孫大海,艾秀娟,徐 穎
(中國石油集團渤海裝備制造有限公司第一機械廠,河北滄州 062658)
中國石油集團渤海石油裝備制造有限公司第一機械廠有1座供水站,內有兩套反滲透飲用水制備機組,負責對園區內進行分質供水。統計2013 年6 月—2015 年12 月的數據,發現反滲透設備效率較低,基本維持在0.5,制水率較低,浪費原水。
12 月耗水量中,供水站消耗量為6586 m3。通過查看設備運行曲線圖,RO 反滲透設備總運行時間為408 h,取蓄水箱日差值的最大值為40 m3。
(1)按照標準制水率(選取最低值0.6),反向推算出耗水量Q 為(3373±40-24)/0.6=5515~5648.3 m3,水表數6514.46 m3,相差值866.16~999.46 m3。
(2)按照運行時間,每小時制水量為(3373±40-24)/408=8.356~8.558 m3,距離標準值12 m3/h,相差較大。
(3)按照原水用量6586 m3,系統運行時間396 h,則正常消耗原水量為(6586-71.54)/396=16.45 m3/h。
(4)考慮到計量出現偏差,預估計量準確率為98%,則正常消耗原水量為(6586-71.54)×0.98/396=16.12 m3/h。
通過測量,設備運行、反洗狀態時的平均流量分別為4.5 m3/h和5.24 m3/h。新舊機組廢水出口壓力為1.15 MPa 和1.08 MPa,流量計測得的瞬時流量系數為1.65 和1.61。因此,運行狀態時,廢水流量為7.245 m3/h 和7.425 m3/h,反洗時測量的增加流量為1.19 m3/h 和1.22 m3/h,總計反洗時間為4 min,故運行過程中反洗時的流量為0.079 m3/h 和0.081 m3/h。總計,RO 設備運行過程中1 h 產生的廢水量為7.324 m3/h 和7.506 m3/h。
舊機組高壓泵出口壓力為1.1 MPa,純水和廢水浮子流量計顯示數值分別為140 LPM 和120 LPM,即系統制水率=140/(140+120)=0.54。純水制水量應該為140×60=8400 L/h=8.4 m3/h,廢水水量應該為120×60=7200 L/h=7.2 m3/h。由于反洗等因素影響,使得系統在1 h 運行時間內,實際運行時間為56 min,因此系統實際耗水量應該為15.12 m3/h。此數據與測算數據相符合。

表1 舊機組系統進水水表數據
新機組高壓泵出口壓力為1.2 MPa,純水和廢水浮子流量計顯示數值分別為155 LPM 和120 LPM,即系統制水率=155/(155+120)=0.56。純水制水量應該為155×60=9300 L/h=9.3 m3/h,廢水水量應該為120×60=7200 L/h=7.2 m3/h。由于反洗等因素影響,使得系統在1 h 運行時間內,實際運行時間為56 min,因此系統實際耗水量應該為16.22 m3/h。此數據與測算數據相符合。

表2 新機組系統進水水表數據
根據上述數據,可以得出總消耗水量:舊機組15.12×172=2600.64 m3,新機組16.22×236=3827.92 m3。因此,總消耗水量為6428.56 m3,測算出的數據與6514.46 m3相差85.9 m3,誤差率為1.30%。
因無校驗過的100 mm 口徑水表,所以暫時無法驗證水表準確性。但是,根據原水表安裝示意圖以及實際測量情況,第一塊原水表與原水泵的間隔距離為6 m,第二塊原水表與原水泵的間隔距離為0.8 m。
按照水表安裝要求,需要遠離擾動(指彎頭、泵等可以產生干擾波動的情況)。第二塊水表安裝位置與第一塊水表安裝位置均存在著壓力擾動。比較而言,第二塊水表壓力波動加大,故現在計量的水表數據為第一塊水表顯示數據。按照伯努利方程,流速會出現一定變化波動,但是,這兩塊水表距離較近,阻力損失較小,故這兩塊水表可以進行比對。第二塊水表應該比第一塊水表計量數據偏大,通過驗證,數據見表3,可以看出,原水表的計量可以認為是相對準確的。
比對舊機組出水表與淡水泵總出水水表數據,方法是舊機組開啟第二種方式,直接與淡水泵連接,對其出水量進行比對。相關數據見表4,可以看出舊機組出水表與總出水表的數據相差0.13 m3/h,還可以看出,用水量較少時(2.10 m3),出現的偏差較大(0.3 m3)。分析原因為用水量少時,出現的波動值較大。按照以上數據,可以認為總出水表相對準確。

