李志旺 民航機場建設工程有限公司
中、微風化巖層較為堅硬,加大了建筑工程樁基施工難度,但通過設置鉆孔嵌巖灌注樁的方式有助于改善地質環境,提升建筑的承載力。工程施工中樁基入巖質量尤為重要,通過合適工藝確保嵌巖樁施工質量,這是工程人員長期探討的技術要點。
甌海區鐵路站前保障性安居工程(B-22 地塊)二期項目,總占地面積約3.16×104m2,共設置有7棟高層與3 棟多層建筑,整個建筑群的最大高度98.60 m,總建筑面積約1.52×105m2,地上建筑面積約1.04×105m2。本工程為機械鉆孔灌注樁基礎,樁徑600~800m,樁基設計等級為甲級,灌注樁數量為1338根,其中主樓工程樁509 根,樁徑800mm,樁長75~78m,部分主樓工程樁端部入巖深度0.5m;車庫工程樁680根,樁徑600mm,樁長58m;裙房工程樁149根,樁徑700mm,樁長58m。
本文就主樓工程樁施工進行重點分析和論述。
基于現場勘察結果,輔以原位測試等多種方法,明確施工現場的地基土構成情況,具體表現為:①0雜填土、①粘土、②1淤泥、②2淤泥、④1粘土、④21粘土、④22粉質粘土、④23粘土、④31粉砂、④32圓礫、⑤21粉質粘土、⑤22粘土、⑤3圓礫、⑤31粉質粘土、⑤32粉質粘土、⑤33粉質粘土、⑤34粉砂、⑥1粉質粘土、⑥31粉砂、⑥32圓礫、⑦1含圓礫粘性土、⑦2粉質粘土、⑩1全風化粉砂巖、⑩2強風化粉砂巖、⑩3中風化粉砂巖。
通過對地基地質情況的分析,掌握場地內地層分布情況,上部以軟土居多,不存在穩定的基礎持力層,但施工的建筑物荷載相對較大,僅憑原基礎結構無法滿足荷載要求。中部含有大量粘性土,并存在④32圓礫薄層,根據該處的地質情況,可作為樁周摩擦層使用。中下部⑤3圓礫層,具備較強的物理力學強度,可為樁基礎施工提供支持,可作為持力層,但該處部分區域有軟弱夾層,因此在設計工作中高度注重了這一問題。⑩3中風化巖層的埋深表現出明顯的變動特點,巖(土)層的穩定性較好,能夠作為樁基持力層,增加高層建筑施工過程中的安全穩定性。
本工程主樓樁基樁徑800mm,有效樁長75~78m,成孔孔深85m左右,主樓樁長細比大,樁垂直度控制困難,同時增加泛漿攜帶巖樣的難度;持力層為⑩3中風化巖層,入巖要求為500mm,施工機械和鉆頭選擇需要試驗確定;入巖判定是入巖樁的重要控制項目。
項目施工前期,首先進行試樁試驗,以此確定合適的施工工藝。對選擇的施工方案進行分析,組織專業人員、操作人員、主要技術骨干開展討論會。會議討論各對比方案的可行性,選擇最合適的工藝進行試樁施工。討論方案包括:
(1)沖擊成孔:根據本工程樁長、地質等資料分析,結合工程人員以往經驗得知,沖擊過程中會對淤泥層與圓礫層造成明顯影響,使得該處土體發生明顯擾動,不具備優良護壁效果,盡管入巖效率相對較高,但采取沖擊成孔的方式存在周期長、成本高的特點,一旦出現擴孔現象將提升混凝土充盈系數,因此在本工程中沖擊成孔缺乏可行性。
(2)樁基采用GPS25型回旋鉆機加沖擊鉆成孔:前期采用回旋鉆穿透圓礫層、全風化層至中風化巖層位置,然后采用沖擊鉆完成50cm入巖成孔。
4.2.1 入巖結果判定
因巖層強度較大,鉆孔樁入巖時常出現偏鉆和滑鉆現象,項目施工期間,應該結合前期地質勘探報告及相關設計圖紙,對工藝要點進行深入地分析精準地把控,以此指導實際施工。試樁過程中,將遇到的問題與現象收集并整理起來,由此積累相關數據,為項目進入施打環節提供有力的數據支撐。
4.2.2 停鉆標準
