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1000MW 機組300MW 深度調峰試驗分析

2020-03-15 07:55:10謝海琪
中國金屬通報 2020年23期

李 亮,謝海琪

(國家電投集團協鑫濱海發電有限公司,江蘇 鹽城 224500)

1 試驗目的

(1)驗證機組在300MW 負荷時鍋爐是否具備穩燃能力。

(2)驗證機組在300MW 負荷時脫硝系統是否具備投運條件。

(3)驗證機組在300MW 負荷時各受熱面壁溫是否在可控范圍內。

(4)驗證機組在300MW 負荷時協調控制能力。

(5)驗證機組在300MW 負荷時汽泵是否安全可靠運行。

2 試驗條件

(1)利用機組停機契機,根據1 號機組300MW 深度調峰試驗方案要求,執行300MW 深度調峰試驗。

(2)11 月09 日白班已投BC、CD 油槍,均可靠備用。

(3)測量爐水循環泵絕緣正常,爐水循環泵正常備用。

(4)根據現場停機操作實際,保持1B、1C、1D 制粉系統運行,加倉方式如下。

表1 倉儲各個運行系統

(5)制粉系統、風煙系統、燃油系統等設備運行正常,沒有影響輔機設備運行的缺陷,設備均可靠運行。

(6)減溫水系統閥門、燃燒器擺角等設備功能完好,正常投運。

(7)干排渣系統設備完好,無影響干排渣運行的缺陷。

(8)通知現場各專業檢修人員到位。

(9)就地檢查單爐膛燃燒器擺角在同一角度,調整燃燒器擺角時應就地核對擺角實際位置。

(10)500MW 負荷時將1A 小機汽源切至輔汽供給,保持1 號機組輔汽聯箱壓力>0.8MPa,全廠輔汽由2 號機組冷再供應。

(11)試驗前已聯系熱控將協調控制自動解除負荷修改為280MW。

3 試驗過程

因停機時間限制,本次試驗時間較短,整個試驗過程負荷控制如下:22:20 機組負荷500MW,開始執行降負荷操作;22:30~22:38,維持機組負荷450MW 穩定;22:38~23:11,持續緩慢降低機組負荷至320MW;23:29,機組負荷降至297MW,運行磨煤機為BCD;23:32,啟動1A 制粉系統,結束300MW 試驗操作。由500MW 負荷降至300MW 時間為1.2 小時,滿足試驗措施要求。但由于停機時間限制,本次試驗僅在300MW 負荷停留5 分鐘,隨后即進行停機操作,未達到方案要求的持續2 小時穩定負荷運行。

4 試驗過程出現的問題及解決措施

4.1 送風量手動調節調整滯后,兩側氧量偏差大,造成汽溫偏差大總排口氮氧化物波動大

由于鍋爐雙爐膛設計,低負荷爐膛火焰充滿度低,配風方式不合理,氧量偏差問題不可避免的存在。在以往400MW 深度調峰就曾探討過,經過一定時間的經驗總結,400MW 負荷工況時的氧量及汽溫偏差已能得到較好控制。而此次300MW 深度調峰試驗過程,為何再次出現,且氧量波動過大(6.5%~10.5%),偏差最大達2%[1]。

主要原因如下:①相對于400MW 深調操作,300MW 深調操作時間更長,基本為400MW 操作三倍時間,同時要考慮對脫硝入口煙溫的控制;②氧量調節滯后,從送風量調節至尾部煙道氧量測點,包括脫硝氧量、氮氧化物出現明顯變化基本需要5min~8min 時間,而從風量調節開始,到最終最大氧量變化時間則更長,需要近20min 時間。因此,在300MW 深調氧量調整期間,不能僅憑當前數據進行調整。

解決措施:①深調期間,送風機動葉調整不可來回往復,從送風機動葉手動調整開始,至降至300MW 負荷期間,送風機動葉應為逐漸關小過程,操作過程應平緩,最終以此次深調試驗經驗值為目標值,即A 送風機動葉20%(43.7A),B 送風機動葉18%(45.3A);②當出現兩側氧量偏差過大,超過1%就應立即通過SOFA 風擋板開度進行適當調整,因反應滯后的影響,調整幅度不可過大,以免兩側氧量來回往復,控制氧量偏差最大不超過1.5%。

以下為300MW 深調期間風機動葉調整及氧量變化截圖。

圖1 300MW 深調期間風機動葉調整及氧量變化

4.2 水冷壁超溫

此次300MW 深調試驗期間,出現了短暫水冷壁超溫現象,主要原因如下:因機組負荷較低,過熱度較低(最低12℃),為防止鍋爐轉濕態,調整給水流量幅度較大,造成水冷壁短時超溫。

解決措施:由于機組負荷較低,最終給水流量僅860t/h~900t/h 左右,給水流量變化對壁溫影響較大。低負荷期間如鍋爐水冷壁部分管束溫度異常,應適當降低啟動分離器出口溫度,如機組在微過熱度運行方式,加強啟動分離器水位的監視,防止分離器滿水造成過熱器進水。同時手動進行焓值調整時,不可大幅操作,每次調整只允許通過小格調整一次,即20t/h 的幅度。

4.3 退汽泵操作造成給水流量突降(最低降至722t/h)

