楊益民,李智慧,袁冰蓉
(中國石化上海高橋石油化工有限公司,上海 200137)
合成塔進出口換熱器是合成氨裝置核心設備,屬超長型固定管板換熱器,以某公司制造的換熱管長度20 m的合成塔進出口換熱器換熱管試壓泄漏問題為例,進行分析探討。
合成塔進出口換熱器屬于固定管板換熱器(圖1),殼程筒體Φ1300 mm×110(80)mm/Φ1620 mm×110 mm(14Cr1MoR);管程筒體Φ1330 mm×90 mm(14Cr1MoR);換熱管Φ14 mm×2 mm×20 000 mm(15CrMo),共計3006 根;管板(14Cr1Mo Ⅳ);換熱管與管板的連接方式為強度焊+強度脹。

圖1 換熱器結構示意
合成塔進出口換熱器在管頭焊接完畢、脹接完成后,進行殼程水壓試驗。充水后還未到升壓階段時即發現有水從38 根換熱管內部泄漏出來,當即對此38 根換熱管進行更換處理并重新脹接,然后再次對殼程進行水壓試驗。當試驗壓力升到3.85 MPa時,發現99 根換熱管存在泄漏,其中31 根兩端都出現泄漏,78根換熱管在管板Ⅰ側出現泄漏,52 根換熱管在管板Ⅱ側出現泄漏,用堵頭對其進行堵焊(圖2),然后再對殼程進行氣密性試驗。當試驗壓力升到2.0 MPa 時,發現31 根換熱管存在泄漏,其中1 根兩端都有泄漏,11 根換熱管在管板Ⅰ側出現泄漏,21 根換熱管在管板Ⅱ側出現泄漏。

圖2 用堵頭堵漏的換熱管
對管板機加工質量進行核查,管孔粗糙度、脹槽尺寸符合圖紙要求。脹接操作(脹接設備、脹頭尺寸、脹接壓力)符合脹接工藝要求。對發生泄漏的換熱管進行各項檢查后發現:
(1)換熱管化學成分、金相組織、縱向力學性能、硬度均合格,說明冶金質量沒有問題。
(2)對泄漏換熱管進行剖切和渦流檢查,發現換熱管近管端內側存在折疊、軋折等缺陷,其缺陷在管的制造過程中產生,有缺陷的管在后續的檢驗中未能檢出(據了解其換熱管供貨商對Φ14×2 mm 成品管沒有進行渦流檢測和超聲檢測,只進行了逐根水壓試驗。
(3)由于換熱管廠拉拔長度能力有限,為保證成品換熱管的長度尺寸,換熱管拉拔后兩頭端部去除的部分較少,是端部缺陷未能去除的重要原因。
(4)在強度脹接時,由于受到脹接應力的強烈作用,致使折疊、軋折等缺陷處成為裂紋源,在脹接應力的作用下,缺陷處被撕裂、延伸,嚴重的裂紋會延伸至換熱管外表面,造成水壓時泄漏。見圖3、圖4。對此,重新采購換熱管,并對缺陷換熱管進行更換。重新組裝、焊接、脹接,共耗時近4 個月,返修合格。

圖3 夾在裂紋中的破裂液壓脹袋殘留

圖4 對缺陷管靠近管頭端部剖切檢查
(1)對超長的鉻鉬鋼換熱管一定要有專用的材料采購規格書,應明確主要技術指標,如材料標準、壁厚偏差、直徑偏差、不圓度、彎曲度、化學成分、制造方法、供貨狀態、力學性能、硬度要求、顯微組織、晶粒度、表面質量、檢驗和試驗項目、試驗和取樣方法、取樣數量等。
(2)預防為主,加強換熱管驗收。例如本次共發現70 根換熱管不合格,其中35 根泄漏(裂紋),占總數的1.155%(共發貨3030 根),當時就應引起足夠的重視,增加見證環節或檢驗項目。
(3)對特殊換熱設備的換熱管與管板之間的焊接工藝規程(含評定)和脹接工藝規程(含評定)進行審查,對評定過程進行現場見證,確保焊接參數及脹接參數的合理性和準確性。
(4)對換熱管與管板之間的脹接過程進行控制,繪制管孔脹接簡圖并標注。