譚立偉 馮磊


摘 要:本文介紹了高爐煤氣濕式電除塵,在運行中出現的兩起電氣故障,自動接地刀閘無法可靠動作和電場絕緣低無法升壓。闡述了故障現象、分析判斷和處理方法,改進了接地刀閘的操控機構和極板懸掛絕緣子的運行環境,提高了設備運行的穩定性、可靠性。供同類型機組,故障處理借鑒參考。
關鍵詞:濕式電除塵;電場絕緣;接地刀;絕緣子
中圖分類號:TK223.2 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2020)06-0166-02
0 引言
在日益嚴峻的環境形式下,電除塵已被廣泛應用在電力、冶金、化工等行業。在冶金行業中,燃氣發電機組,以高爐煤氣、焦爐煤氣為燃料發電。所以,裝設電除塵裝置在燃機的前端,降低煤氣中的含塵量,滿足煤壓機入口含塵濃度的要求。
邯鋼9E燃氣蒸汽聯合發電機組,煤氣電除塵采用jord公司產品。配套的高頻整流單元,使用美國NWL公司產品。除塵箱體分入口電場和出口電場,設有兩個極板。兩套高頻整流單元,安裝在除塵箱體頂部。為保障除塵箱體和人員的安全,每套高頻整流單元,配置兩個接地刀閘。一個手動接地刀閘、一個自動接地刀閘。手動接地刀閘,在機組正常運行期間保持打開狀態。在機組轉檢修,煤氣箱體打開人孔時,將手動接地刀閘合上,并加裝安全鎖,確保人員安全。自動接地刀閘,包括電動操作機構和控制系統。每次開機前,遠程打開。停機后,遠程閉合。自動刀閘控制回路,串聯除塵箱體的報警聯鎖。一旦箱體有故障,如氧含量高等。接地刀閘自動閉合,迅速泄除電場負荷,確保箱體的安全。
在機組運行過程中,多次出現接地刀無法自動打開、關閉現象。高頻開關電源多次出現無法升壓,電場絕緣低等故障。嚴重影響了煤氣除塵效果和機組的能效,存在較大的安全隱患。通過對多次故障的分析判斷,制定改進方案,提高了電除塵的運行可靠性。
1 自動接地刀無法操作的分析與處理
自動接地刀在電除塵中,起到關鍵的安全保障作用。當控制系統檢測到箱體內氧含量高等其他威脅箱體安全的危險時。迅速驅動接地刀閉合,使電場極板可靠接地,泄除電場電壓。確保人員和設備的安全,避免發生箱體爆炸等重大事故。
該除塵箱體接地刀合、分執行機構,采用直流電磁鐵來實現。見圖1所示,當電磁鐵得電時動作、吸合,驅動連桿壓迫彈簧,同時驅動接地刀打開,以及同軸凸輪轉動,使分位限位開關動作。當電磁鐵失電時,靠彈簧回彈力復位。驅動接地刀閉合,以及同軸凸輪轉動,使合位限位開關動作。直流電磁鐵操作機構的優點是動作迅速,一旦失電或得電,均能馬上動作到位。機構動作時間短,能夠更好的確保電場安全。缺點是該電磁鐵為進口裝置,國內采購周期長,出現問題后,修復比較困難。
機組運行3年后,兩套電場高頻電源,多次出現接地刀不能自動合、分的現象。檢查發現電磁鐵得電后,不吸合。或者失電后,不能復位。脫開接地刀操作機構,單獨檢測電磁鐵。得電、失電動作均正常。考慮可能接地刀操作機構卡澀,操作力矩增大引起。但兩套自動接地刀均出現,不能正常操作的現象。且接地刀閘處于封閉空間內,沒有腐蝕、銹蝕現象,手動操作力矩正常。對操作機構檢查、維護、潤滑,以及微調驅動連桿的長度,均未能解決故障。判斷為電磁鐵機械性能下降,造成電磁鐵執行結構驅動力矩不足,不能驅動地刀正確的動作。
