鄧 波
(四川公路橋梁建設集團有限公司,四川 成都 610041)
G8515 線廣安至重慶至瀘州高速公路榮昌至瀘州段(四川境)工程項目TJ7分部,位于四川省瀘州市龍馬潭區和瀘縣境內,起于瀘縣云龍鎮戰旗村附近(樁號K171+500),止于特興鎮河灣村附近(樁號K181+326),路線全長9.826 公里。其中30m 預力砼簡支T 梁共395 片,采用高標準C50 耐久性混凝土,一次性澆筑完成,因為T 梁梁體結構尺寸窄小,鋼筋密集,使得T 梁外觀氣泡控制成為一道難題。
為保證預制混凝土T 梁內實外美的質量要求,我們對已施工完的6 片30 米預制T 梁進行了現場調查。共計檢查了127 點,合格點數為105 點,平均合格率為82.3%。針對自檢出現的情況,并結合工程項目調查數據,對已施工的梁板進行了施工過程記錄分析、匯總和整理,找出了影響30 米預制T 梁外觀氣泡數量主要質量問題所在,并形成了合格率調查表、質量問題調查表及頻數統計表。

表1 30 米預制T 梁合格率調查表

表2 質量問題調查表
根據以上3 表可以看出6 個因素中機械調配不合理、砂級配不合格、外加劑質量檢查,三者占總數的72%,假設把這三個主要問題解決80%,那么QC 小組質量合格率就能提高到92.5%。為此,我部邀請全體項目管理人員、協作施工隊等相關人員參加,采用頭腦風暴法集思廣益,從“人、料、機、法、環、測”6 個方面對可能造成30 米預制T 梁外觀氣泡較多的原因進行分析,確定其主要原因為:砂級配不合格、外加劑質量不合格以及機械設備調備不合理,主要表現為混凝土宜采用Ⅱ區中砂,而本地只有I 區機制粗砂,砂的細度模數大;外加劑減水率差;在混凝土施工時,時常發現現場混凝土罐車有壓車現象,造成混凝土等待時間過長(最長的一車等待時間為2.5 小時),塌落度損失嚴重,影響混凝土質量。
針機械設備調配不合理,砂級配不合格、外加劑質量檢查3 條主要原因,遵循“5W1H”原則,制定了相應控制措施。
(1)機械設備調配不合理
現場安排專人進行專項管理,嚴格按照混凝土流水施工,單車壓車時間不超過十分鐘,具體為制定混凝土協調辦法,由項目部質檢員、拌合站及施工方各出一名人員專門協調;根據現場混凝土澆筑速度靈活控制單車混凝土量及運送車數量;增加值班人員,施工現場24 小時有人調配。
(2)砂級配不合格
加大對進場的機制砂、天然砂進行檢測確定摻配比:根據進場材料進行多次試驗確定摻配比;根據摻配比再進行配合比調整。旨在提高混凝土和易性[1]。
(3)外加劑不合格
加大對進場材料的檢測與外加劑的泌水率檢測:與外加劑生產廠家協商,提高減水效果[2];進場后試驗室通過試驗確定減水率;調整確定配合比。
在對策實施后,對正在施工的關鍵項目檢查情況進行調查,對記錄的主要問題進行全面整理、統計分析,合格率從82.3%提高到96%。已澆筑完成的6 片30米預制T 梁進行了現場抽查,共計檢查了100 點,合格點數為96 點,平均合格率為96%。

圖1 實施前后的效果對比圖
對策實施后,“機械設備調配不合理、砂級配不合格、外加劑質量檢查”問題已從對策實施前的“關鍵少數”,成為對策實施后的“次要的多數”[3],說明采取的改進措施有效,現狀得到了較好的改善,對后續作業能夠提供強有力的指導。