
空巷區域位置為機頭277~300.6 m,機尾275~299.6 m,工作面于2017年7月17日自工作面機尾部分開始進入充填空巷區域,至7月26日工作面完全通過充填空巷,整個過程共歷時9天。工作面過空巷區域現場照片見圖5。

圖5 工作面過空巷機頭、架間區域現場照片
從現場照片可以看出,工作面頂板、兩幫均未出現明顯下沉,支架初撐力、末阻力、頂板周期來壓情況均與正常回采階段無明顯差別,說明空巷充填有效保證了工作面通過空巷充填區域的安全性。采用現場監測的方法,對工作面過充填空巷區域時的兩順槽變形情況進行了觀測統計。觀測分析發現,工作面通過充填空巷區域期間,工作面兩順槽巷道中的頂板下沉量最大值為146.8 mm,底鼓量最大值為195.2 mm,左幫鼓出量最大值為49.8 mm,右幫鼓出量最大值為82.2 mm,滿足規程及設計要求。
按照充填方案對空巷進行了完全充填,總計歷時29天,共使用充填材料2101.54 t。工作面通過充填空巷區域期間,工作面兩順槽巷道頂底板、兩幫圍巖變形量滿足規程及設計要求。工作面過空巷階段的支架初撐力、末阻力、頂板周期來壓情況均與正常回采階段無明顯差別。巷道內部充填體與煤巖體形成整體,共同承擔工作面采動影響造成的應力作用,減少了巷道圍巖的塑性破壞,實現了工作面安全回采。