付連紅 巫曉林 徐新戰 沈海姣 杜 鵬
(浙江易通基礎工程有限公司,浙江 寧波315800)
做為基礎主要承載力的鉆孔灌注樁,其樁徑向大、樁長向深、結構向多樣化發展,這對樁基的成孔施工要求越來越高,如何保證孔壁穩定、成孔垂直度[2],以及提高入巖效率和加快施工進度,是大直徑深長樁急需解決的技術難點。
魚山大橋位于浙江省舟山市岱山島上,項目全長8.815Km,樁基為鉆孔灌注變徑樁,樁徑φ5.0-3.8,樁長110m,具體設計參數如下表。
場地范圍內地基土自上而下分布大概為:
①淤泥質黏土(Q43m):灰色、黃灰色,流塑,厚層狀,土質較為均勻,局部為薄層狀粉砂或粉土,干強度高,韌性高,無搖震反應,局部頂部有淤泥,分布于海積平原區、潮間帶和濱海區域。頂板埋深0.00~7.90m。層厚1.20~19.30m。
②淤泥質粉質黏土(Q41m):灰色,流塑,鱗片狀,土質較均勻,局部夾有少量粉砂團塊,局部為軟塑狀黏土,干強度高,韌性高,無搖震反應。分布于濱海區域。頂板埋深15.00~33.60m。層厚2.50~15.80m。頂板埋深15.00~33.60m。層厚2.50~15.80m。
③粉砂(Q32a1+m):灰綠色、灰黃色、灰色、淺灰蘭色,中密~密實,飽和,厚層狀,砂質較均勻,干強度低,韌性低,搖震反應迅速,局部夾礫砂、砂卵石和可塑狀黏性土。分布于潮間帶和濱海區域。頂板埋深46.80~8.30m。層厚0.70~42.60m。
④黏土(Q3la1+m):灰色,可塑,厚層狀,土質均勻,干強度高,韌性高,無搖震反應,局部為粉質黏土。分布于濱海區域。頂板埋深73.30~7.50m。層厚7.80~16.60m。
⑤礫砂(Q31a1):灰色,飽和,中密一密實,厚層狀,土質不均勻,多為黏性土及粉細砂填充,局部黏性土長度可達10~30cm,碎石最大粒徑可達5cm 以上。分布于濱海區域。頂板埋深85.30~124.50m。層厚0.60~12.10m。

樁基參數 鋼護筒 混凝土 樁端巖層分析 墩號 樁徑 (m) 樁頂 標高 (m) 樁底 標高 (m) 樁長 (m) 頂標 高 (m) 底標 高 (m) 長度 (m) 單樁 鋼護 筒(t) 單樁 C 40 入巖標高(m) 入巖 深度 (m) 持力層、 飽和抗壓 強度 56# 2 -92 94 2.0 -60.0 62.0 297.1 1580.3 -80.77 11.23 83MPa 57# 2 -100 102 2.0 -60.0 62.0 297.1 1671 -90.01 9.99 8 9.80MPa 58# 2 -106 108 2.0 -60.0 62.0 297.1 1739.1 -97.13 8.87 9 2.30MPa φ5.0-3.8 59# 2 -108 110 2.0 -60.0 62.0 297.1 1761.7 -99.93 8.07 1 00.08MPa 60# 2 -108 110 2.0 -60.0 62.0 297.1 1761.7 -99.93 8.07 1 00.08MPa

