■ 王志立 / 中國民航科學技術研究院
本文基于中國民用航空局飛行標準司航空器使用困難報告(SDR)系統收集的數據,對國內民航發動機機隊運行和空停情況進行介紹,并著重分析PW1100G和LEAP-1B兩種型號發動機現階段的典型故障以及相應的解決措施。
2019 年國內民航保持安全穩定發展,事故征候數量和事故征候萬時率等各項安全指標均處于較低水平,但是高風險事件仍時有發生:全年發生11起發動機空中停車事件,新型號發動機的設計制造缺陷問題也亟待解決。
截至2019年底,國內按CCAR-121部運行的在用發動機數量為8143臺,較2018年底增加了191臺,增長率僅為2.40%,由于波音737MAX飛機停飛造成的LEAP-1B發動機(201臺)停止運行和新發暫停引進等問題,導致增長率降低7.07%。CFM56-7B、CFM56-5B和V2500三個型號發動機占比最高,分 別 為35.74%、20.41%和15.66%。機隊增量較大的為LEAP-1A發動機和PW1100G發動機,分別增長174臺和146臺;機隊退出較多的為CFM56-7B發動機和V2500發動機,分別減少28臺和27臺。
2019 年度國內按CCAR-121部運行的發動機總使用時間為21224575小時,較2018年增加1307734小時,增長率為6.57%。
2019 年底國內按CCAR-121部運行的發動機平均機齡為6.88年,比2018年增加0.59年。其中10年以下機齡比例為75.44%,10~20年機齡比例為22.62%,20年以上機齡比例為1.94%。30年以上機齡的發動機數量為13臺,最大機齡為34.96年,為順豐航空的RB211發動機。
2019 年SDR系統共收到使用困難報告5420份,其中機械類故障導致的SDR事件3475份;動力裝置相關SDR事件699份,占機械類SDR事件的20.12%。按發動機型號統計,SDR數量前三位的分別是CFM56-7B發動機(220份)、V2500發動機(127份)和CFM56-5B發 動 機(89份)。 按ATA章節統計,動力裝置部分SDR數量前三位的分別是燃油/控制系統(162份)、啟動系統(127份)和發動機本體(103份)。
CFM56-7B發動機故障件主要集中在啟動機(P/N: 3505945-10、3505945-12)、 啟 動 活 門(P/N: 3289630-2、3289630-5)、發動機電子控制組件EEC(P/N: 2042M67P04、1853M33P06)、燃油濾壓差電門(P/N: QA07995)和啟動電門(P/N: 6600-2849、530938-1)。
V2500發動機故障件主要集中在點火電嘴(P/N: CH31964-1)、發動機接口組件EIU(P/N: 3957985206、3957985205)、發動機電子控制組件EEC(P/N: 824972-11-024)和燃油計量組件FMU(P/N: 8061-640)。

2019年動力裝置機械類SDR數量按發動機型號分布。

2019年度動力裝置機械類SDR按系統分布。

2019年發動機機械類SDR千時率按型號分布。
CFM56-5B發動機故障件主要集中在啟動機(P/N: 3505582-28、3505582-27)、液壓機組件HUM(P/N: 8061-536、724400-2)、發動機控制組件ECU(P/N: 2123M56P04)。
TRENT發動機故障件主要集中在燃油計量組件FMU(P/N: FMU702-03)、發動機電子控制組件EEC(P/N:EEC2010-02BX)和動力控制組件PCU(P/N: PCU5000MK5)。
2019 年動力裝置機械類SDR千時率為0.0329,各型號發動機SDR千時率中PW127發動機最高,是機隊平均值的5倍多;RB211、CFM56-3和CF6發動機因為老舊機型原因,SDR千時率較 高。PW1100G、LEAP-1B和 LEAP-1A發動機因為新機型原因,SDR千時率也相對較高。運行時間前兩位的CFM56-7B和CFM56-5B發動機機械類SDR千時率均處于機隊平均水平以下,運行時間第三位的V2500發動機機械類SDR千時率略高于機隊平均水平。
2019 年按照CCAR-121部運行的發動機共發生空停事件11起,其中非機械類原因造成1起空停,為TRENT700發動機遭遇鳥擊。
設計制造原因造成8起空停,分別為PW1100G發動機3起,2起為低壓渦輪(LPT )3級葉片斷裂導致,1起為主齒輪箱滑油泵驅動齒輪斷裂導致;TRENT700發動機2起,均為發動機排氣溫度(EGT)指示系統設計缺陷導致;V2500發動機1起,為廠家裝反高壓壓氣機(HPC) 3級孔探堵頭造成HPC 3級葉片斷裂導致;LEAP-1B發動機1起,為徑向傳動軸(RDS)軸承失效導致;CFM56-7B發動機1起,為啟動機金屬屑污染發動機滑油系統導致。
機械原因造成2起空停,分別為V2500發動機1起,為引氣和性能下降等一系列問題導致;CFM56-5B發動機1起,為液壓機械組件HMU故障導致。

