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淺談高效洗井管柱的研究應用

2020-06-08 10:30:02馬滿紅
科學導報·學術 2020年22期

馬滿紅

摘 ?要:隨著油田進入開發后期,地層狀況惡化,出砂嚴重,測調遇阻、封隔器失效等問題井頻繁出現。如何正確、合理、有效發揮注水井洗井作用,是在后期注水開發生產中經常面對的難題。熱洗因操作簡單、成本低,成為油田主要的清防蠟手段,但是洗后排水周期長,一般需5~7天;同時洗井液進入油層,可能會引起水鎖、潤濕反轉、水敏等儲層傷害現象,嚴重污染油層。研制了一種高效洗井管柱,成功解決了排液周期長和洗井污染油層等難題。

關鍵詞:蠟質;熱洗;油層;洗井管柱

1工程概況

某油田因油井結實施熱洗1890井次,洗井后不能恢復到正常產量的有202井次,占洗井總數的10.7%,平均單井恢復期5~7天;同時熱洗污染油層造成產能下降,其主要原因為地層能量低,在常規洗井時,由于洗井液柱和泵壓的作用,油層處于吸液狀態,地層產出液被壓回油層,甚至洗井液大量進入油層。洗井液與地層的配伍性差,洗井液進入油層后,與地層巖石敏感礦物發生的不良物理和化學反應,形成水敏等現象,使油層滲透率降低,造成油井產能降低,嚴重時會造成“水鎖”損害。洗井過程中的有機雜質進入地層會堵塞孔道,使本來滲透性低的油層更加低滲,產液能力下降。

2洗井不通的原因

主要表現為洗井進、出口均無水量。這種情況多見于出砂井,造成這種問題的原因有兩種:一是砂堵尾管和底篩堵;二是封隔器膠皮不回縮解封。

2.1砂堵尾管和底篩堵主要原因:

日常管理操作不規范,諸如開關閘門不平穩、停井、放溢流以及洗井不合理使地層激動出砂,砂進入油管堵塞底篩堵和尾管,造成洗井不通。

措施:如遇上屬情況可采取以下措施:井口2人同時操作,先關注水閘門,迅速打開放空,將油管內壓力放掉,同時打開套管冼井閘門,使油管堵塞段上下形成較大的壓力差,不間斷循環操作,利用水的流動性、滲透性和油管內外壓力差的傳遞作用將堵塞物質沖開。

2.2封隔器膠皮不回縮主要原因:

封隔器在長期注水過程中,頻繁座封解封,膠皮老化失去彈性造成不回縮。

措施:需作業檢管。

2.3洗井不返水

表現為洗井進口水量大,出口水量返出較少,甚至不返水。這種情況多發生于低壓注水井。

主要原因:是洗井壓力高于該井最低啟動壓力,水大部分進入地層。

措施:針對這種情況,應根據測試指示曲線推導出該井各層中最低的啟動壓力,從配水間下流或套管洗井閘門控制,使進口壓力控制到該井最低啟動壓力以下或者接近啟動壓力。如果地下虧空嚴重.存在大孔道現象,洗井很難返水,只有堵水調剖解決。

2.4洗井時間控制不合理

原因:洗井時間短,沖洗不干凈、不徹底,正常注水后,油管內懸浮的雜質回落到底球和尾管內,使底球和尾管堵塞。甚至堵塞配水器造成測調遇阻和下次洗井不通。洗井時間過長,因洗井水量大、流速快,會引起地層激動出砂,甚至因管柱長時間震動造成封隔器膠皮損傷和油管脫落。

3 應用的主要技術

3.1高效洗井管柱中心管設計:

常規單封丟手封隔器中心管本體材質為45#鋼,其抗拉強度性能較低,在耐壓試驗時曾發生過從中心管絲扣處捋扣事故。優選35CrMo替代常用的45#鋼,提高中心管的抗拉強度。封隔器中心管選用35CrMo 合金鋼,其最大抗拉力大于45#鋼中心管的抗拉強度,從根本上解決中心管本體抗拉強度低的問題。

