張偉中,徐志鵬,潘潮輝,徐曉風(fēng)
(1.浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院自動化學(xué)院,浙江杭州 310053;2.浙江理工大學(xué)機械與自動控制學(xué)院,浙江杭州 310018;3.杭州空靈智能科技有限公司,浙江杭州 310011)
加工中心是指具備刀庫,有自動換刀能力,對零件一次安裝后可以進行多道工序加工的數(shù)控機床,特別適合柔性加工,已成為當(dāng)今國際機床產(chǎn)業(yè)上研究熱點[1-3]。與刀架和斗笠式刀庫相比,機械手刀庫刀具數(shù)量多,換刀速度快且安裝便捷[4-5];與鏈式刀庫相比,占用體積空間小,成為了加工中心上刀具裝置首選[6]。機械手刀庫結(jié)構(gòu)和控制系統(tǒng)較為復(fù)雜,一直是加工中心制造中技術(shù)難題,吸引眾多工程技術(shù)人員和學(xué)者研究。戚洪利[7]研究了自動換刀裝置機械結(jié)構(gòu)和控制系統(tǒng);梁盈富[8]研究了圓盤式刀庫機械手換刀的控制程序;張繼紅[9]研究了自動換刀機械手控制系統(tǒng)。隨著加工中心切削速度的提高,切削時間的不斷縮短,對換刀時間的要求也越來越高,換刀的速度已成為高精度加工中心的一項重要指標[10]。
以企業(yè)用FANUC 立式加工中心刀庫結(jié)構(gòu)和控制系統(tǒng)改造設(shè)計為例,研究了機械手刀庫換刀速度提升問題,進而提升加工效率。
機械手刀庫主要由刀盤、刀夾、升降氣缸、刀庫電機、機械臂、刀庫信號和刀庫計數(shù)開關(guān)、凸輪、錐齒輪、杠桿、凸輪滾子組成。針對企業(yè)設(shè)備實際需要,本次設(shè)計一臺單臂雙爪回轉(zhuǎn)式機械手刀庫。
機械手刀庫驅(qū)動方式一般分為普通電機驅(qū)動、伺服電機驅(qū)動、液動驅(qū)動等,為使刀庫符合加工中心的加工需求,本次設(shè)計以普通電機為例,對刀庫設(shè)計進行分析,確保刀庫運行可行。其中,轉(zhuǎn)速為3000 r/min,配合減速器使用為200 r/min。
結(jié)合電機驅(qū)動條件,計算出立式加工中心自動換刀裝置轉(zhuǎn)矩T(扭矩公式:T=9550P/n),其中T=47.75 N·m,刀庫轉(zhuǎn)動軸功率及轉(zhuǎn)速分別為200 W,600 r/min,為使設(shè)計精度得以提升,其圓柱齒輪轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)動之比(nm/i1、nm/i2)中i 的取值范圍控制在3 至5 之間,本次計算取平均值4。聯(lián)軸器效率為η=0.99,η=0.995 為滾動軸承效率,齒輪轉(zhuǎn)動效率為η=0.997。經(jīng)計算各軸轉(zhuǎn)矩分別為136.14 N·m、525.58 N·m,依據(jù)公式dmin=A03 計算自動換刀裝置軸最小直徑分別為dmin1=42.65 mm,dmin2=39.84 mm,經(jīng)計算得出齒輪重要幾何尺寸為:d1=m,z1=84 mm,d2=m,z2=268 mm,a=m/2(z1+z2)=176 mm,b=Фd,d1=58.8 mm,經(jīng)計算刀庫設(shè)計強度滿足立式數(shù)控加工中心自動換刀裝置設(shè)計需求。
運用三維繪圖軟件SolidWork 設(shè)計刀庫機械結(jié)構(gòu),運用虛擬仿真技術(shù)模擬刀庫的動作過程,為加工作準備,如圖1 所示。

圖1 機械手刀庫結(jié)構(gòu)
機械手臂式換刀最大的優(yōu)點在于可以隨機換刀還刀,無需刀套和刀號一一對應(yīng),當(dāng)數(shù)控系統(tǒng)檢測到M06 調(diào)用的宏程序和T 選到脈沖信號的時候,機械手開始動作。
首先主軸實現(xiàn)“主軸定位”,能準確無誤的使刀具插入或拔出主軸;然后Z 軸開始下降,下降的位置就是將要換刀的位置,也稱“換刀點”,這個換刀的位置,是靠參數(shù)來設(shè)置的;接下來刀庫里面的刀盤開始旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)的停止位置就是當(dāng)前所輸入的M6 TXX,他在平行于換刀點位置停止;然后當(dāng)前刀套倒下,再然后機械手開始動作;機械手的一端扣住倒下刀套的刀柄,另一端扣住主軸處的刀柄;主軸上方的氣缸開始工作;主軸由緊刀狀態(tài)變成松刀狀態(tài),這時的機械手繼續(xù)動作,機械手會向下運動,運動到一定的位置時,機械手旋轉(zhuǎn)180°,來實現(xiàn)刀具的交換。機械手臂實現(xiàn)刀臂交換之后,主軸由松刀狀態(tài)轉(zhuǎn)為緊刀狀態(tài),這時機械手動作回到初始狀態(tài),換刀流程如圖2 所示。
目前加工中心機械手刀庫有兩種類型的換刀程序的編制:一是由PMC 程序控制實現(xiàn)全部動作;二是由PMC程序?qū)崿F(xiàn)單步動作,而由宏程序?qū)崿F(xiàn)換刀動作的順序部分。由于宏程序的編程簡單,尤其是可以方便的進行條件判斷,改變程序的流程,分析和調(diào)試程序也方便,所以本設(shè)計,換刀程序選用宏程序方式編制。

