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微電解Fenton 法處理有機廢水可行性研究①

2020-03-25 01:46:58吳江求曹學鋒王成文
礦冶工程 2020年1期
關鍵詞:影響實驗

孫 磊,吳江求,曹學鋒,王成文

(中南大學 資源加工與生物工程學院,湖南 長沙410083)

有機廢水具有高化學需氧量(COD)、高氨氮(NH3-N)、高色度等特點,其組成復雜,除含有一些重金屬離子外,還有一些難以降解的烴類、芳香族化合物和含氮、含硫的環(huán)狀化合物[1]。廢水中大部分有機物具有毒性,直接排放會對環(huán)境造成長久影響。廢水處理方法大致可以分為4 類:混凝沉淀法、吸附法、氧化法和其他方法(反滲析、電滲析等)[2-3]。混凝沉淀法對COD、色度、氨氮處理效果有限,吸附法(如活性炭吸附)和其他方法成本較高。Fenton 試劑作為一種高效氧化劑,因其操作簡易、流程簡單、成本低等特點被廣泛使用。微電解Fenton 法是利用活性炭和鐵屑發(fā)生的微小電解反應產(chǎn)生的Fe2+與H2O2組成強氧化體系[4-5],產(chǎn)生的羥基自由基在酸性條件下具有很強的氧化性,對消除COD、氨氮及色度具有顯著效果。

本文采用微電解Fenton 法,并使用MnO2作催化劑的氧化體系對硫銨酯-苯甲羥肟酸-苯胺黑有機廢水中的COD、氨氮及色度進行深度處理,重點考察微電解池中C/Fe 配比、pH 值、H2O2和MnO2藥劑投入量對去除率的影響。

1 實 驗

1.1 主要試劑和設備

主要試劑:活性炭,鐵屑,H2O2(質(zhì)量分數(shù)30%),MnO2,聚丙烯酰胺(PAM),H2SO4(質(zhì)量分數(shù)20%),NaOH(質(zhì)量分數(shù)10%),硫銨酯,苯甲羥肟酸,苯胺黑。

主要設備:微電解裝置,CJJ-843A 型磁力攪拌器,pHB-4 雷磁pH 計,HACH DR3900 型COD 測定儀,SJ-9010 型色度儀,ET99732 型微電腦水質(zhì)測定儀。

1.2 實驗水樣

按1 ∶1 ∶2的比例配置濃度7 g/L 的硫銨酯-苯甲羥肟酸-苯胺黑有機廢水,常溫下用磁力攪拌器密閉攪拌1 h。配置的廢水外觀呈黑棕色、有刺激性氣味,COD為1 069 mg/L,NH3-N 含量198 mg/L,色度為764,pH值為7.72。水樣經(jīng)封閉保存,并置于陰暗處以待實驗。

1.3 實驗方法

微電解實驗裝置如圖1 所示。取200 mL 水樣置于集水池1 中,調(diào)節(jié)初始pH 值,經(jīng)水泵將水樣抽至微電解池中。加入一定量的活性炭、鐵屑、H2O2、MnO2,將曝氣泵置于活性炭下部,反應一段時間后,將上層清液倒至集水池2 中,離心后取上清液測定COD、NH3-N和色度。

圖1 微電解池實驗裝置

2 實驗結(jié)果與討論

2.1 單因素探索實驗

2.1.1 初始pH 值

廢水200 mL,鐵屑投入量50 g/L,活性炭投入量50 g/L,H2O2投入量5.0 mg/L,MnO2投入量5.0 g/L,曝氣量500 mL/(min·L),PAM 投入量6.0 mg/L,考察了廢水初始pH 值對去除率的影響,結(jié)果如圖2 所示。由圖2 可知,隨著pH 值升高,廢水COD、NH3-N、色度的去除率先增大后減小,在強酸性條件下(pH =2 ~4 左右)去除率較高。這是由于在酸性條件下,C/Fe 被腐蝕,形成原電池,F(xiàn)e 失去電子成為Fe2+與羥基自由基(·OH)結(jié)合,表現(xiàn)出極強的氧化性。而在中性或堿性條件下C/Fe 難以形成原電池,且OH-含量較多,抑制了·OH 的產(chǎn)生,導致氧化性較弱。因此確定廢水微電解初始pH 值為3 左右。

圖2 初始pH 值對去除率的影響

2.1.2 鐵屑用量

調(diào)節(jié)廢水初始pH 值為3,其他條件不變,鐵屑用量對去除率的影響如圖3 所示。由圖3 可知,隨著鐵屑投入量增加,去除率持續(xù)上升,當用量大于70 g/L時,去除率基本保持不變。這是由于當體系中鐵屑較少時,增加鐵屑量,微電解體系中形成的原電池數(shù)量增加,與·OH 形成的氧化強度也隨之增加,去除率上升;當鐵屑量達到一定量時,相比于活性炭量減少,H+數(shù)量也減少,原電池數(shù)量達到飽和,去除率基本保持不變。確定最佳鐵屑投入量為70 g/L,此時廢水COD、NH3-N、色度的去除率分別為79.75%,83.94%和93.17%。

