葉建鋒,熊 宇,田 澤,梅云平,沈祎儂
(1.國網(wǎng)湖北省電力有限公司電力科學研究院,湖北 武漢430077;2.湖北方源東力電力科學研究有限公司,湖北 武漢430077)
斷路器屬于高壓開關類設備的一種,在變電站中的作用是切斷故障電流,保護主變壓器等重要設備,防止事故擴大的主要機構[1-2]。斷路器可分為油斷路器、SF6斷路器、壓縮空氣斷路器、真空斷路器等[3]。斷路器一般由導電部分、絕緣部分、接觸與滅弧部分及操動機構部分,其中操動機構部分是保證斷路器快速切斷故障電流的主要部分,其故障發(fā)生率在斷路器的故障中占比較大[4-5]。
操動機構分為液壓操動機構、彈簧操動機構以及電磁操動機構,其中彈簧操動機構由于其操作能量小、分合閘速度快、機械壽命長等特點在斷路器中被廣泛使用,同時,由于彈簧操動機構故障而導致的斷路器故障時有發(fā)生[6-14]。
某500 kV 變電站的220 kV 斷路器A 相于2019 年12月出現(xiàn)異常的反復打壓現(xiàn)象,拆解后發(fā)現(xiàn)斷路器儲能機構中的卷簧斷裂。
該斷路器為A 廠家生產(chǎn)的斷路器,2007 年7 月投運,上次年度檢修時間為2016年5月,上次年度檢修時各項試驗數(shù)據(jù)合格。
圖1為卷簧的加工圖紙,從圖紙可知,該卷簧材質為DIN 1.7701(51CrMoV4)的彈簧鋼,執(zhí)行標準為DIN EN 10089-2003,卷簧厚度為11.2 mm,寬度為120 mm,由7圈組成,斷口位于從內(nèi)向外數(shù)第3圈。
該標準對該牌號彈簧鋼的化學成分、硬度、力學性能和表面脫碳層均作出規(guī)定,以下將通過磁粉檢測、滲透檢測、光譜分析、硬度測量、拉力試驗、脫碳層檢測、金相檢驗、斷口分析等試驗對卷簧斷裂原因進行分析,圖紙中有規(guī)定質量要求的項目按照圖紙執(zhí)行,否則按標準《DIN EN 10089-2003 淬火和回火彈簧用熱軋鋼材.交貨技術條件》執(zhí)行。
根據(jù)故障情況、加工圖紙及目前掌握的信息計劃做表1中的試驗。

圖1 卷簧加工圖Fig.1 Drawing of coil spring

表1 試驗計劃Table 1 Test plans
對卷簧進行磁粉檢測[15-18]及滲透檢測,未發(fā)現(xiàn)裂紋及其他缺陷。
使用M5000 全元素光譜儀對卷簧進行光譜分析,結果如表2所示,從光譜分析結果可見,卷簧的化學成分符合標準要求。

表2 光譜分析結果Table 2 Results of spectral analysis
使用HBRV-187.5布洛維硬度計對卷簧進行硬度測量,結果如表3 所示,圖紙要求硬度為45~48 HRC,從表3可見,該卷簧的硬度偏高[19-21],不符合圖紙上的技術要求。
使用WAW-600 kN 萬能試驗機對卷簧進行拉力試驗,抗拉強度實測值為1 777 MPa,標準中抗拉強度的參考值為1 450~1 750 MPa,從實測結果可見,該卷簧的抗拉強度偏高。

表3 硬度測試結果Table 3 Results of hardness
對卷簧進行脫碳層檢驗[22-24],脫碳層實測深度如表4 所示,從實測結果可見,脫碳層深度符合標準要求。

表4 脫碳層深度測量結果Table 4 Results of decarburization layer detection
使用Axio Observer金相顯微鏡對卷簧取樣進行金相檢驗,金相組織為回火索氏體,如圖2所示。

圖2 金相組織Fig.2 Metallographic structure
對卷簧的斷面進行宏觀檢查,如圖3所示,從斷面的宏觀形貌可以判斷,下圖中紅框部位為裂紋起源部位(河流花樣的收斂部位),而卷簧的4 個邊沿為最終斷裂部位(最終斷裂部位存在剪切唇),裂紋擴展方向為箭頭所指方向。

圖3 斷口宏觀形貌Fig.3 Macroscopic fracture morphology
使用掃描電鏡對裂紋起源區(qū)進行觀察,結果如圖4~圖6所示。
圖4中紅色方框部位有深度約1.5 mm的磨損擠壓痕跡,為卷簧形成初始裂紋后裂紋兩邊相互擠壓導致的磨損擠壓痕跡,該磨損擠壓痕跡導致裂紋起源處的部分原始形貌破壞。
圖5和圖6分別為圖4中1號和2號紅色圓圈部位的放大圖,從圖5、圖6 可見,該部位為沿晶開裂,即脆性開裂。

圖4 裂紋起源區(qū)Fig.4 Crack origin area

圖5 裂紋起源區(qū)Fig.5 Crack origin area

圖6 裂紋起源區(qū)Fig.6 Crack origin area
對裂紋擴展區(qū)進行觀察,結果如圖7~圖8所示,圖8 為圖7 中紅色方框放大圖,從圖8 中可見,裂紋擴展區(qū)存在韌窩,為韌性開裂。

圖7 裂紋擴展區(qū)Fig.7 Crack growth area

圖8 裂紋擴展區(qū)Fig.8 Crack growth area
斷裂卷簧的化學成分、脫碳層深度均滿足標準要求,磁粉檢測及滲透檢測未發(fā)現(xiàn)斷裂處之外的部位存在裂紋的情況。
卷簧的硬度較圖紙的要求值稍微偏高(抗拉強度偏高也驗證了硬度偏高的事實)。
從掃描電鏡分析可見,裂紋的擴展區(qū),即斷面的大部分區(qū)域均為韌性斷面,由此可見,該材料在純應力作用下呈現(xiàn)為韌性斷裂,但裂紋起源區(qū)則為沿晶的脆性斷面,由此推斷裂紋的起源不是單純由于應力導致(假如單純由應力導致,則裂紋起源部位應該也為韌性斷面),裂紋起源部位的沿晶斷面應該為熱處理導致的原始裂紋[25-29]。
綜上所述,卷簧的斷裂原因為熱處理導致卷簧表面局部存在原始裂紋。
建議生產(chǎn)廠家對加工成型后的卷簧進行無損檢測,防止帶有表面缺陷的卷簧投入使用。卷簧卷制后受檢測空間的限制,使用常規(guī)的表面無損檢測方法無法對其進行全面檢測,超聲導波由于其傳播距離長的特點,且對于表面和內(nèi)部有相同的檢測靈敏度,可以用于卷簧表面缺陷的無損檢測[30-31]。
建議設備運維單位加強同類型斷路器操作機構的巡檢。
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