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輪南3-2-16H井鉆井二開施工總結及問題分析

2020-07-18 15:37:49王棟曲廣超白榮生唐凱尹衍明
海峽科技與產業 2020年4期

王棟 曲廣超 白榮生 唐凱 尹衍明

摘要:輪南地區的油田已開發31年之久,屬于老油區,存在地層虧空現象,和以前的開采存在一定差異。相較油田鉆井一開施工,二開施工更易出現問題,可能會發生泥包鉆頭,軌跡不平滑,定向托壓及卡鉆等。本文以輪南3-2-16H井為例,對鉆井二開施工出現的問題進行了分析和總結。

關鍵詞:泥包鉆頭;定向托壓;軌跡不平滑;卡鉆

中圖分類號:TE23 文獻標識碼:A

輪南3-2-16H井是塔里木盆地輪南斷壘帶輪南3號背斜構造西斷塊的一口開發井(采油井),位于新疆輪臺縣輪南油田3井區LN3-H2井口北東方向190 m。設計井深5408.70/4760.40 m(斜深/垂深),目的層:三疊系TI油組TI2、TI3。該井于2019年1月27日開鉆,2019年6月6日鉆至井深5385.00 m完鉆。鉆井周期129.88天,完井周期159.04天。一開施工出現問題較小,在此不作論述,而二開施工中出現了泥包鉆頭,PDC鉆頭側翼流道堵死,機速異常,定向鉆進托壓,鉆進憋泵,井眼軌跡不平滑及粘卡等問題[1]。下面就二開施工情況進行總結,并詳細分析出現的問題。

1 二開施工情況總結

1.1 二開地層、巖性及泥漿性能

二開地層層序:新近系、古近系、白堊系、侏羅系、三疊系。巖性:粉砂巖、泥巖、砂巖、煤層、細砂巖、深灰色泥巖。井段0~420 m,泥漿性能:密度1.08~1.1 g/cm3,粘度82~80 s。井段420~808 m,泥漿性能:密度1.1~1.13 g/cm3,粘度80~40 s。

1.2 二開鉆頭及井段

LN3-2-16H井二開共用牙輪鉆頭2只,PDC鉆頭8只,復合鉆頭4只。其中,4只復合鉆頭分別由江漢、海銳、寶石三家鉆頭廠生產。鉆頭基本情況見表1,現將三家復合鉆頭使用情況進行對比分析。

1.2.1 江漢鉆頭使用情況

(1)入井使用情況。①一次入井使用井段:4460~4653 m,進尺193 m;層位:J;巖性:褐色泥巖、灰色泥巖、灰色泥質粉砂巖;純鉆時間:75 h;平均機速2.57 m/h,復合機速4.46 m/h(鉆壓4~6 t),定向機速1.9 m/h(鉆壓6~12 t)。②二次入井使用井段:4390~4405 m,進尺15 m;層位:J;巖性:褐色泥巖;純鉆時間:13 h;平均機速1.15 m/h(控時鉆進)。

(2)出井情況。一次出井、二次出井均起出復合鉆頭牙輪正常,外徑未磨損,切屑齒有正常磨損,無崩齒、掉齒、齒裂現象。

1.2.2 海銳鉆頭使用情況

(1)入井使用情況。①一次入井使用井段:4705~4788 m,進尺83 m;層位:T;巖性:深灰色泥巖為主、夾灰色泥質粉砂巖、灰色砂巖;純鉆時間:41 h;平均機速2.02 m/h,復合機速3.45 m/h(鉆壓4~6 t),定向機速1.69 m/h(鉆壓6~12 t)。②二次入井使用井段:4788~4912 m,進尺124m;層位:T;巖性:深灰色泥巖;純鉆時間:48 h;平均機速2.58 m/h,復合機速3.63 m/h(鉆壓4~6 t),定向機速1.22 m/h(鉆壓6~12 t)。

(2)出井情況。起出復合鉆頭牙輪正常,外徑未磨損,切屑齒一次出井正常磨損,無崩齒、掉齒、齒裂現象,切屑齒二次出井崩齒一顆,其余正常磨損,無崩齒、掉齒、齒裂現象。

1.2.3 寶石鉆頭基本情況

(1)入井使用情況。使用井段:4405~4817 m,進尺412 m;層位:J-T;巖性:褐色泥巖、灰色泥巖、深灰色泥巖為主、夾灰色泥質粉砂巖、灰色泥質粉砂巖、灰色砂巖;純鉆時間:117 h;平均機速3.52 m/h,復合機速4.4 m/h(鉆壓4~6 t),定向機速2.19 m/h(鉆壓6~12 t)。

(2)出井情況。起出復合鉆頭牙輪正常,外徑未磨損,切屑齒崩齒6顆,其余正常磨損,無崩齒、掉齒、齒裂現象。

1.2.4 施工數據分析及結論

通過對表1、表2和表3進行分析可知,鉆頭成本:寶石>江漢>海銳(依據齒密度);使用周期:以400 m進尺為例、相同層位寶石可結余1趟鉆且每小時多鉆進約1 m,以實鉆機速計算,可結余周期約3天;鉆頭價格:江漢>海銳>寶石,綜上所述,寶石復合鉆頭的各項表現處于優勢;造斜點到A點比較:第一個井眼井段4450~5057 m,起下10趟鉆,使用8 1/2"牙輪1只,PDC2只,復合鉆頭2只,單只鉆頭最大進尺193 m,平均機速1.27 m/s。第二個水平段4390~4925 m,起下3趟鉆,使用8 1/2"復合鉆頭3只,單只鉆頭最大進尺412 m,平均機速1.67 m/s;相比較在定向段使用復合鉆頭進行定向作業,會提高機速。