主要原因:此次由于進行300MW 深度調峰試驗,在300MW經過短暫停留后未升負荷,在300MW 負荷即進行了退B 汽泵操作,兩臺汽泵出力均較低,且B 汽泵汽源為四抽,當B 汽泵再循環全開,A 汽泵再循環全關后,B 汽泵稍降轉速即不出力,A 汽泵給水加出力過程不及時,造成給水流量突降[2]。

解決措施:在停機退汽泵操作過程,盡量在500MW 負荷。在300MW 低負荷退汽泵時,應將輔汽汽源小機出力提前增加后,再緩慢退出四抽汽源汽泵,防止造成給水突降。低負荷期間應嚴密監視兩臺汽泵出力一致,小機調門有一定裕度避免出現搶水現象。(297MW 暫態工況,給水流量869t/h,1A 汽泵流量788t/h,3096rpm;1B 汽泵流量773t/h,3095rpm)。

4.4 負荷降至320MW,給水流量偏差達到底限,負荷閉鎖減,汽泵轉速控制切手動,協調切除

主要原因:焓值手動調整幅度過大,給水流量指令下降較大與實際給水流量偏差大(1 號機焓值手動±400t/h,自動為當前給水量的-10%到+25%;2 號機焓值手動±400t/h,自動為當前給水量的-10%到+25%),造成給水流量偏差達到低限,負荷閉鎖減,同時汽泵轉速控制切手動,給水流量切手動,機組協調控制方式切除。

解決措施:①聯系熱控人員,修改給水流量設定偏差調節范圍,增大手動給水流量調節區間;②焓值設定調整要超前調節,降負荷至300MW 期間必定要提高焓值設定降低給水偏置。焓值調整操作同樣不可往復,應為緩慢、連續的提高焓值,降低給水偏置的過程。保證機組過熱度不低于15℃,并嚴密監視各管壁溫度不超溫。

4.5 閉式水溫調節,閉式水溫度較低

主要原因:機組負荷變化范圍大,閉式水用戶用量大量減少,DCS 閉式水溫度調節方式少,只能通過閉冷器旁路調門調節。需安排人員就地通過閉冷器開式水側電動門調節,不能第一時間作出響應。

解決措施:①將閉式水冷卻器開式水側出口電動門控制方式增加點動調節,同低省旁路電動門調節方式,電動閥位開度2%,便于DCS 畫面進行閉式水溫度調節;②修改閉冷器旁路調門自動控制調節邏輯,增加其調節響應速率。

4.6 高加水位控制

主要原因:①給水流量波動,各級抽汽量變化大;②高加各級間疏水將壓差減小,高加正常疏水調門調節特性變差,造成高加水位大幅波動。

解決措施:保持給水流量穩定,減少給水流量變化擾動,發現高加水位無法自動調整,應提前降低高加水位設定,退出#3高加正常疏水至事故疏水。

4.7 給水流量調整波動(830t/h發給水流量低語音報警)

主要原因:協調控制給水自動調節方式下,汽泵再循環開啟操作幅度較大。

解決措施:①持續緩慢開啟兩臺汽泵再循環開度,最終達到80%開度以上,保持兩臺汽泵轉速出力一致,每臺汽泵流量不低于600t/h;②在400MW~500MW 期間即將兩臺給水泵再循環緩慢開至最大(保證兩臺給泵出力一致的情況下),避免更低負荷時進行再循環調節操作。通過給泵轉速自動調節給水流量。

4.8 凝汽器液位調節,最高漲至1200mm

主要原因:①1A 汽泵汽源切至輔汽供應,輔汽汽源切至2號機組供應;②機組降負荷,工質匯集至凝汽器。

解決措施:本次300MW 深調試驗時間較短,凝汽器液位即漲至1200mm,需加強凝汽器液位監視,提前開啟除氧器至清潔水箱放水調門前后手動門,必要時進行放水操作。確保#5 低加出口放水電動門關閉并停電,防止凝汽器液位高聯開。

5 本次300MW深調試驗結論

(1)機組在300MW 負荷時鍋爐燃燒穩定,具備穩燃能力。但不同煤種不同制粉運行方式需進一步驗證。本次試驗297MW,B/C/D 磨煤量分別為50、35、36t/h。根據停機需要,燃煤摻配并未按照措施要求執行,因此燃煤的摻配需進行調整,保持熱值校正0.86 以下,加強真空調整,已防各磨煤機煤量過低。

(2)在300MW 負荷時脫硝系統入口煙溫A 側300℃、B 側281℃,平均溫度290℃。在調整好兩側煙溫偏差的情況下,基本能夠保證脫硝系統的投入,處于催化劑入口煙溫設計值的底限。同時脫硝入口煙溫一定程度受環境溫度影響,因此為保證脫硝催化劑的使用壽命及效率,如何調整好脫硝兩側入口煙溫偏差,保證更低環境溫度的入口煙溫合格,需要進一步探討。

(3)本次機組在300MW 負荷時各受熱面壁溫均在可控制范圍內,僅水冷壁由于調整不當出現過短暫超溫。

(4)本次機組在320MW 負荷時即因汽泵轉速控制切手動造成協調切除,需通過對水煤比控制自動、手動情況下的給水流量偏差設定值的修定,再次驗證協調在300MW 負荷時控制能力。

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