圖1 多功能拼裝式刮刀鉆頭結構設計圖
⑥全風化凝灰巖(Klc):淺黃色、灰白色,巖石風化劇烈,原巖結構基本遭破壞,巖芯呈砂土狀,手捏易碎成砂土,遇水易軟化、崩解。分布于潮間帶和濱海區域。頂板埋深71.00~109.10m。層厚1.40~1.70m。
⑦強風化凝灰巖(Klc):青灰色、淺黃色、灰色,淺灰綠色,紫紅色,凝灰結構,塊狀構造,巖石風化強烈,節理裂隙發育,巖芯多以3~7cm 的碎塊狀為主,巖石強度中等,錘擊可碎,錘擊聲較清脆。分布于潮間帶和濱海區域。頂板埋深53.20~110.80m。層厚0.50~2.50m。
⑧中風化凝灰巖(Klc):淺灰色、紫紅色、淺黃色,凝灰結構,塊狀構造,巖石中等風化,節理裂隙較發育,巖芯多以柱狀或碎塊狀為主,節理裂隙較發育,巖質較硬,用力錘擊可碎,錘擊聲較脆。分布于潮間帶和濱海區域。頂板埋深54.00~112.50m。層厚4.40~14.30m。
3.1大直徑變徑樁的結構型式,需要采取不同直徑的鉆具來完成,鉆具的頻繁更換,增加了作業的勞動強度,對現場的起重設備、工作面提出更高要求。
3.2地層中存在的硬塑黏土層極易發生糊鉆現象;粉砂和礫石層,因其搖振反應迅速,極易發生孔壁失穩,從而引起漏漿、塌孔事故[4]。
3.3下臥基巖巖面傾斜,巖石強度高,且部分孔位直接入巖,其成孔垂直度控制難度大,入巖鉆進效率低。
針對以上工程重點、難點,經對首輪樁基施工情況的分析和總結,制定了如下技術措施:
鉆頭母體為φ3.8m 雙擋圈六翼刮刀鉆頭,雙層擋圈外側配置不同直徑的擴徑塊,以滿足不同變截面的鉆孔樁施工,同時鉆頭母體亦是拼裝式的結構,解決了超大、超高、超寬鉆頭運輸難題。

圖2 多功能拼裝式刮刀鉆頭結構示意圖
常規滾刀鉆頭[5]為平底結構,能夠保證鉆頭底部受力均勻,但當基樁樁徑超過φ3.5m 后,其刀盤底部過水路徑增大,排渣能力受到影響,在影響鉆進效率的同時,鉆具磨損加重。經研究決定,將滾刀鉆頭底部平底設計調整為錐底結構,利于孔底泥漿的循環流轉,加速鉆渣進入吸渣口,避免重復破碎,從而加快鉆進效率。根據本項目鉆孔實際數據分析,錐底鉆頭鉆進工效比平底鉆頭鉆進工效高18%。
首輪樁施工過程中,發生一次硬塑黏土層鉆進糊鉆問題,如圖4 所示,針對實際情況,采取如下技術措施,成功能決了糊鉆問題:
(1)將鉆頭的排渣口寬度由35CM 增大到45CM,保證排渣效果。
(2)降低風包鉆桿位置,將沉沒比由原來的0.65 調整為0.7~0.75,即在滿足空壓機壓力的前提下,盡量降低風包鉆桿位置,保證泥漿循環流速。

圖3 入巖滾刀鉆頭底部結構示意圖
(3)控制進尺速度,確保切削后的泥塊排出孔底后再鉆進。
(4)控制泥漿比重,黏土層控制在1.15 以內。

圖4 硬塑黏土層糊鉆示意圖
(1)護筒內采用清水鉆進,將砂層直接過濾排放,可最大限度提高鉆孔效率。
(2)土層鉆進,高轉速、慢進尺,制備充足合格的泥漿,確保后續地層泥漿的正常消耗。
(3)進入砂層前5m,將泥漿性能指標調整至:比重不小于1.1KG/M3,粘度18~21S,砂率不大于4%,PH 值8~10。
(1)進入全風化層、強風化層時,需嚴格控制孔底壓力,杜絕盲目鉆進,當進尺小于20cm/h 時,必須提鉆更換滾刀鉆頭。
(2)控制鉆進速度,在強風化與中風化層交界處,每小時進尺≤5cm,每進尺50cm 后必須提鉆進行復鉆掃孔一遍。
(3)控制鉆進壓力,在進入中風化層前每個滾刀壓力控制值為2t,直到鉆頭完全進入中風化層后,調整每個滾刀壓力控制值為3t。
(4)增設配重扶正器一道。
5.1隨著鉆孔灌注樁樁型多樣性的發展,采用拼裝式鉆具結構,可實現單一鉆具、分級擴徑的目的,特別對于大直徑樁來講,不但節約了投資,而且施工方便、操作簡單、節能降耗。
5.2對于中、硬巖石的大直徑嵌巖樁施工,將入巖平底鉆頭改為圓底鉆頭,利于鉆渣及時排除,同時先導部分可提前創造臨空面,大幅提高入巖鉆進效率,入巖功效提高率在18%以上。
5.3鉆孔垂直度的控制是一個系統工程問題,對于全液壓回轉鉆機施工來講,扶正器[5]的增設和減壓鉆進的控制,是垂直度控制的關鍵。