劉 佳,崔 猛
(天津天鋼聯合特鋼有限公司,天津301500)
天津天鋼聯合特鋼有限公司(以下簡稱聯合特鋼),是集燒結、煉鐵、煉鋼、連鑄、軋鋼生產工藝為一體的現代化大中型鋼鐵聯合企業。隨著現代科學技術的發展,鋼鐵企業大力推行結構優化,煉鋼生產正在向實現緊湊式連續化的專業生產線、實現高效率快節奏的生產工藝、降低消耗和成本的方向發展。如何在保證產品質量的前期下實現冶煉成本的最低,成為工藝技術人員的重要研究課題,因此聯合特鋼開展了轉爐低成本造渣技術的專項研究與試驗,在轉爐內部熱源條件充裕,冶煉普通碳素結構鋼過程中,利用石灰石、鐵礦石等成本低廉的渣料進行轉爐冶煉,實現成本的最優化控制[1]。
轉爐低成本造渣技術的核心是循環利用富含CaO的冶煉終渣作為前期脫磷渣的一部分,使用石灰石代替部分冶金石灰,同時配加部分鐵礦石,加快轉爐前期成渣速度,降低轉爐造渣成本、和金屬料消耗成本。
石灰是煉鋼過程中的主要造渣材料之一,但其生產、運輸、儲存成本高,同時其生產、運輸、儲存過程容易對環境造成境污染。由于石灰石成本僅為石灰成本的1/3左右,其開采、運輸、儲存對環境影響較小,而轉爐內溫度顯著高于石灰石分解溫度,因此,轉爐冶煉可以采用石灰石替代部分冶金石灰,實現轉爐快速成渣,提高轉爐前期脫磷效率,同時降低造渣成本。
轉爐吹煉前期的冶金條件有利于脫磷反應的進行,脫磷效率是受轉爐冶煉前期的渣量、溫度、爐渣堿度和爐渣氧化鐵含量影響。因此轉爐吹煉前期快速成渣、適宜的爐渣堿度和氧化鐵含量是前期脫磷的重要環節。
1.1.1 轉爐配加石灰石對成渣溫度的影響
石灰石在高溫下是極不穩定的物質,在高溫下的反應為:


石灰石分解時間與塊度基本呈正比的線性關系,溫度對這種由表及里的分解反應的影響較大。當溫度較達到1 400℃時,石灰石塊表面的導熱受阻,產生了較明顯的CaO-CaCO3的分解界面,當溫度較低時,呈現了體積預熱的現象,較長時間的預熱效果減小了石灰石塊的當量直徑。當溫度達到1 400~1 450℃時,石灰石分解反應加劇,2~3 min內分解70%左右,而石灰石快速分解過程中會吸收大量的熱量,由于石灰石分解融化吸熱能力約是石灰的2.48倍,因此,其可以降低初期渣溫度,有利于脫磷反應的進行,同時避免出現劇烈的C-O反應形成的噴濺。
1.1.2 轉爐配加石灰石對成渣過程的影響
用石灰石造渣的第一步必然是石灰石的分解。其分解反應就由表至里地進行,先是表面的CaO與酸性氧化物或鐵的氧化物進行成渣反應,然后逐漸向里滲透。由于受到內層CaCO3的分解反應的限制,沒有更多的CaO參與造渣,這就可以避免高熔點的硅酸二鈣的生成[2],而較多的生成了熔點相對較低的硅酸鈣,又由于CO2的增加使鐵水氧化性增強,鐵的氧化物增加,也就較多的生成鐵酸鈣、正鐵酸鈣和橄欖石形態等低熔點化合物。因此可以使轉爐吹煉前期快速形成堿度適宜、氧化性較高的前期渣,有利于前期快速脫磷。磚爐渣中主要礦物質熔點見表1。

