付興成
(三門核電有限公司,浙江 三門 317112)
在先進的三代機組中,大氣釋放閥執行蒸汽發生器隔離和蒸汽發生器排放隔離的安全功能。當凝汽器、循環水泵或凝汽器蒸汽排放功能不可用時,通過大氣釋放閥排放來冷卻電站。
三門核電站使用的大氣釋放閥是口徑12in 的調節閥,儀控相關的附件包括定位器、氣動閥放大器、1E 級電磁閥和限位開關。該閥門的失效位置是關閉位置,正常機組運行時閥門處于關閉狀態,1E 級電磁閥處于常帶電模式。該閥門閥芯設計較為特殊,帶有先導閥,其中主閥行程6in,先導閥行程0.5in。該閥門的調試工作主要關注閥門的調節性能,同時保證閥門在運行工況下具備開啟的功能[1]。
該閥門的冷態調試包括機械檢查、校線檢查、儀控附件校驗、診斷測試。其中,該閥門帶有手輪且手輪機構較為特殊,操作時要嚴格按照操作手冊執行,同時該閥門帶有上下氣缸平衡閥,手動操作時需要開啟該平衡閥,操作完成后需要關閉該平衡閥。
該閥門的冷態調試項目如下:
1)機械檢查:手動操作該閥門確認閥門手動操作正常,動作過程中沒有明顯的卡澀。檢查各機械連接部件連接完好,沒有明顯松動或部件缺失。

表1 定位器線性度檢查Table 1 Locator linearity check
2)校線檢查:依據電氣接線圖紙對閥門的信號反饋接線進行查線,本閥門帶有1E 級電磁閥,在進行校線檢查時尤其要關注電磁閥接線的正負極問題,如果接線錯誤會導致電磁閥損壞。
3)儀控附件校驗:主要包括定位器控制性能檢查和限位開關調整。
4)診斷試驗:通過采集閥門的供氣壓力、定位器壓力、執行機構內部壓力、閥門行程和閥桿推力來判斷閥門的整體性能,如落座力、摩擦力和調節性能等。
在進行定位器線性度檢查時,發現該閥門較大開度時的控制性能較差,定位器反饋的閥位和實際閥位偏差較大,以閥門V233A 為例,詳細數據見表1。
通過表1 可以看出,閥門的實際閥位和定位器反饋閥位最大偏差10%,這已超出了閥門控制性能的驗收標準。
該閥門使用的定位器是Fisher DVC6010 定位器,該系列數字式閥門控制器是基于微處理器的電氣轉換儀表,除了把電流信號轉換成氣壓輸出這一標準功能外,還可以通過HART 通訊協議獲取控制閥的基本信息[2]。通過使用HART 手操器對定位器進行自動校驗,在發現該定位器控制性能差后,通過定位器穩定/優化菜單對定位器進行了優化,以增加閥門的響應,同時嘗試調整定位器反饋桿連接位置,通過多次調整,調整后重新進行定位器自動校驗,但該問題仍無法解決。后通過仔細研究Fisher DVC6010 定位器說明書,發現該型號定位器適用于行程0in ~4in 的閥門,但是大氣釋放閥行程是6.5in,經再次與定位器廠家進行核實,確認是定位器選型錯誤。通過更換正確型號的定位器后,該閥門控制性能滿足驗收標準。

圖1 大氣釋放閥氣路控制圖Fig.1 Atmosphere release valve gas route control chart
核電站進行熱態功能試驗時需要驗證大氣釋放閥的排放能力,因此需要操作大氣釋放閥全開,但是閥門在收到全開指令后無法全開,閥門閥位在65%左右的閥位上下波動,該閥門帶有過濾減壓閥、定位器、氣動放大器和電磁閥,氣路控制并不復雜,氣路控制圖如圖1 所示。
從氣源控制圖上可以看出,過濾減壓閥失效、定位器失效、氣動放大器失效、電磁閥失效、執行機構泄漏或閥門本體故障都有可能導致閥門無法全開。為了確定根本原因,將閥門從系統中隔離處理,對閥門進行單體操作時發現,閥門在收到全開指令后可以完全打開,通過這個檢查可以確定電磁閥和放大器功能正常,下面通過使用診斷試驗逐一對導致閥門熱態故障的原因進行排查。
1.2.1 熱態診斷試驗排查
通過使用診斷設備,在閥門上安裝氣壓傳感器測量執行機構壓力,在定位器輸出口安裝氣壓傳感器測量定位器輸出壓力,同時使用行程傳感器監測閥門的行程,在熱態情況下操作閥門全開,得到的診斷曲線如圖2 所示。
圖2 中閥門仍然無法全開,閥位在65%左右開度近40s。執行機構氣壓維持在50Psi 附近,沒有飽和趨勢,也沒有明顯上升趨勢。定位器輸出僅提供了2s 左右的飽和氣壓,然后降至50Psi 附近,并在該區域波動。
1.2.2 執行機構泄漏排查
通過熱態功能測試,可以看出執行機構壓力未能達到飽和壓力,通過調整過濾減壓閥的設定值到100psi,使用診斷設備監測執行機構的壓力,全開操作閥門時,發現執行機構的內部壓力可以達到100psi。根據這個試驗可以看出執行機構不存在泄漏,需要排查其他的方面。