該進口電磁鐵采購比較困難,采購時間較長。即使更換電磁鐵執行機構,也不能完全解決問題,無法保證接地刀不再出現故障。所以,為了徹底解決該問題。對地刀操控機構改造,將電磁鐵控制機構,改造為電機驅動機構。根據地刀操作力矩,選擇合適型號的電機。在原控制系統的基礎上,進行修改完善。電機操作機構的優點是操作力矩大,改造后接地刀的自動合、分,均能正常動作。
2 電場絕緣低的分析與處理
該電除塵箱體布置為,高頻整流單元、極板懸掛絕緣子箱在煤氣箱體頂部,下方整個箱體及極板。高頻整流單元輸出電壓經過母排,連接至極板絕緣子箱內,再經極板拉桿輸出到箱體內的極板上。極板懸掛絕緣子箱結構見圖2所示。極板兩側各有兩個絕緣子,作為極板的懸掛支撐。同時,箱體內有其他的支撐,使極板固定。絕緣子箱外部纏有伴熱帶,機組投運時,提前開啟加熱器,降低絕緣子箱內濕度,提高電場絕緣。
電除塵系統在運行3年后,經常出現無法升壓的故障。檢查箱體內絕緣較低,脫開箱體極板。單獨檢測高頻整流單元,系統升壓正常。通過對箱體檢查,發現極板絕緣子運行環境較差,表面腐蝕、濕度大等問題,是造成電場絕緣下降的原因。
(1)極板懸掛絕緣子箱和煤氣箱體是連通的,煤氣可以進入到絕緣子箱內,造成絕緣子表面腐蝕、臟污嚴重。同時,煤氣箱體內的水蒸汽,也會進入到絕緣子箱內。雖然電伴熱投入運行,但絕緣子箱內濕度仍然很大,絕緣子表面水凝現象嚴重。
(2)極板絕緣子作為極板的懸掛支撐,可以承受豎向的作用力。但是,在電除塵運行中,由于煤氣壓力波動較大。運行兩年后,極板在箱體內的固定支撐點松動,極板收煤氣壓力影響,晃動比較嚴重。極板出現晃動,絕緣子就會受到橫向作用力,超出絕緣子的承受能力。檢查發現絕緣子表面出現裂紋,甚至出現整個斷裂的情況。受損的絕緣子圖3所示。
通過對箱體結構的檢查、分析,判斷高壓整流單元系統正常,由于煤氣箱體結構設計不合理。懸掛絕緣子運行環境較差,引起的電場絕緣較低,無法升壓的故障。所以,在原有箱體的結構上,提出了改造方案:
(1)在煤氣箱體和懸掛絕緣子箱之間加裝絕緣隔板,隔絕兩個箱體,減少煤氣、水蒸氣進去絕緣子箱內。同時,根據機組運行情況,平均每6個月對絕緣子進行檢查、擦拭,提高其絕緣性能。(2)改造箱體內極板的支撐方式,加大箱體內部的固定支撐點。根據機組運行情況,平均每6個月,對箱體內極板進行檢查,減少絕緣子的受力,避免絕緣子受損。(3)在絕緣子箱內,增加兩組加熱器。由于原箱體結構,造成煤氣箱體和懸掛絕緣子箱體,無法完全隔離,只能采取絕緣板隔離。但仍會有煤氣和水蒸氣進入絕緣子箱體內。原絕緣子箱采用外部纏繞伴熱帶的方式。內部濕度依然很大,通過在箱體內部,加裝兩組加熱棒。降低箱體內部濕度,提高絕緣性能。
通過以上改造和維護措施,改善絕緣子的運行環境,減少絕緣子的受力。增加了絕緣子的使用壽命,提高了電場的絕緣,使電場運行良好,不再發生電場無法升壓的故障。
3 結語
本文介紹了我廠濕式除塵系統,兩起電氣故障的現象、分析、判斷、處理方法。高頻整流單元,在運行中較穩定,故障率低。兩起故障均為,除塵箱體配套電氣元件和結構不合理造成。所以,在設備日常維護中,應注意箱體附屬電氣元件、絕緣件的檢查和維護。平均每6個月,對極板懸掛絕緣子進行清洗、擦拭,檢查箱體內極板緊固件,測試自動接地刀閘,動作是否正常。從而,提高設備運行的穩定性、可靠性。