方 劍,傅家彬
(柳州鋼鐵集團有限公司冷軋板帶廠,廣西 柳州 545002)
柳鋼冷軋板帶廠平整機作用是消除帶鋼屈服平臺,改善帶鋼的組織結構和平直度,提高抗拉強度使其具有良好的機械加工性能。平整機生產帶鋼使用濕平整清洗板面,可有效把鐵屑、雜物等清洗干凈,提升板面光潔度,以滿足客戶需求。軋制帶鋼是經過平整液沖洗、平整、吹掃等工序,才能獲得干凈的板面。原有1250 平整機無氣源處理系統,壓力不穩定,空氣中含水分較多且無加熱等因素,造成帶鋼表面平整液殘留較多,重新設計1250 平整機氣源處理系統,增加儲氣罐穩壓,微熱干燥器除濕,加熱器揮發水分以及閥臺和吹掃噴梁分段控制等,有效彌補原系統不足,因此該廠開展1250 平整機組吹掃系統升級改造,降低帶鋼表面平整液殘留。
柳鋼冷軋空壓機站為三用一備,共四臺設備。在四臺空氣壓縮機全速運行下仍出現主管路氣壓浮動過大的情況,一般在0.35Mpa ~0.55Mpa 之間波動,導致噴梁吹掃力不均、不足。在軋制極厚板過程中,上下工作輥間的縫隙會隨著板帶厚度增大而增大,氣壓不穩定易造成平整液從帶鋼兩旁的縫隙中甩入吹掃側,容易在帶鋼上下表面邊部形成連續塊狀平整液殘留斑跡,如圖1。

圖1 柳鋼表面殘留斑跡
1250 平整機無氣源處理系統,特別是南方梅雨天氣,空壓機不能有效把空氣中的水分過濾干燥,導致平整機末端空氣中含水分較多,帶鋼表面不易吹干,當軋制0.6mm 以下極薄規格帶鋼,整個帶鋼板面類似有一層薄膜覆蓋,易造成下道工序重卷拉矯機粘結油泥及張力輥變臟,且易產生拉矯紋等板面質量問題,如圖2。

圖2 帶鋼表面薄膜覆蓋層
1250 平整機吹掃梁布局設計存在缺陷,只有上下工作輥輥縫噴梁、出口上板帶噴梁以及C 型邊吹,且吹掃梁無分段,噴嘴設計間隔和選型不合理,易出現氣流紊亂,導致平整液飛濺殘留,特別軋制1000mm 規格帶鋼時,由于板型窄,工作輥輥縫邊部易把平整液甩濺過來,此時噴嘴吹掃存在盲區,造成帶鋼頭尾邊部不規則點狀平整液殘留,當軋制0.6mm×1000mm 以下的薄規格和1.98mm×1000mm 以上的極厚規格平整液殘留較多,如圖3。

圖3 帶鋼頭尾部不規則殘留
1250 平整機防纏導板邊部無導向裝置,在帶鋼高速軋制過程中,平整液被甩濺到擋水膠流向防纏導板上,沿防纏導板邊部滴到帶鋼上表面邊部,板面出現不規則平整液塊狀殘留,如圖4。

圖4 帶鋼邊緣部的不規則殘留
綜上所述,平整液殘留主要由于氣壓不穩定,空氣中含水分較多,吹掃梁布局不合理以及防纏導板無導流裝置等因素影響,導致帶鋼表面平整液殘留,降低板面質量。
通過現場對平整液殘留跟蹤調試,得出結論:消除帶鋼表面平整液殘留,需要一套完整吹掃系統,主要包括空氣處理單元、吹掃單元、控制單元;且氣源處理包括穩壓、過濾、加熱、調節、控制等幾部分組成(如圖5)。

圖5 消除1250 平整機平整液殘留措施
儲氣罐主要作用是緩沖、穩壓、降溫、除水和儲能,保證后端設備用氣質量的穩定性。經過對1250 平整吹掃系統耗氣量計算,總氣耗合計約為3782Nm3/h(見表1),則增加一個8m3儲氣罐,滿足系統使用要求。