圖2 換刀流程
機械手刀庫的換刀分解為兩部分,第1 部分為換刀。在實際加工過程中,可先發(fā)出選刀指令完成選刀,在需要換刀的工步再行執(zhí)行換刀,這樣可以節(jié)約換刀時間。具體宏程序編制說明如下。
其中,變量功能#1000~#1015 把16 位信號從PMC 送到用戶宏程序;變量#1000 到#1015 用于按位讀取信;#1032 號。變量#1032 用于一次讀取一個16 位信號;變量功能#1100~#1115把16 位信號從用戶宏程序送到PMC;變量#1100 到#1115 用于按位寫信號;#1132 變量#1132 用于一次寫一個16 位信號;變量#1133 用于從用戶宏程序一次寫一個32 位的信號到PMC。注意:#1133 的值為從-99999999 到+99999999。
#1000(G54#0):T 代碼檢索完成,刀旋轉(zhuǎn)結(jié)束,等待換刀
#1001(G54#1):刀庫和主軸數(shù)據(jù)更新結(jié)束
#1002(G54#2):T 代碼等于主軸上刀號,換刀結(jié)束
#1100(F54#0):Z 軸回到換刀點(參數(shù)1241),上軸定向完成(等待刀套倒卜動作)
#1101(F54#1):換刀動作結(jié)束(數(shù)據(jù)表更新等待)
#1102(F54#2):換刀機構(gòu)動作完成
#1103(F54#3):換刀開始標志位
M06:呼叫O9001 號換刀子程序
M19:主軸準停
M41:主軸刀具松開
M42:主軸刀具夾緊
M43:刀套下(倒刀)
M44:刀套上(回刀)
M45:換刀馬達第一次啟動(扣刀)
M46:換刀馬達第二次啟動(拔刀插刀)
M47:換刀馬達第三次啟動(回零)根據(jù)具體
O9001;
N1 #1103=0 換刀開始標志
N2 IF[#1002EQ1]GOTO19 T與主軸刀號
N3 G91G30P2Z0 回第二參考點
N4 M19 主軸定向
N5 #1100=1 換刀位置,定向完成,置位
N6 IF[#1000EQ1]GOTO8 檢索完跳到N8
N7 GOT O4 檢索未完成跳到N4
N8 M43 刀套倒下
N9 M45 扣刀
N10 M41 主軸松刀
N11 M46 拔刀插刀
N12 M42 主軸刀具卡緊
N13 M47 刀臂回原位
N14 #1102=1 換刀完成標志1
N15 M44 刀套上命令
N16 #1101=1 數(shù)據(jù)表交換指令,數(shù)據(jù)交換
N17 IF[#1001EQ1]GOTO 19 數(shù)據(jù)交換結(jié)束,跳到N19
N18 GOTO 15 數(shù)據(jù)交換未完成跳到N15
N19 #1100=0 恢復(fù)標志位初始化狀態(tài)
N20 #1101=0
N21 #1102=0
N22 #1103=1
N23 M99
采用FANUC 0i-MD 數(shù)控系統(tǒng),進行PMC 程序編制。主要程序功能指令說明如下:
當(dāng)在MDI 或者自動運行時,輸入M06 TXX,T 指令執(zhí)行,在PMC 程序中F7.3 發(fā)出選通脈沖信號,如圖3 所示。
當(dāng)T 發(fā)出脈沖信號時,開始在PMC 程序中進行檢索刀號,如圖4 所示。
當(dāng)檢索到所選刀號的時候,通過計數(shù)器來判斷,如圖5所示。
刀庫旋轉(zhuǎn)的時候,刀庫計數(shù)器也在一直運行,當(dāng)ROTB 指令在尋找刀號時,計數(shù)器在一直判斷,直到所選刀號等于當(dāng)前刀號,如圖6 所示。

圖3 T 脈沖信號

圖4 T 數(shù)據(jù)檢索

圖5 計數(shù)器

圖6 ROTB 選刀指令
加工中心機械手刀庫機械結(jié)構(gòu)和電氣安裝完成后,進行PMC 程序調(diào)試。在運行調(diào)試機械手刀庫之前,需要先設(shè)置好數(shù)控機床的參考點,以及第二參考點(即換刀點),換刀點需要手動調(diào)試。當(dāng)調(diào)整好換刀點后,空刀情況下模擬有刀運行,當(dāng)確保無誤之后,進行正常換刀。
(1)設(shè)計一款適用于加工中心機械手刀庫,并設(shè)計制作三維模擬動畫的結(jié)構(gòu)圖,在分析研究基礎(chǔ)上,設(shè)計改進機械手刀庫的換刀流程。
(2)設(shè)計加工中心機械手刀庫PMC 程序,并在設(shè)備上安裝調(diào)試運行正常。該加工中心改造后經(jīng)企業(yè)使用半年,實踐表明系統(tǒng)運行狀況良好,可靠性高;機械手刀庫控制系統(tǒng)的改進提高加工效率,提升企業(yè)經(jīng)濟效益,為其他同類加工中心機械手刀庫設(shè)計提供參考案例。