韓軍亮,李建英,滕 波
(首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司,河北唐山 063200)
首鋼京唐公司2 號板坯連鑄主要承擔品種鋼生產任務,連鑄機關鍵設備均采用西門子MasterDrive 6SE70 系列變頻器驅動,經多年使用其核心部件已經進入老化階段,變頻器故障率逐年升高,每年變頻器的維護成本高昂,且使用的西門子MasterDrive 系列6SE70 變頻器已停產,備件也將于2020 年停止供貨,目前部分在線變頻器損壞后已無備件可換,只能將電機下電輥子作為自由輥,導致出坯輥道運行坯子能力減弱造成堵坯,扇形段拉矯機驅動力大受影響導致滯坯現象時有發生,嚴重影響連鑄正常生產。升級改造的目的:①進行設備更新換代,保證備件供應,替換下的舊件可用于其他鑄機,實現舊件循環利用,降低成本;②保障設備功能精度,從而滿足品種鋼生產需求,確保公司優質產品指標兌現。
2 號連鑄機傳動設備由公用部分傳動柜、1 流扇型段和拉矯傳動柜、1 流輥道傳動柜、2 流扇形段和拉矯傳動柜、2流輥道傳動柜等5 部分共計45 面135 臺變頻器組成,電機功率范圍4~90 kW。主要控制功能包括:大包轉臺傳動、中包車行走,結晶器在線調寬、引錠桿車行走、鏈傳動及卷揚、扇形段輥子驅動、切前切下輥道驅動,出坯區中間輥道驅動等。改造內容包含以上全部變頻器共計135 臺,采用西門子最新產品SINAMICS S120 系列變頻器及其成套傳動柜。
西門子MasterDrive 變頻器停產后的替代產品為SINAMICS S120 變頻器,其通風、散熱設計更加合理,運行穩定性增強,在國內已有大量應用。用戶直觀感受是S120 不同于以往一體式變頻器(MM4/6SE70),而是一款分體式產品,即控制單元、功率單元、參數存儲分體式設計。分體式的好處在于:CU不受功率單元發熱的影響,系統更加穩定,在變頻故障情況下故障恢復更快捷;由于參數由CF 卡存儲,更換變頻器、更換控制單元等都不涉及參數的重新設定問題,可保證生產的連續性;各種不同的操作面板、多種語言的顯示功能及靈活的端子模塊滿足不同的需求,模塊化設計使維修維護更加便捷,并節約維護成本。
結合現場實際運行情況,新系統的帶載能力參照現有系統功率指標選型。
選定的S120 變頻器采用AC-AC 書本型變頻器,控制單元CU310-2DP,附件包括:①24 V 直流穩壓電源,在系統主電源斷開時仍然提供診斷功能;②存儲卡,更換模塊無需上傳、下載參數;③SMC30,接受增量式編碼器信號;④BOP 操作面板,查詢、修改參數。具有高動態響應能力的矢量控制,多種標準功能和診斷能力等,力矩上升時間大約5 ms,力矩波動小于2%,速度精度0.001%,速度上升時間20 ms。
SINAMICS S120 變頻調速柜具有應對顛覆轉矩的過載能力。如果出現較大的浪涌負荷,在組態時就會將其考慮在內。因此,在具有過載要求的變頻調速柜中,必須將相應的基準負載電流用作所需負荷的基礎。過載的標準是在過載發生前后,變頻調速柜以其基準負載電流運行,負載的持續時間假定300 s。高過載的基準負載電流IH允許150%的過載(60 s)或160%的過載(10 s),如圖1 所示。

圖1 過載曲線
根據新變頻器安裝尺寸,并考慮到EMC 電磁兼容性的問題,降低通信故障發生,設計將原來1 套傳動柜安裝4 臺變頻器改為3 臺,每個流增加7 套新傳動柜并配齊柜內設備,分別為中間輥2 套、扇形段水平段加引錠桿車行走3 套、引錠桿卷揚及拖鏈1 套、結晶器調寬1 套,合計7 套柜;兩流共需要新增西門子原廠變頻柜52 套,其他變頻柜利舊。

圖2 動態響應曲線
項目調試采用Starter V4.5 版本,調試主要包括對主回路上的刀熔開關、風機斷路器輔點控制回路進行檢查,并測試與變頻器的連鎖,增加自由功能塊,設置自定義故障參數;對所有變頻器進行電機空載優化測試,帶編碼器監測曲線,調整PID 控制精度在0.5%~1%之間。上述調試完成后,對所有變頻器進行硬件配置,程序修改及DP 通信網線改造,設置變頻器與PLC 接口參數,進行單體遠程控制調試。單體遠程調試全部結束后,所有輥道進行連鎖調試。扇形段部分需要進行事故出坯模式測試。圖2 為變頻器動態響應曲線:設定速度與實際速度跟隨趨勢。
(1)S120 經過自檢、預充電等一系列步驟后,大約比6SE70系列變頻器晚5~6 s 的時間。現場可以觀察到輥道啟動慢的現象,這對輥道保持同步有影響。將變頻器進線主接觸器由急停信號和故障信號共同控制,使變頻器的整流回路一直保持工作狀態,跳過預充電過程,實現S120 和6SE70 變頻器的同步。
(2)S120 變頻器轉矩偏大,轉速和其他輥道相比較快。增加變頻器Droop 軟化功能,輸出力矩變大時,人為減小速度給定,起到平衡負載分配的作用。Droop 軟化功能由PLC 發送控制字r2090.12 激活,軟化功能如圖3 所示。

圖3 Droop 功能
(3)結晶器調寬系統實際測位置,由PLC 系統采用變頻器傳輸的編碼器脈沖值計算得出。改造過程中發現計算位置與實際位置不符,通過分析功能圖確定P418 編碼器脈沖分辨率直接影響編碼器的脈沖值,通過調整參數P418 的值,實現結晶器調寬系統的精確定位,正負誤差≤0.5%。
通過這次改造將之前容易發生故障的情況采取規避手段。
(1)改變柜內布局減少散熱問題。連鑄機高拉速生產時,變頻器散熱量比較大,如果過于緊湊很不利于變頻器散熱,容易引起變頻器過熱導致故障停機。
(2)消除EMC 電磁兼容性問題。由于變頻器在運行時產生的電磁干擾比較大,變頻器控制方式采用PROFIBUS DP 網絡控制,以往生產中偶發通訊故障,為了降低發生此類事故發生率,本次改造嚴格參考西門子變頻器安裝間距不小于5 cm 的標準,減少柜內變頻器數量,盡量降低電磁干擾。
變頻器升級為S120 后已運行2 年時間,總體設備運行穩定,改善了因備件不足造成的連鑄機功能精度缺失,減少了因傳動問題造成的斷澆、臥坯事故,降低了損失。2 號鑄機替換下來的6SE70 系列變頻器也為其它產線提供了充足的備件,保障了其它鑄機生產的穩定運行,該項目達到了預期目的。