表1 磚爐渣中主要礦物質熔點
1.2.1 轉爐配加鐵礦石的主要作用
轉爐內直接實現部分鐵礦石的熔融還原,可使得一部分鐵礦石在轉爐內被直接還原為鐵,充分發揮轉爐煉鋼的優勢,降低排放,減少金屬料成本。
(1)在轉爐冶煉中期加入鐵礦石首先發生還原反應,鐵礦石還原是吸熱反應,起到調節熔池溫度的作用,可以防止脫碳反應太過激烈,同時可以減少熔渣向鋼水返P。
(2)大部分鐵礦石被鐵水中的[C]還原成單質鐵,提高鋼水收得率,同時鐵礦石中帶入的(O)參與脫碳反應,增加轉爐供氧強度,降低氧氣消耗量,縮短吹煉周期。
(3)鐵礦石部分還原生成(FeO)參與成渣反應,(FeO)可以有效降低爐渣粘度,緩解熔池“返干”現象,避免金屬噴濺或粘槍事故發生。
在轉爐熔池溫度較高時,鐵礦石加入后在很短時間內就可以完成反應,需注意加入批次和數量,槍位不得大幅調整,避免發生噴濺,影響金屬收得率。
1.2.2 影響鐵礦石熔融還原的因素
(1)溫度對鐵礦石還原率的影響。研究表明在1 550℃以下時,鐵礦石的還原率隨溫度的升高而隨之提高,在高于1 550℃以后,隨著溫度的升高,還原率有所下降。
(2)鐵礦石密度對還原率的影響。研究發現,密度較大的鐵礦石在熔化過程中保持原顆粒狀層層熔化,完全熔化時間相對較長;密度較小的鐵礦石在熔化過程中會裂解成小顆粒,熔化時間大大縮短。
圖1給出了冶煉前期脫磷率的影響因素。從圖1-a可以看出在吹煉前期隨著供氧時間的延長呈現有助于脫磷的趨勢,最佳的脫磷期冶煉供氧時間的控制在350~400 s為宜。從圖1-b可以看出,隨著轉爐熔池溫度升高,前期脫磷率呈現下降趨勢,說明在低溫條件下有利于鐵水磷的高效脫除,此階段轉爐熔池溫度控制在1 350~1 400℃。從圖1-c可以看出,前期爐渣堿度1.8~2.0范圍內具有最優的脫磷效率[3]。
2.2.1 基礎操作標準
當鐵水硅大于0.6%可以使用留渣少渣操作,前期倒渣時間控制在開吹360~400s之間,開吹100s之后氧壓控制在0.5~0.6MPa之間,根據鐵水和渣況可做適當調整,中期及后期采用正常吹煉0.78~0.85MPa,終點適當提高氧壓、降低槍位進行高拉碳操作。
2.2.2 倒前期渣處理
根據具體情況選擇倒渣時機和倒渣量,其倒渣時半鋼C需要大于0.3%,溫度在1 350~1400℃之間。
2.2.3 前期布料方式
少渣雙渣操作模式下,需考慮不同鐵水狀況下的石灰石與鐵礦石協同配加方案,如表2所示。
2.2.4 中后期控制

圖1 前期脫磷率的影響因素

表2 前期布料石灰石與鐵礦石配加
倒渣結束后,再次下槍開吹,槍位下至基本槍位后開始進行二次布料,布料使用石灰、石灰石、鐵礦石,分批次加入,保證煙氣中CO濃度不持續遞增,每批次加入量小于500 Kg,避免加料過于集中,造成溫度集中降低引發噴濺,冶煉過程關注爐口火焰以及CO變化情況,槍位控制在基本槍位±200 mm范圍內,出現返干跡象可適當提槍,并加入鐵礦石,吹煉600 s內所有造渣料必須加入完畢,終點拉碳前必須將槍位降至拉碳槍位,保持拉碳時間大于60s以上[4]。
(1)在鐵水[P]≥0.13%的條件下,增加石灰石、鐵礦石用量后,通過分析發現,轉爐冶煉前期脫磷效率達到65%以上,終點脫磷率平均達到90.5%,實現了低消耗成本情況下的高效脫磷。
(2)使用石灰石替代部分冶金石灰的造渣工藝,轉爐渣料成本降低了4.8元/噸。具體情況如表3所示。
(3)新工藝實施后,鐵礦石使用量增加了23.5 kg/噸鋼,按照每加入1 kg/噸鋼的鐵礦石的效益為0.3元測算,則鋼鐵料成本降低約7.05元/噸鋼。
(4)石灰石在轉爐內分解生產大量的CO2氣體,增加了轉爐冶煉的動力學條件[5],同時石灰石分解生產的CO2氣體可以自發參與轉爐內的氧化反應而轉化為CO氣體,增加煤氣發生量。

表3 轉爐渣料成本對比
聯合特鋼公司開展轉爐低成本造渣工藝的開發,實現了石灰石部分替代冶金石灰協同鐵礦石配加的技術應用。通過規范基礎操作標準、少渣雙渣操作、調整中前期吹煉和造渣操作等措施,達到了轉爐快速成渣和快速脫磷的目的。渣料成本降低了4.8元/噸鋼,金屬料成本降低了7.05元/噸鋼,終點脫磷率平均達到90.5%實現了低成本情況下的高效脫磷,同時對轉爐煤氣回收起到了一定的促進作用。