文/秦旱生(安徽皖維高新材料股份有限公司)
在聚乙烯醇纖維生產過程中,如何提高紡絲可紡性、降低噴絲頭更換率是亟待解決的問題,而原液凈度是影響原液可紡性一個重要因素[1]。聚乙烯醇樹脂溶解后,原液中還有不溶解的顆粒和機械雜質,如泥沙、凝膠顆粒等,紡絲時,這些雜質會堵塞噴絲頭的噴絲孔,致使換頭率高,還會產生很多柱狀絲、塊狀絲等,降低纖維質量,同時也會嚴重影響紡絲產量,所以在原液進行紡絲前,必須經過濾除去這些雜質[2]。實際生產中采用兩道過濾結合的方式來提高原液凈度,而第二道濾機在切換到備臺時,紡絲的原液壓力波動比較大,濾機濾材中的縫隙含有空氣使得原液中混入氣泡,直接影響成品纖維質量。所以實際生產中盡可能延長第二道濾機使用周期,除去雜質的工作主要由第一道濾機承擔。
安徽皖維高新材料股份有限公司(以下簡稱皖維公司)聚乙烯醇纖維生產車間現有兩種不同過濾面積的YL171板框過濾機,過濾面積分別為50m2和20m2。該種型號濾機的最大優點是過濾面積大,無控制儀表;缺點是濾布使用時間短,運行成本和人工成本高。
板框過濾機由多組金屬板框組成,每一組都是由一塊濾框和一塊濾板組成。原液沿過濾機入口進入濾框中,在一定的壓力下,通過濾板上鋪的濾布進入濾板。濾板上有凸凹不平的紋路,凸出部分支撐濾板上的不銹鋼網,不銹鋼網上覆蓋濾布。通過濾布進入濾板中的原液,沿著凹下部分形成的通道流到過濾機的出口,達到過濾的目的。
過濾時,濾機入口壓力控制尤為重要。濾機的入口壓力過低,則濾布空隙被堵,過濾速度降低,濾液質量變差;隨著壓力的增大,過濾速度加快,濾液質量更優[2]。但濾機入口壓力過高,一方面原液中的雜質會硬擠過濾布而使過濾效果變差,另一方面過高的壓力有可能使板框變形而影響過濾效果。所以過濾機入口壓力有一上限,當壓力達到這個上限時,為保證原液過濾效果,必須及時切換濾機[3]。
現原液過濾系統采用的板框過濾機為開放式生產,濾機拆裝頻繁,每周至少拆裝、清洗三次,煮洗時耗費大量蒸汽和水,同時產生較多泡沫并伴隨高COD污水排向污水處理廠,污水處理壓力大。板框過濾機因長期使用濾板變形嚴重,經常出現濾板中間加筋斷裂,導致不銹鋼鋼絲網與濾板滑離,致使濾板間產生縫隙,濾液泄漏,嚴重污染環境。過濾機濾液滲漏較為嚴重(毛細現象),為方便拆濾板,會現場對過濾機進行淋熱水操作,一方面對設備有腐蝕,另一方面也易造成環境問題。
板框過濾機的過濾材質為濾布,濾液滲漏較為嚴重,影響系統使用時間;濾布過濾精度較低,雜質較易堵塞濾布,從而導致系統壓力增大,影響過濾進程,第一道濾機往往一周就要切換兩到三次,頻繁切換不僅導致工作量大大增加,同時也大幅增加了水電氣的用量,生產成本居高不下。
板框過濾機過濾整個使用過程以人力操作為主,拆裝、后續的濾布清洗、濾機切換都需要人力來完成,占用勞動力;過濾機油壓系統為共用系統,原有油壓泵一臺運行一臺備用,為上世紀70 年代產品,配件配型難,油壓泵在高壓力工作時經常漏油,同時濾板壓不緊也會導致漏液,環保壓力大,一旦油壓泵有故障會影響所有過濾機正常使用。
為解決原YL171 板框過濾機過濾過程中存在的諸多問題,皖維公司在板框過濾機改造時曾采用過KK 過濾機,但金屬濾機煮洗時間較長,程序復雜、利用率低。為了更好地實現人性化操作、降低成本及滿足環保要求,決定使BK自動過濾機,經多次過濾試驗,該種型號濾機很好地解決了上述兩種過濾設備遇到的難題。
BK 自動過濾機是在普通的板框過濾機及KK 過濾機基礎上的改型產品,具有自動控制、連續工作、自動反洗、自動排渣等功能,而且易損件極少,過濾網采用金屬燒結氈,過濾精度高,不易破損,使用周期長。避免了普通板框過濾機拆臺、卸布、洗布、夾布等過程,也解決了KK 過濾機網經常堵、容易破損、易損件多、維修困難、價格昂貴等問題,減少了因過濾機拆臺造成的環境污染。
外形尺寸1600mm×600mm×1600mm,最大反洗次數60 次/h,過濾面積2.4~5m2,最大工作壓力2MPa,最大壓差1 MPa,原液進口DN80 PN1.6,出口DN80 PN1.6,廢液出口DN40 PN1.6。過濾機的控制和反洗由PLC完成。
BK 自動過濾機多數過濾性能與其他過濾機相當或優于其他過濾機,具體比較數據見表1。
原液膠體通過輸送泵,進入濾機下腔,形成壓力P1,在P1作用下,原液進入濾網和板架之間,透過網架上的濾網進入另一側板架之內,隨后依次進入濾機上腔、濾機出口管,通過出口管上的壓力自動調節閥進入貯罐,即完成過濾流程。

表1 BK 自動過濾機過濾性能與其他過濾機比較
自動調節閥控制出口管道壓力P2,使管道壓力和濾機上腔壓力恒定,壓差△P=P1-P2。過濾機運行一段時間后,附著在濾網內的雜質增多,在一定量的過濾下,P1會隨著濾網上雜質的增多而逐步增大,P2保持不變,△P也相應增大。當△P達到設定值時濾機就自動反洗,此時反洗活塞由濾機一端移向另一端,移動過程中活塞堵住一個板框的進液口,使單個單元板框進膠壓力為0,而出膠口壓力即P2保持不變,在P2的作用下將濾機上腔(出口腔)部分純凈原液透過濾網連同濾網上的雜質進入活塞腔內,一起經活塞排膠管排出至廢液槽。隨后活塞到達另一端,一次反洗完成。
新型過濾技術的使用,大幅降低了聚乙烯醇纖維的生產成本;廢水排放量大大降低,環保壓力也得到緩解;原液質量的提高有效提升了原液的可紡性,從而使聚乙烯醇纖維的產量和質量有了明顯提高。