何航宇,袁 斌,趙旭東,劉建輝,尚 續
(中國石油長慶油田分公司第六采油廠,陜西定邊 718606)
通過持續攻關,水平井體積壓裂技術初步實現了“分段封隔、套管壓裂、多簇起裂、壓后免鉆”的目標,但受工藝適應性、技術經濟性影響,水平井體積壓裂技術仍需要攻關。前期可溶橋塞試驗表明:該技術大幅縮短了作業周期,但現場仍存在壓后膠皮不能完全溶解需要清掃井筒的問題。其返出殘渣為部分可溶膠皮及其他不溶物,影響井筒清潔度;壓裂后井筒清掃、沖砂等占井周期長、費用高;受連續油管下深限制,長水平段壓后鉆磨困難等問題,為進一步提效降本,仍需不斷創新提升。
水平井DMS可溶球座多段壓裂工藝如圖1所示。
(1)采用金屬密封替代膠筒密封,解決溶解的瓶頸問題;
(2)創新結構設計、優化工具尺寸,削減溶解產物;
(3)實現井筒壓后免干預,達到提效降本目標。

圖1 水平井DMS可溶球座多段壓裂工藝示意圖
(1)與可溶橋塞壓裂工藝的對比:①施工工藝完全一樣;②坐封工具及火工品完全一樣;③可溶球座替代可溶橋塞。
(2)DMS可溶球座優勢:①可溶性能提升,有助于進一步提速;②成本低,工具成本降低20%。
承壓:70MPa;
溶解:在50℃、1%KCl溶液中8d失去錨定作用,14d完全溶解。如圖2所示。

圖2 不同狀態表現
安XX區塊5口完鉆水平井,以其中1口井為例,水平段長1 550m,設計20段98簇,采用DMS可溶球座技術壓裂。試驗過程中工具串泵送順利,通過性良好;點火后工具上提正常,坐封及丟手性能良好;可溶球到位后破壓明顯,可溶球與球座配合良好;主壓裂全程壓力平穩,球座密封和承壓性能良好。壓后螺桿鉆順利通過球座位置,井筒處理時間較可溶橋塞縮短50%;沖砂至可溶橋塞坐封位置開始返出橋塞膠皮、卡瓦類物質,表明可溶球座溶解性能良好。如圖3、圖4所示。

圖3 數據變化

圖4 返出物
大力推廣DMS可溶球座壓裂技術在安XX區塊現場應用,達到降本增效的目的。
1)DMS可溶球座壓裂技術現場應用相比于可溶橋塞可溶性能提升,有助于進一步提速;
2)在施工效果一致的前提下,DMS可溶球座工具成本降低了20%,同時降低了完井清理井筒費用,達到了降本增效的目的。