劉能云,陳 超,張裕書,張少翔
(中國地質科學院礦產綜合利用研究所,四川 成都610041)
四川攀枝花地區是我國最大的釩鈦磁鐵礦基地[1]。目前釩鈦磁鐵礦選礦主要采用磁-浮聯合工藝,由于受限于技術裝備,在強磁預富集作業和浮選分離作業中,部分鈦鐵礦不可避免地進入尾礦庫損失[2]。目前攀枝花地區釩鈦磁鐵礦開發利用產生的尾礦中還含有相當部分鈦鐵礦,綜合回收利用這部分鈦鐵礦,對充分利用我國鈦資源、提高我國鈦資源保有儲量具有重要意義。
試樣為攀枝花地區某選礦廠尾礦(以下簡稱原礦)。原礦化學多元素分析結果見表1,物相分析結果見表2。原礦TFe 含量10.38%,TiO2含量10.28%;鈦主要賦存于鈦鐵礦中,鈦鐵礦是選礦回收鈦的主要目的礦物。

表1 原礦化學成分分析結果(質量分數)/%

表2 原礦鈦物相分析結果
根據試驗性質,擬采用磁-浮聯合工藝回收鐵和鈦。試驗原則工藝流程見圖1。

圖1 尾礦庫尾礦磁選-浮選試驗原則流程
2.1.1 弱磁選鐵試驗
按照圖1 所示流程,進行了弱磁選鐵磁場強度條件試驗,結果見圖2。由圖2 可以看出,隨著弱磁選磁場強度增加,鐵精礦TFe 品位先上升后下降,鐵回收率則在小范圍內波動。綜合考慮,弱磁選鐵磁場強度以0.14 T 為宜。

圖2 弱磁選鐵試驗結果
2.1.2 強磁預富集鈦試驗
按照圖1 所示流程,進行了強磁粗選磁場強度條件試驗,結果見圖3。從圖3 可以看出,隨著強磁粗選磁場強度增加,TiO2品位呈持續下降趨勢,回收率持續上升。綜合考慮,強磁粗選磁場強度選擇1.0 T 為宜。

圖3 強磁粗選試驗結果
由于強磁粗精礦品位較低,因此增加一次精選,精選磁場強度為0.8 T 時,可獲得TiO2品位15.63%、回收率79.69%的強磁鈦粗精礦,作為鈦鐵礦浮選原料。
2.2.1 磨礦細度試驗
按照圖1 所示流程,在抑制劑硫酸用量4 kg/t、捕收劑EMTF 用量4 kg/t 條件下,進行了強磁鈦粗精礦浮選磨礦細度條件試驗,結果見圖4。由圖4 可知,隨著磨礦細度從-0.074 mm 粒級占65%左右開始增加,鈦精礦TiO2品位先降后升,但變化不大,回收率緩慢增加后又下降,當-0.074 mm 粒級含量超過82%后,回收率下降幅度較大,因此確定磨礦細度以-0.074 mm 粒級占73%左右為宜。

圖4 強磁鈦粗精礦浮選磨礦細度試驗結果
2.2.2 捕收劑種類及用量試驗
僅使用抑制劑硫酸,用量為4 kg/t 時,進行了捕收劑種類對比試驗,捕收劑用量均為4 kg/t,試驗結果見表3。

表3 捕收劑種類試驗結果
從表3 可以看出,EMTF 對該尾礦具有較好的捕收效果,MOS[3]、MOH[4]和羥肟酸都是鈦鐵礦的高效捕收劑,但對該尾礦捕收效果不太好。
EMTF 捕收劑為3 組分有機物反應合成,分子結構中含有—COOH、—CSOH、酚羥基及N 原子,相鄰的—COOH 和—CSOH 與鈦鐵礦表面金屬離子形成多元螯合環,同時—CSOH 結構中S 羰基中的孤對電子也與鈦鐵礦表面亞鐵離子鍵合[5]。常規捕收劑對鈦鐵礦回收效果不好的原因主要是由于試驗所用試樣為尾礦庫中尾礦,其中的鈦鐵礦礦物為前期選礦未能有效回收的鈦鐵礦,加之長時間堆存和前期浮選殘留藥劑對尾礦中鈦鐵礦可浮性有一定影響,浮選前還需根據實際情況經過脫藥處理工序[6]。
確定以EMTF 為浮選捕收劑的基礎上,進行了EMTF 用量試驗,結果如圖5 所示。從圖5 可以看出,捕收劑EMTF 用量增加,浮選鈦精礦TiO2品位逐漸降低,回收率呈上升趨勢;當EMTF 用量超過4 kg/t 后,粗精礦TiO2品位和回收率都趨于穩定。綜合考慮,粗選EMTF 用量以4 kg/t 為宜,此時粗精礦TiO2品位為27.87%,回收率為85.64%。