施打作業時,鉆頭深入中風化層后出現了鉆進速度大幅下降的情況,一晝夜鉆進深度在150mm內,通過分析地質資料及巖樣情況,得知該區域中風化層巖性相較于其他地區更加堅硬,由此導致多個牙輪鉆頭出現磨損、損壞的現象。工程人員組織現場試樁,綜合考慮施工區域的地質情況,多單位經深度分析后,最終提出兩項停鉆標準:其一,樁頭鉆進并到達中風化層的深度達到500mm,若該階段的入巖速度約為10mm/h且難以有效提升,設計單位、監理單位以及總承包針對此問題共同商討,均同意后方可停鉆;其二,樁頭到達中風化層500mm后,具備100mm/h以上的鉆進能力時,可繼續鉆進作業,若因鉆進速度下降,達到上述標準時則要求停鉆。
(1)經試樁后可生成地質報告,此項資料可為成孔提供可靠的判別依據,根據特定公式經計算后可初步掌握灌注樁深度,避免成樁時因障礙物而出現鉆進速度偏低甚至停鉆的情況。
(2)以前期地質勘察資料為參考,可掌握土層變化情況,持續鉆進并到達全風化基巖后,得知孔內的泥漿狀態發生變化,即由灰色在短時間內轉為黃棕色,同時泥漿性能得到大幅提升,結合鉆機跳動頻率與返漿情況(重點檢查巖屑攜帶量),可明確是否進入持力層,此時鉆進進尺也有所放慢,伴隨有“磨巖”的問題。
(3)鉆頭進入持力層后,相比于前一節段的鉆進狀態而言轉速大幅下降,為掌握現場地質情況,可通過取樣并結合地質報告綜合分析,做好標記,明確鉆頭的實際深度,隨后使用測繩可驗證孔深。經上述流程后,若各項指標滿足設計規范,可收樁并提鉆。
4.3.1 氣舉反循環的必要性
本項目施工作業環境復雜,若采取常規清孔方式,實際鉆渣處理能力相對偏弱,清孔效果與設計要求不符,鑒于此,此處選擇的是氣舉反循環的清孔方式。依托于氣舉反循環的方式,在壓縮機的支持下提供壓縮空氣,使其轉移到清孔出水管內,并與孔內泥漿達到充分混合的狀態,從重度的角度來看,壓縮空氣明顯偏小,因此與泥漿將形成重度差,通過壓差作用便可提供泥漿流動的推動力,使其沿著水管流出,有效將孔底殘留的沉渣清理干凈。實際結果表明,施工效率得到有效提升,孔底沉渣得到全面清理。
4.3.2 氣壓計算
基于式(1)進行氣壓計算:

式(1)中:γs-泥漿比重,kN/m3,此處取1.05~1.15 kN/m3;h0-混合器沉沒深度,m,要求≥0.5;ΔP-供氣管道壓力損失,取0.05~0.1MPa。
根據清孔作業實際情況,要求最大氣壓為0.2MPa。
注意事項具體包括以下幾點:
(1)縮短二次清孔前的靜置時間,否則會出現泥漿懸浮顆粒吸附至孔壁的情況,隨之形成較大厚度的泥皮;
(2)選取具有代表性的巖樣,分析入巖界面與入巖深度;
(3)展開二次清孔作業時,及時補充優質泥漿,以免塌孔;
(4)所用泥漿的黏度需適當提升,確保鉆渣攜帶能力;
(5)二次清孔出口處增設濾網,以達到篩分沉渣的效果。
樁基采用GPS25型回旋鉆機加沖擊鉆成孔既保證了鉆孔的穩定性也保證了入巖深度,同時滿足進度要求;加之氣舉反循環的方式,可順利完成二次清孔作業,所需時間僅為0.5h,且具備優良的鉆渣攜帶能力,可實現對2cm粒徑沉渣的有效清理。引入了超聲波檢測法,所得結果表明樁身完整性較好,單樁承載力優良。總體而言,采用該技術提升了施工效率,施工效果良好。
綜上所述,本文以小直徑超長嵌巖樁施工為例,針對其中的工藝要點展開探討,充分考慮到施工環境的影響,確定合適的工藝方法,在確保工程質量的同時盡可能提升效益性,有效解決了本工程中存在的問題。經實踐證明,本文提出的技術方法具有可行性,可為類似工程提供參考。