封隔器中心管選用35CrMo 合金鋼,其最大抗拉力大于45#鋼中心管的抗拉強度,從根本上解決中心管本體抗拉強度低的問題。

3.2機械打撈接頭設計

現場泵管下部多采用機械連接的導錐或絲堵,承壓性能較好。為順利實現打撈,首選機械打撈方式,為此設計加工雙功能絲堵,上部用作絲堵,下部與機械打撈接頭銜接。設計機械打撈接頭與雙功能絲堵配合,打壓剪斷銷釘實現丟手,下放管柱雙功能絲堵與機械打撈接頭順利對接,實現打撈。

3.3自封泄漏總成設計

扶正體處于短軌道時下井,下到預定位置上提下放管柱,繼續下放錐體撐開卡瓦,繼續下放加壓,中心管內上下通過單向閥球座連通,下壓管柱超過一定值時,丟手剪釘被剪斷,銷釘自動換向進入長軌道,銷釘被剪斷壓縮皮碗密封油套環空。為減少起管阻力,設計排液孔。下放管柱對接打撈成功后,上提管柱解封,此時滑管上移讓出泄漏孔,裝置上部的液體就泄入下部井筒中,從而減少起管時的阻力。

3.4洗井管柱設計

高效洗井管柱主要由機械丟撈接頭、自封泄漏裝置、卡瓦支撐機構、扶正換向機構和單向閥等組成。該管柱丟手可靠,打撈方便,丟手、生產、打撈一體化,簡化了施工環節和施工工序,節約作業時間及作業費用,不存在事故隱患。

3.5工作原理

連接到抽油泵的尾管下端,隨抽油泵生產管柱一起下入井中,到達設計位置深度后,先上提管柱一定高度然后再下放管柱加壓坐封,密封環形空間,中心管內上下通過單向閥球座連通,下壓管柱負荷超過一定值時丟手剪釘被剪斷,銷子自動換向,此時緩慢上提管柱即可丟手。管柱實現丟手后,把上部抽油泵管柱提到設計位置即可完井生產。熱洗井時由于自密封系統和單向閥的阻隔作用,使得洗井液體不能進入油層,只能經過抽油泵沿油管返回地面。需要起出時只需下放管柱,進行魚頂對接打撈,上提管柱解封,此時滑管上移讓出泄漏孔,裝置上部的液體就泄入下部井筒中從而減少起管時的阻力。

4現場應用情況

應用高效洗井管柱12井次,共洗井52次,較常規熱洗排液周期相比縮短4.2天,洗井液不進入地層,洗井液熱循環損失減少,熱洗清蠟程度更徹底,平均延長洗井周期12天;合計減少洗井影響產量808噸,避免結蠟嚴重低壓井因地層漏失無法洗井造成的維護井2井次。

典型井例:W72-467井油層存在低壓層且結蠟嚴重,日常維護主要以熱洗清蠟為主,原管理措施為30天熱洗30方,由于熱洗水量大,造成該井洗后排水期7天左右,污染地層,嚴重影響產量,發生蠟卡躺井2次。2018年7月25日作業上修配套高效洗井管柱生產,洗井30方后正常開抽,開井后2天含水恢復到正常水平,油井日產液3.2t/d,日產油1.9t/d,含水40.5%。截止2018年12月20日共洗井3次,平均洗井周期60天,洗井當天恢復產量,共減少洗井對產量影響118.5噸。

5結論

總之,創新應用高效洗井管柱,有效解決了低壓井洗井對地層造成污染、影響產量的難題,在低壓井上廣泛應用,取得了較好的經濟及社會效益,為油田的可持續開發做出了積極貢獻。

參考文獻

[1] ?趙翰卿.對儲層流動單元研究的認識與建議.大慶石油地質與開發,2001,20(3):8-10.

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