2 二開施工存在問題及分析

2.1 定向作業泥包鉆頭問題及分析

由于所鉆地層為侏羅系底部褐色泥巖段,導致泥漿的粘切過高、有害固相高、含油量低。在斜井段和水平段定向作業,大段定向作業調整井斜和方位,鉆具組合中電阻率(全長9.2 m,最大外徑181 mm,井眼215.9 mm)外徑大,排量一定的情況下,泥漿攜帶有害固相上返到地面較少,井底泥漿流變性能變差,有害固相分散到泥漿中,堵塞流道[2]。

2.2 機速異常、側翼流道堵死問題及分析

泥漿劣質固相含量高,含油低,建議控制鉆井液粘切、坂含、高溫高壓失水及泥餅,盡量提高排量,將含油量提高至5%。周期性加入瀝青,攜帶井底巖屑,防止鉆頭重復切削造成有害固相進一步增加。每次活動鉆具盡量在5 m以上,盡量依靠外徑較大的扶正器攜帶部分巖屑上行。鉆進時,除砂除泥一體機和離心機使用率達100%,清除有害固相[3]。

2.3 托壓、憋泵問題及分析

2019年3月11日定向復合鉆進作業,井深4653 ~5083 m,存在定向工具面穩定,托壓現象,以及工具面不穩,憋泵現象。

經分析該段巖性為大段泥巖、粉砂質泥巖,需要跟進固體和液體潤滑劑,控制粘切、坂含、高溫高壓失水及泥餅;利用機械鉆機的優點,沖擊送鉆,緩解托壓現象;在井斜大于30°以后,鉆具倒裝,近鉆頭接入水力振蕩器;電阻率外徑大(全長9.2 m,最大外徑181 mm,井眼215.9 mm)與水平井井底面接觸面積,是造成托壓的一個原因。定向工具面不穩不托壓,會有憋泵現象,巖性為砂巖、泥質粉砂巖,需控制鉆壓,防止吃入地層太多,發生憋泵。

2.4 為滿足地質要求多次調整軌跡致使軌跡不平滑的問題及分析

該井導眼段實測數據未能對本井側鉆井筒提供指導依據,側鉆井眼在實鉆中頻繁調整靶點,使得軌跡不平滑。為了滿足地質要求鉆具結構中加入電阻率,鉆具螺桿上有近鉆頭扶正器,鉆具剛性增強,軌跡也不平滑,造成起下鉆困難,井下復雜。

2.5 發生粘卡問題及分析

輪南老井區地層虧空產生壓差(設計地層壓力1.14,鄰井LN3-H4T實測地層壓力系數0.93,LN3-2-11X實測地層壓力系數1.02)。泥漿性能對井下工況不適應(地層封堵和泥餅質量等),動塑比不低于0.3,中壓失水低于5,高溫高壓失水低于9、坂含控制在40,保持含油量6%,摩阻系數低于0.1,磺化材料不低于3%,含砂量不高于0.2%,PH值不低于8,良好的流變性,間斷性補充乳化瀝青液體進一步提高泥漿的防塌能力;根據目的層砂巖段施工情況,在鉆進時注入優質泥漿(主要材料為潤滑劑、超細碳酸鈣、乳化瀝青等),每30 m拉短起下使井壁形成好的泥餅并破壞巖屑床。

定向鉆進觀察好泵壓及工具面變化,發生托壓立即提至原懸重開轉盤轉開,除去正常摩阻,掛卡不超5t,否則放至原懸重轉開再上提活動,定向施工前提前注入帶玻璃小球的優質泥漿,降低定向施工的粘卡風險,復合鉆進扭矩上限設定30%,扭矩異常弱化參數,若不能緩解,及時上下提劃正常后恢復鉆進。泵壓異常及時檢查地面原因,每打完單根認真劃眼至暢通后方可接單根;認真做好參數記錄,尤其空轉參數、劃眼參數、突發異常參數,準確判斷摩阻情況和井下情況;起下鉆過程中遇特殊情況,靜止時間過長要及時活動鉆具;鉆具結構中加入水力振蕩器,降低粘卡的風險。

3 結論

(1)在塔里木油田老區塊部署開發井是一個需要重新研究、實踐、改進的過程。通過對輪南3-2-16H井鉆井二開施工總結及問題分析,提高了對輪南、桑塔等一些老油區開發井的認識,合理的施工方法可以提升鉆探效率,減少生產過程中的問題。

(2)對于老區塊開發井,存在地層壓力系數低,地層能量虧空,地層巖石骨架不穩定的現象,是鉆井時必須考慮的問題。泥漿的配伍性也是一個需要深入研究的課題。

(3)鉆井作業必須按照鉆井設計施工,遇復雜情況需結合實際,從鉆井液、鉆具組合、井眼軌跡、操作等方面著手,要認真分析原因,制定切合實際的控制措施,并落到實處。

參考文獻

[1] 潘冬興.鉆井工程技術中存在的問題及提高鉆井效率分析[J].中國石油和化工標準與質量,2017,37(19):160-161.

[2] 陳華.石油鉆井施工過程中存在的問題及對策[J].化工設計通訊,2017,43(6):229.

[3] 王進喆.淺談定向井施工常見問題及解決措施[J].化工管理,2019(12):176.

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