馬凱倫 沈霖旺 馬昌磊 曾桔林
摘 要:為了解決梗絲摻配工序因梗絲塌方式下落導致落料不均,影響摻配的均勻性和連續性,造成煙絲存在摻配不均的問題,我們設計了一臺均料輥裝置。通過在電子稱后落料口加裝10個縱向排列的耙輥,將塌方式下落的梗絲進行再次的均勻布料,從而解決布料不均的問題。該裝置彌補了因電子稱設計尺寸缺陷造成的布料不均現象,改善了摻配后煙絲的的品質。
關鍵詞:布料不均;均料輥;摻配
溫度、水分、時間為制絲車間生產的“三要素”,在控制好這三要素的同時,煙絲添加的均勻性也極為重要。摻配工序是以生產過程中純絲的流量為基準,將梗絲、膨脹絲實時均勻的摻配到純絲中,梗絲摻配均勻度的高低,直接影響卷煙內在吸味質量的穩定性和均勻性,所以提高梗絲摻配均勻性能有效提升卷煙產品質量的穩定性,對卷煙產品質量有著重要的影響。
1存在的問題
因現用電子秤尺寸、設計需求等因素的的限制,使得電子秤上梗絲堆積高度較高,電子秤皮帶運輸速度較慢,梗絲在落料口出現塌方式下落,造成梗絲布料不均現象,導致梗絲添加均勻性、連續性差。在落料口后的水分檢測儀上能得到較好的體現——當出現布料不均時水分儀數據波動較大,超出正常水分值允差范圍(12.5%±0.5%)。所以我們結合車間現狀,通過模擬實驗進行驗證。
1.1改變電子秤皮帶運輸速度
理論上降低電子秤布料高度和寬度,可以增加電子秤皮帶運輸速度,從根源上杜絕了梗絲塌方式下落造成的布料不均現象,但受限于先用電子秤的尺寸較大、各種牌號梗絲添加量的或多或少、限量管尺寸較小容易堵料、更換電子秤尺寸成本較高等問題,無法從根源上解決此問題。為此本文設計了一臺均料輥裝置,巧妙的解決了梗絲摻配過程中布料不均的現狀,從而保證了產品的過程質量。
2裝置設計
2.1結構組成
通過查閱和借鑒行業內外各種不同形式的均料裝置,結合現場實際情況,在滿足均料需求的前提下,我們確定了該均料輥裝置的動力、傳動、執行體三大部分的基礎形式,執行體選用常用的耙釘輥,動力選擇響應準確、轉速靈活可調的伺服電機,傳動選用便于安裝維修的鏈傳動。
2.2耙輥設計
耙輥是整個裝置最核心的部分,耙輥的設計又包括了安裝方向、安裝數量、旋轉方向三個方面。
耙輥的安裝方向、安裝數量、旋轉方向會對均料效果造成較大的影響,我們在同種條件下,控制相關變量,隨機選取一周內25個批次抽樣,就耙輥安裝方向、數量、旋轉方向進行試驗,經試驗驗證,橫向耙輥松散效果不佳且容易阻塞,所以選擇耙輥縱向安裝方式;因安裝空間有限,我們實地測量落料口長寬高后,我們擬定了三種耙輥安裝數量方案,當耙輥數較多時,均料效果和松散效果更好,但也更容易造成堵塞,最終我們選擇10個耙輥;耙輥往梗絲運輸方向旋轉不能改善布料不均情況,耙輥的旋轉是為了在梗絲落料過程中增加梗絲在空中滯留的時間,且將大塊塌落的煙絲均勻往后鋪灑在帶面上,使前后下落梗絲能完美銜接一起,故選擇耙輥旋轉方向為梗絲運輸反方向。
2.3裝置草圖
我們根據裝置的設計方案,類比車間在用的均料輥,結合實際安裝尺寸,利用繪圖軟件畫出了該裝置的草圖并最終確定了各部件的尺寸大小,委外加工制作。
3應用效果
為了驗證裝置設計效果,采用模擬料頭料尾實驗運行和實際生產兩種模式分別進行測試。模擬實驗中手動模擬料頭料尾少料狀態下梗絲的塌方式掉落,觀察落料口后運輸帶水分儀數值變化,反復測試5次,并記錄數據;實際生產過程中,目測梗絲均料裝置的均料和松散效果,觀察落料口后運輸帶水分儀數值變化,選取5天共25個樣本,統計并分析數據。實際生產測試中,以紅塔集團玉溪卷煙廠生產的“玉溪(軟)”牌號為實驗對象。
勻料裝置投入使用后,小組成員對各批次煙絲布料不均頻次進行統計分析,梗絲布料不均勻現象完美解決。該裝置投入生產后,能直觀感受到梗絲添加均勻性、連續性的提升,極大的提升了煙絲添加精度,在精益求精中完善了生產過程的每一個細節,達到了工藝質量標準的要求,改善了煙絲的品質以及后期評吸感受。
參考文獻:
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作者簡介:
馬凱倫(1992-),男,回族,云南玉溪,助理工程師,研究方向:制絲修理.