圖5 粗選EMTF 用量試驗結果
2.2.3 粗選抑制劑種類及用量試驗
水玻璃、草酸、氟硅酸鈉及水玻璃與草酸的組合物都是鈦鐵礦浮選常用的抑制劑[7-9]。固定粗選EMTF用量4 kg/t,進行了粗選抑制劑種類篩選試驗,結果見表4。表4 結果表明,水玻璃、草酸、氟硅酸鈉及水玻璃與草酸組合抑制劑對鈦鐵礦的上浮都有一定的抑制作用,不同抑制劑對鈦鐵礦上浮抑制作用強弱程度順序為:草酸+水玻璃>水玻璃>草酸>氟硅酸鈉>H2SO4>EMY,這與目前實際生產多為單獨使用硫酸作為抑制劑結論是一致的[2]。抑制劑EMY 比單用硫酸效果要好。EMY 為大分子烯基芳香族磺酸鹽聚合物,磺酸根與脈石礦物表面的Ca2+、Mg2+作用后在脈石礦物表面形成帶負電荷的致密水化膜,通過靜電斥力作用防止酸性礦漿中礦物顆粒因捕收劑而凝聚形成較大粒徑聚團,減少了浮選礦漿體系的雜凝現象,防止較大聚團中包裹夾雜的微細粒級鈦鐵礦隨聚團下沉,有利于細粒級鈦鐵礦的回收,同時也有利于精選作業消除脈石礦物與鈦鐵礦的相互雜凝,提高鈦鐵礦和脈石礦物浮選分離的選擇性。

表4 粗選抑制劑種類試驗結果
進行了粗選抑制劑EMY 用量試驗,結果見圖6。從圖6 可見,EMY 用量增加,粗精礦TiO2品位逐漸增加,回收率逐漸下降;EMY 用量增加到200 g/t 后,繼續增加用量意義不大,因此確定粗選EMY 用量以200 g/t為宜,此時粗精礦TiO2品位為27.13%,TiO2回收率為88.17%。

圖6 粗選抑制劑EMY 用量試驗結果
2.2.4 浮選閉路試驗
在開路綜合條件試驗基礎上進行了浮選閉路試驗,結果見表5,閉路流程見圖7。經一次粗選、一次掃選,四次精選,中礦循序返回,最終獲得了TiO2品位45.97%、對強磁鈦粗精礦回收率76.32%的鈦精礦。

表5 強磁鈦粗精礦浮選閉路試驗結果

圖7 尾礦庫尾礦磁選-浮選閉路試驗流程
攀西某鈦鐵礦選礦廠尾礦庫尾礦TiO2和TFe 品位分別為10.28%和10.38%,采用弱磁選鈦-強磁預富集鈦-浮選選鈦工藝回收鐵和鈦,弱磁選鐵可獲得TFe品位57.50%、回收率22.19%的鐵精礦,弱磁選尾礦通過強磁選預富集得到TiO2品位15.63%、回收率79.69%的強磁鈦粗精礦;采用捕收劑EMTF 和脈石抑制劑EMY,強磁鈦粗精礦經一次粗選、一次掃選、四次精選浮選閉路試驗,可獲得TiO2品位45.97%、對強磁鈦粗精礦回收率76.32%、對尾礦庫尾礦回收率60.82%的鈦精礦。