趙美中
(陽泉冀東水泥有限責任公司,山西 陽泉 045000)
永磁同步直驅電機是由稀土永磁體產生磁場,通過矢量變頻控制技術,精確控制電動機的輸入電壓、電流,使電能高效率地轉換為機械能的電磁裝置。永磁直驅電機采用多級數低轉速的設計理念,當對稱三相交流電源接入電機對稱的三相繞組時,電流在定子繞組中產生旋轉磁場和轉子之間的磁場相互作用,產生非常大的旋轉扭矩,并且符合如下規律:
n=60f/P
其中:n-電機轉速(r/min);f-電機的頻率(Hz);p-電機的極對數。

永磁直驅電機由于其轉子的磁場靠永磁體直接產生,免去了通過電流來勵磁,減少了勵磁損耗和渦流耗損,因此電機效率要比異步電機高。加上去掉了減速機等中間傳動能耗損失,而且還可以通過變頻器精確控制所需轉速。因此通過這三個方面的累計疊加,驅動整體傳動效率大幅提高,對比傳統的減速機驅動方案,普遍降低了10-30%的能耗損失。
由于用永磁電機直接驅動負載,改造后將異步電機和減速機同時去掉,因此驅動單元體積大幅減少,現場活動空間得以極大改善,因此安裝更簡單和便捷。
永磁同步直驅電機輸出轉速低,運行平穩,振動量小,軸承選擇歐美進口品牌,確保了電機能夠連續運行10 萬小時以上,減少了后期對軸承的維護。為防止維保人員忘記加油或者少加油,設計上選擇了單點自動注油器,免人工自動注油,可靠性又得以加強。
永磁同步直驅電機轉子通過稀土釹鐵硼產生磁場,無需電流勵磁,有功功率提高,功率因數最高可達0.98,因此改善了電網的用電質量。加上電機采用變頻啟動的方式,極大降低了啟動電流,減少了對電網瞬時沖擊。
陽泉冀東水泥有限責任公司為日產水泥7200 噸新型干法水泥熟料生產線,作為冀東水泥在山西省重點的龍頭水泥制造企業,對當地基建做出了極大的貢獻。水泥磨選粉機是水泥生產環節中的最后一道工序,設備的穩定性對水泥產量起到至關重要的作用。和大部分的水泥企業一樣,陽泉冀東水泥磨選粉機原驅動也采用早期設計的“變頻異步電機+減速機”的驅動方案,該驅動在長時間運行后,存在很多問題,集中表現如下:
1、減速機為立式安裝,箱體內充滿潤滑油,導致散熱差,溫度高,降低了減速機的使用壽命。
2、減速機的輸出軸向下,鐵屑、油泥在重力作用下,容易進入下部軸承,造成軸承磨損大,減速機故障頻發。
3、減速機下部的鐵屑、油泥由于日常維護時無法清理干凈,密封容易受損,長期存在漏油現象,不僅造成現場環境骯臟,更是增加了潤滑油成本。
4、由于異步電機和減速機高速軸轉速高,振動值較大,導致聯軸器出現過斷裂,造成了支撐架的開焊,選粉機運行穩定性不高。
鑒于水泥磨選粉機存在的以上諸多問題,為提高設備運行可靠性,提高生產效率及企業利潤,我公司決定采用永磁直驅電機對水泥磨選粉機進行改造,替換原有的“變頻異步電機+聯軸器+減速機”結構,由永磁電機直接驅動選粉機主軸,徹底解決了減速機存在的上述問題。
經過調研、考察、招標,最終我司選用南京迪瓦永磁科技有限公司的DYT 永磁直驅電機,以下為改造時的參數。

表一 原驅動參數
根據原驅動參數,選用DYT 永磁直驅電機進行改造,參數如下:

表二 改造后參數
改造前后、安裝對比圖如下:

改造前安裝圖

改造后安裝圖
改造后,相同運行工況(選粉機主軸轉速和進料量相同)運行時,改造前后運行電流數據對比如下表三:

表三 改造前后運行電流數據對比
通過以上運行數據顯示,采用DYT 永磁直驅電機改造后,電機運行電流下降29.8%。
通過陽泉冀東水泥280KW 選粉機采用DYT 永磁直驅電機改造效果分析,工藝系統方面原電機電流容易超標,工藝操作不得不減產,更換永磁電機后為水泥磨操作提供有力保障,提產10t/h。設備方面不但徹底解決了減速機振動大、易漏油的問題,也大大減少了設備維護量,減少了工人的勞動強度,電機運行電流大幅度下降,最大程度地節約了能源。
DYT 永磁直驅電機能解決設備故障點,確保安全生產、延長設備壽命周期,提高系統效率方面效果顯著,不但在選粉機上值得大力推廣,在其他皮帶機、管磨機、斗提機設備上也有很大的應用潛力。