2019年按CCAR-121部運行的各型號發動機空停數量和原因分布
PW1100G發動機LPT 3級葉片采用鈦鋁合金,強度較差,在離心載荷下抗撞擊能力不足,受到撞擊時會斷裂。截至目前,全球機隊已發生幾十起葉片斷裂事件,并導致多起空停。
廠家調查發現,大部分LPT 3級葉片斷裂與渦輪中介機匣(TIC)活塞封嚴磨損掉塊撞擊葉片有關。廠家已發布SI 299F-19B,要求對TIC封嚴執行在翼孔探檢查,并結合發動機返廠執行SB 72-0111和SB 72-0118,將強度較差的鈦鋁合金葉片改裝為強度更高的鎳基合金葉片,以及將TIC封嚴更換為帶涂層的新構型封嚴;廠家還發布了SB 72-0003(空客SB A320-72-1037),推廣減推力起飛,以減少振動模態疊加導致TIC變形并與活塞封嚴相磨問題。2019年11月29日,FAA發布AD 2019-25-01,要求更換受影響的LPT 3級葉片。2019年12月16日,EASA發布AD 2019-0304,禁止在受影響飛機上同時安裝兩臺沒有完成SB 72-0111改裝的發動機。2019年12月25日,CAAC發布CAD 2019-A320-26,要求執行減推力改裝和禁止同時安裝兩臺沒有完成SB 72-0111改裝的發動機。
PW1100G發動機全球機隊已發生17 起主齒輪箱失效事件,造成15 起空停、2起中斷起飛。廠家調查認為,根本原因是主齒輪箱內部整體驅動發電機(IDG)/主滑油泵(MOP)驅動齒輪在發動機特定轉速下產生共振導致齒輪斷裂。
廠家于2019 年6 月發布SB 73-0037和SB 72-0129,要求在翼升級EEC 軟件版本至FCS 5.0,以減少發動機在共振轉速下的運行時間,并結合發動機返廠完成齒輪更換;FAA頒發相應AD 2019-0393,要求受影響發動機進行EEC軟件升級和齒輪更換。
國內發生的1起主齒輪箱失效導致空停事件為EEC 軟件升級之后全球的第一起空停,說明EEC軟件的升級并不能避免滑油泵驅動齒輪失效,還是要通過更換齒輪最終解決。
LEAP -1B發動機的典型故障主要是其徑向傳動軸(RDS)軸承失效。
LEAP -1B發動機全球機隊由于RDS軸承保持架早期失效已導致多起空停和非計劃換發事件,廠家調查發現RDS軸承磨損/失效的原因為軸承保持架和軸承內滾道之間的滑油供油不足,由于缺少油膜潤滑,保持架和內滾道之間發生磨損。在磨損前期會產生AISI4340銀鍍層金屬屑;磨損后期保持架鉚釘失效后,RDS軸承結構損傷造成滾珠磨損,傳輸齒輪箱TGB磁堵、滑油碎屑監控系統ODMS會出現大量M50軸承材料金屬屑,導致滑油濾旁通燈亮,機組通常需按檢查單人工關車。
2019年5 月17 日,廠家發布SB 72-0222 R7,要求對TGB回油濾進行重復檢查;在南航、東航和廈航前期探索的基礎上,廠家在該版本SB中引入對RDS軸承的孔探檢查,以確認軸承保持架的變色、磨損情況。對于該項檢查措施,FAA和EASA分別于6月7日和5月24日發布AD。同時,廠家發布SB 72-0258、SB 72-0271,對 RDS軸承的重新設計,一方面是改善軸承保持架和軸承內滾道之間的油膜建立,將軸承內滾道的潤滑方式由4個凹槽改為傳統軸承的8個小孔,增強對內滾道的直接滑油供給,同時增加保持架的寬度,加強支撐的同時減小應力;另一方面,通過改進RDS分流器和滑油噴嘴,加大對RDS軸承的滑油供給。通過相同極限條件下的臺架試驗,與老構型軸承相比,新構型軸承保持架未出現變色、磨損的問題。
雖然隨著波音737MAX飛機的停飛,該機型裝配的LEAP -1B發動機也停止運行,但是當波音737MAX恢復運行后,其發動機問題將更為敏感和重要,因此對于LEAP -1B發動機問題和缺陷的跟蹤、改進仍需進行。
從統計數據來看,國內民航業仍將保持高速發展的態勢,機隊規模也會持續不斷增長。在航空器和發動機的運行過程中,不可避免地會出現各種問題,新型號發動機的引進也將帶來新的故障,其在運行中顯現的設計制造缺陷問題亟需解決。后續將持續關注PW1100G、LEAP -1B發動機等新型號發動機,跟蹤相關問題的解決措施和改進方案,保障國內民用航空的飛行安全和持續健康發展。