表1 氣源前端增加儲氣及供壓數據
微熱再生干燥器作用是對壓縮空氣進行過濾和干燥。針對1250 平整壓縮空氣管路中含有水分、鐵粉等雜質,設計一套微熱再生干燥器設備,主要包括高效油水分離器、前置精密過濾器、微熱干燥器AB 塔、加熱器、露點儀、后置精密過濾器等。高效油水分離器主要是除去空氣中含油顆粒;前置精密過濾器是對壓縮空氣進行二次過濾除去粉塵等雜質;微熱干燥器A 塔和B 塔是通過程序控制相互切換工作,填充三氧化二鋁干燥劑對空氣干燥,當A 塔在工作,B 塔在解析(即通過加熱器熱風反吹除去空氣中水分),反之同理;露點儀主要是監測空氣中的含水量;后置精密過濾器是對AB 塔中干燥劑產生的粉塵進行過濾,防止堵塞噴嘴。當壓縮空氣通過微熱再生干燥器,能有效把空氣中的水分和雜質除去,為末端吹掃奠定基礎。
1250 平整增加電加熱器對壓縮空氣進行加熱,經過加熱后壓縮空氣會使帶鋼附近環境溫度提高,降低結露現象產生,使帶鋼表面少量的平整液迅速揮發,提升吹掃效果。電加熱器處理量為2000Nm3/h,最高加熱溫度為 120℃,并對于加熱器及相應的供氣管路、閥臺做保溫隔熱處理,降低能耗損失。
對壓縮空氣氣源進行處理后,平整機架內部吹掃梁布局尤為重要。因吹掃梁要實現分段控制,防止產生氣流紊亂飛濺平整液,則閥臺進氣口安裝氣動球閥,實現吹掃開啟和關閉;在閥臺主管上路設計12 道分支路,分別對應上工作輥輥縫吹掃噴梁(中部、分段1 和分段2)、下工作輥輥縫吹掃噴梁(中部、分段1 和分段2)、上板面吹掃噴梁(中部、分段1 和分段2)、上工作輥輥面吹掃噴梁、邊部吹掃噴梁、支撐輥與上工作輥輥縫吹掃噴梁,其中每道吹掃噴梁前端有球閥、減壓閥、電磁閥以及壓力傳感器,實現在操作室電腦遠程進行獨立控制和讀數。球閥作用是實現分支路開啟和關閉;減壓閥是調整吹掃梁分段支路壓力,優化吹掃效果;電磁閥是根據不同規格控制吹掃梁分段支路開啟和關閉;壓力傳感器是監測壓力,反饋到主操畫面實時監控,有效把帶鋼表面平整液吹掃干凈。
防纏導板作用阻止平整液飛濺和防止堆鋼損壞設備。針對防纏導板邊部無導流裝置時,帶鋼提速段和降速段邊部殘留平整液較多;因此對防纏導板邊部設計導流槽,有效把平整液導流到機架邊部,減少平整液滴落;另外在防纏導板端部設計一道風刀(即上工作輥輥面吹掃噴梁),角度與上工作輥輥面相切,增強排水性,減少飛濺,提高吹掃穩定性。
經過上述一系列措施,目前1250 平整機軋制帶鋼表面平整液殘留得到有效控制,以下是實施過程平整液殘留協議品率制作折線圖統計,通過折線圖可以看出,實施后月度平整液殘留協議品率已經降低到目標值0.06%,如圖6。

圖6 平整機平整液殘留數據統計
我們對原有柳鋼冷軋1250 平整機平整液殘留進行分析,得出壓縮空氣氣源無處理、壓力不穩定、空氣中含水分多、吹掃噴梁布局不合理等是造成帶鋼表面平整液殘留的主要原因,通過對1250 平整機吹掃系統升級改造,包括增加儲氣罐穩壓,微熱再生干燥器除濕,加熱器揮發水分以及閥臺和吹掃噴梁分段控制等,使用效果明顯,平整液殘留量得到有效控制,為冷軋質量提升保駕護航。