圖2 熱態診斷試驗曲線圖Fig.2 Thermal diagnostic test graph
1.2.3 閥門本體排查
閥門本體帶有先導閥,如果先導閥工作異常,也可能導致閥門無法全開。基于這個考慮,需要驗證閥門本體是否存在問題。通過更改氣源管路,直接使用過濾減壓閥輸出壓力作為氣動放大器信號壓力,將閥門改造為開關閥,通過操作電磁閥實現閥門的開關。
在帶壓情況下再次操作閥門,閥門可以正常打開,通過此次試驗可以排除閥門本體、氣動放大器和電磁閥的問題。
1.2.4 定位器問題排查
在完成熱態診斷試驗排查、閥門本體和執行機構排查后,基本可以判斷定位器是導致閥門無法全開的根本原因。定位器在收到全開指令后,僅在前幾秒輸出了飽和氣壓,之后一直維持在50psi,導致閥門無法全開。
智能定位器具有精度高故障率低,檢修方便的特點。主要組成是數據采集電路、電氣轉換器、氣動功率轉換、氣動功率放大器、行程傳感器幾部分。來自4mA ~20mA電流控制信號,經過濾波、限壓、差動放大器處理后,送入微處理器,作為采樣輸入信號。經過軟件處理輸出控制指令,定位器的CPU 處理器,產生不同的脈沖電流信號,經過功率放大電路,生成驅動電流,驅動線圈工作,電磁線圈推動電氣轉換器的部分擋板,產生微小位移。根據背壓原理,噴嘴擋板產生微小位移通過噴嘴驅動放大器工作,產生響應的氣體信號輸出。該信號輸出給調節閥,推動閥桿產生相應的位移,使調節閥工作。閥桿運行軌跡通過機械反饋連桿帶動高靈敏閥位傳感器旋轉。該傳感器輸出電壓變化量,經壓差運動放大回路處理后,輸入微處理器進行采樣,經處理得到對應的閥位變量。閥位設定值與閥位變量經軟件計算、比較,得到差值。根據差值的大小,實時修正閥桿的位移,完成氣動閥的控制過程[3]。定位器在控制過程中容易受到高溫的影響,導致控制異常。
在機組正常運行時,大氣釋放閥周圍的溫度很高,使用點溫槍測量了定位器安裝區域的問題,局部溫度高達170℃,經查閱定位器手冊,該定位器最高可以承受85℃,因此判斷高溫是導致定位器工作異常的原因。
為了降低高溫對定位器的影響,更換了新的定位器,同時使用廠用壓空系統給定位器進行降溫。在降溫后使用點溫槍測量了定位器周邊溫度,溫度在50℃左右,該溫度滿足定位器的工作范圍。再次帶壓操作閥門,閥門仍然無法全開。通過這個試驗可以看出,溫度不是導致定位器異常的主要原因。
結合整個問題的排查過程再次梳理了閥門不能全開的異常現象,大氣釋放閥全開過程中整個管線存在一定的振動,智能定位器內部的電氣轉換器噴嘴可能在振動的影響下工作異常。基于此原因分析,在獲得許可后,將定位器從閥門支架上拆下,使用軟管替代原有的不銹鋼氣源管線。再次操作閥門全開,閥門動作正常,至此大氣釋放閥不能全開的故障原因也確定了。
大氣釋放閥熱態操作時,共振引起定位器內部電氣轉換器工作異常導致閥門無法全開,在確定原因后制作了臨時的聚四氟乙烯墊片,加裝在定位器、安裝板及支架上,以求改變共振頻率,再次進行試驗,閥門動作正常。
熱態調試時閥門無法全開,定位器是導致該缺陷的重要因素,在后續選擇定位器時要結合實際工況進行匹配,以便定位器更好的工作。
氣動閥故障在調試和運行過程中較為頻繁,如果能及時查明故障原因并消除故障,可以使系統更快投入運行,極大地節約成本。本文結合大氣釋放閥調試過程中的缺陷該如何進行分析判斷,對后續問題給出相對應的故障判斷思路和解決方法,希望對國內在建的其他三代核電機組有參考意義。