黨慧娟,郭文倩
(1.新疆國泰新華化工有限責任公司,新疆昌吉 831700;2.山西陽煤化工工程有限公司,山西太原 030021)
Aspen Plus 軟件是基于穩態化工模擬、優化、靈敏度分析的大型化工過程模擬軟件[1—2],可以進行化工設計模擬計算,在不改動生產設備、參數等的情況下,實現在計算機上“再現”現有裝置的生產過程[3],在產品調優方面有極大的應用價值。本文利用Aspen Plus 軟件進行1,4-丁二醇脫水塔的化工模擬,其計算數據可以直接用于指導生產。
在1,4-丁二醇生產中,脫水塔的進料組分主要為水、1,4-丁炔二醇、正丁醇、四氫呋喃、輕組分和重組分,其質量分數見表1。進料流量約為40m3/h,即39541.4kg/h。

表1 進料流股組分表
利用簡潔計算模型DSTWU 對脫水塔進行模擬計算,以此確定實際回流比、實際理論板數、進料位置等參數[4]。然后以計算結果作為脫水塔嚴格計算參數,進行嚴格計算;最后通過塔內設計規定來實現脫水塔的分離結果與實際生產相符(塔釜中含水量低于1%)。
(1)啟動Aspen Plus 軟件,選擇General with Metric Units模板。
(2)在成分輸入選項下,輸入進料流股FEED 的組分,分別為H2O(水)、1:4-B-01(1,4-丁二醇)、N-BUT-01(正丁醇)、TETRA-01(四氫呋喃),本文中的輕組分采用C3H4O(丙烯醛)替代,重組分采用C17H36(正十七烷)替代。
(3)由于進料體系屬于極性較強的特點,選擇WILS-RK狀態方程物性方法。
(4)建立流程圖,詳見圖1 ,其中塔模塊選擇塔模塊下DSTWU 中的ICON1。

圖1 T01塔的簡潔精餾流程
物流FEED 是來自上游的產物,主要含有水、1,4-丁二醇、四氫呋喃、丁醇及微量的輕組分和重組分;FEED 通過T01塔后,塔底得到含少量水的1,4-丁二醇流股102;塔頂得到含有大量水及少量丁醇、四氫呋喃和輕組分的流股101;
(5)進入Streams/FEED/Input/mixed 頁面,輸入進料FDDE的數據條件,詳見圖2。

圖2 模擬分離進料條件設定
(6)進入Blocks/DSTWU/Iput/Specifications 頁面,輸入模塊參數,其中根據生產經驗,設置塔板數為10,塔頂輕關鍵組分H2O 的摩爾回收率為0.91,塔頂重關鍵組分1,4-丁二醇的摩爾回收率為0.0001,初步假設定塔頂壓力為120kPa,再沸器壓力為140kPa。
(7)接著運行模擬,提示所有必要的輸入完成,點擊OK,模擬流程收斂。
(8)在結果查詢選項下,可以查看到簡潔模擬計算的結果,實際回流比為0.17,實際塔板數為10塊,進料位置為第9塊,塔頂餾出與進料比為0.81。
在簡潔計算的基礎上,對脫水塔利用嚴格計算模塊Radfrac 進行嚴格計算,進料組分及比例、冷凝器的形式及壓力、再沸器的壓力、產品純度和物性方法的選擇與簡潔模擬計算完全相同。
(1)建立流程圖,與簡潔計算流程圖圖1相同,其中塔模塊選擇塔模塊下Radfrac 中的FRACT1。
(2)進料條件及比例與簡潔模擬計算完全相同。
(3)在RADFRC 選項下的規格頁面下,進入Setup 下的配置頁面,進行模塊設置,按照簡潔計算結果輸入嚴格計算模塊參數,塔板數為10,冷凝器類型為全凝器,再沸器 類型為釜式再沸器,摩爾回流比為0.17,蒸餾物與塔進料的摩爾比為0.81,在Strems 頁面下設置進料板位置為9,進料類型為板上進料(On-Stage),在Pressur 頁面下設置冷凝器壓力為120kPa,全塔壓降為20kPa,其他參數使用軟件默認的參數。
(4)運行模擬,提示所有必要的輸入完成,點擊OK,模擬流程收斂。
(5)在結果查詢選項下,可以查看到嚴格模擬計算的結果。
從結果得到塔釜中水的含量為1.3wt%,塔釜產品含水量比要求值(小于等于1wt%)大,純度沒有達到要求。在后續通過塔內設計規定來達到分離要求。
在脫水塔嚴格模塊模擬計算的基礎上,通過添加塔內設計規定將嚴格模擬計算結果中的塔釜水含量控制在1%以內,以達到分離要求的目的。本文中通過規定要求的塔釜含水量1wt%來進行塔內設計規定。
(1)在RADFRC 選項下的design specification 頁面下,點擊New 按鈕新建一個塔內設計規定,設計規格類型選擇質量純度,檢測目標選擇0.01,
(2)在Components 頁面下,選擇成分為H2O;在Feed/product streams 頁面下,選擇流股為102,。
(3)設置調節變量,在Vary 頁面下點擊New 按鈕,選擇調節變量類型為回流比,規定回流比的范圍為0.1~0.3。
(4)運行模擬流程,流程收斂,查看模擬結果,塔釜流股中的水含量為0.8%,與實際生產相符,詳見表2。

表2 嚴格模塊精餾塔模擬結果
利用Aspen Plus 軟件進行了1,4-丁二醇脫水塔的化工過程模擬,經過簡潔模擬計算、嚴格模擬計算和最后的塔內設計規定,使得模擬結果與生產分析結果基本相符。在以后的生產中,可以將本文的模擬流程計算數據作為調整生產工藝參數的依據,這樣可以在很大程度上縮短工藝調整的時間,與此同時也大幅度減少了以往因工藝調整而導致的不合格品量,給現有裝置脫水塔操作帶來了極大的方便。