圖3 鐵屑投入量對去除率的影響

2.1.3 活性炭用量

鐵屑投入量為70 g/L,其他條件不變,活性炭用量對去除率的影響如圖4 所示。由圖4 可知,隨著活性炭用量增加,去除率逐漸增加后趨于平緩。當活性炭用量大于80 g/L 時,去除率基本保持不變。活性炭用量持續(xù)增大時,污染物顆粒容易吸附在活性炭的表面,使原電池量達到飽和[6]。最終確定適宜的活性炭用量為80 g/L。

圖4 活性炭用量對去除率的影響

2.1.4 H2O2用量

活性炭用量80 g/L,其他條件不變,H2O2用量對去除率的影響如圖5 所示。如圖5 所示,隨著H2O2用量增加,去除率先增加后降低。因為隨著H2O2用量增加,·OH 含量增加,氧化性不斷增大。當H2O2用量大于6 mg/L 時,由于H2O2濃度較大,一方面加劇自身的分解,消耗·OH,另一方面H2O2會和亞鐵離子反應生成Fe3+,失去還原性[7]。其離子反應方程式如下:

圖5 H2O2 用量對去除率的影響

最終確定適宜的H2O2用量為7 mg/L,此時廢水COD、NH3-N、色度去除率分別為83.86%、86.17%、97.68%。

2.1.5 曝氣量

H2O2用量7 mg/L,其他條件不變,曝氣量對去除率的影響如圖6 所示。由圖6 可知,去除率隨著曝氣量增加先增加后降低,當曝氣量為500 mL/(min·L)時,去除率達到峰值。當曝氣量較低時,微電解體系溶氧量不足,不能完全生成Fe(OH)3膠體,還有部分Fe(OH)2生成,絮凝效果不佳。但當曝氣量過大時,會使活性炭和鐵屑層進行分離,降低原電池數(shù)量和微電解效率,從而導致去除率降低。選擇曝氣量為500 mL/(min·L)。

圖6 曝氣量對去除率的影響

2.1.6 MnO2用量

曝氣量500 mL/(min·L),其他條件不變,MnO2用量對去除率的影響如圖7 所示。由圖7 可知,隨著MnO2用量增加,去除率先增加后基本保持不變。MnO2作為一種催化劑,當MnO2用量較低時,Mn2+可以促進·OH 的產(chǎn)生,增強其氧化性。但當MnO2用量達到一定值時,產(chǎn)生的·OH 量達到飽和,去除率不再發(fā)生變化[8]。MnO2最佳用量為8 g/L,此時廢水COD、NH3-N、色度的去除率分別為88.84%,93.21%和98.58%。MnO2作為催化劑,COD 去除率提高了3.72%,NH3-N 去除率提高了5.56%。

圖7 MnO2 用量對去除率的影響

2.1.7 反應時間

MnO2用量8.0 g/L,其他條件不變,反應時間對去除率的影響如圖8 所示。由圖8 可知,F(xiàn)enton 反應速率很快,在20 min 左右已反應完全,此時廢水COD、NH3-N、色度去除率分別為88.21%、93.57%和98.68%。

圖8 反應時間對去除率的影響

2.2 多因素正交實驗

取廢水200 mL,控制曝氣量500 mL/(min·L)、反應時間20 min,改變初始pH 值、鐵屑量、活性炭量、H2O2用量和MnO2用量進行五元素四水平正交實驗,正交實驗設計及實驗結(jié)果分析分別見表1~2。

表1 正交實驗設計

由表2 可知,影響COD、NH3-N 和色度的強弱程度為:鐵屑量=活性炭量>H2O2用量>pH 值>MnO2用量。 實驗11 為 最佳實驗條件,即正交組合A3B3C4D2E4,對應pH=3、鐵屑用量50 g/L、活性炭用量80 g/L、H2O2用量6 mg/L、MnO2用量9 g/L,此時COD、NH3-N 和色度去除率分別為86.91%、92.48%和97.36%。

3 結(jié) 論

1)微電解Fenton 法對高COD、高NH3-N 和高色度的有機廢水有很好的處理效果,可以為染料、制藥和化工行業(yè)的廢水處理提供思路。

2)通過微電解Fenton 法處理硫銨酯-苯甲羥肟酸-苯胺黑有機廢水,單因素確定最佳條件為:初始pH=3、鐵屑用量70 g/L、活性炭用量80 g/L、H2O2用量7 mg/L、MnO2用量8.0 g/L、曝氣量500 mL/(min·L)、反應時間20 min,此時COD、NH3-N 和色度去除率達88.21%、93.57%和98.68%。

表2 正交實驗結(jié)果

3)通過多因素正交實驗考察了不同因素對去除率的影響強弱,結(jié)果表明:影響COD、NH3-N 和色度去除率的因素強弱順序為:鐵屑量=活性炭量>H2O2用量>pH 值>MnO2用量。正交實驗所得最佳條件與單因素實驗基本吻合。

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