表3 兩塊水表計量數據

表4 舊機組出水表與淡水泵總出水水表數據
通過手持式pH 儀表,測量進水pH 值,在可控范圍基本不影響產水量。進水pH 值對產水量幾乎沒有影響,但對脫鹽率有較大影響。
反滲透膜產水電導對進水水溫的變化十分敏感,隨著水溫增加,水通量也線性增加,進水水溫每升高1 ℃,產水通量就增加2.5%~3.0%。原因在于透過膜的水分子黏度下降、擴散性能增強。進水水溫升高同樣會導致透鹽率的增加和脫鹽率的下降,這主要是因為鹽分透過膜的擴散速度會因溫度提高而加快。
制水系統采用地下水,深井泵為地下100 m 以下。地下水相對于地表溫度,中間隔了厚厚的地層,夏季地表熱量經過幾個月時間傳到地下,在冬季達到最高。冬季反向傳遞溫度,地下水夏季溫度達到最低點。采集到地面上后,進入蓄水池中,因此水溫基本達到了蓄水池內室溫。
通過測量,目前所用的原水水溫約為15 ℃,溫度低,有可能降低RO 系統產水量,下降幅度約為3%~6%。
進水壓力本身不會影響鹽透過量,但是進水壓力升高使得驅動反滲透的凈壓力升高,使得產水量加大。同時鹽透過量幾乎不變,增加的產水量稀釋了透過膜的鹽分,降低了透鹽率,提高脫鹽率。當進水壓力超過一定值時,由于過高的回收率,加大了濃差極化,又會導致鹽透過量增加,抵消了增加的產水量,使脫鹽率不再增加。
膜的運行壓力直接影響產水量,故可以看出:數值出現低值時,極有可能是運行壓力不滿足制水要求。
滲透壓是水中所含鹽分或有機物濃度的函數,含鹽量越高,滲透壓也增加,進水壓力不變情況下,凈壓力將減小,產水量降低。透鹽率正比于膜正反兩側鹽濃度差,進水含鹽量越高,濃度差也越大,透鹽率上升,導致脫鹽率下降。自來水的采水水源通過6 口水井實現,但是每口水井的水質均不同,因此,每次進入RO 機組的情況也不相同。但是根據概率學,基本上可以認為RO 系統所采用的原水水質是一樣的。
可以看出,RO 運行影響因素雖然很多,但是設備依舊可以達到標準狀態,例如,2017 年11 月(0.66)等。
(1)采用預加熱方式,提升進水水溫。冬季,進水水溫較低,為了能夠保證RO 系統的制水效率,在進水管道上增加溫控設備和加熱設備,通過溫控系統,保證水溫達到10 ℃以上,確保冬季進水水溫。
(2)調整系統壓力,通過自控手段達到實時調控。通過采集泄放口壓力值,通過PLC 程序控制膜運行泵的出口壓力值。根據每次進水水質情況(溫度、電導等),調整新舊機組相關參數,如制水率和高壓泵出口壓力等。改造方案:通過修改PLC 程序,改變制水過程中不必要的水資源浪費,例如,反洗頻率、時間、制水時需控制的壓力、流量等。
查看設備制備過程的PLC 程序,發現PLC 程序流程中,存在靜置與延遲的重疊情況,浪費程序運行時間,同時機組運行也受到了影響,最終導致系統流量曲線中過多的起伏區間。
縮減不必要的時間消耗及水資源浪費,及時提升制水所需要的必要自動條件,達到了提升出水量,提升制水效率,降低成本消耗等目的。調整機組相關參數,跟蹤1 月7 日—10 日的數據,效率提升至67.29%。