鄭東升
(河南中煙工業公司黃金葉生產制造中心,河南鄭州 450000)
卷煙廠制絲凝結水回收系統,主要作用是把制絲生產用的蒸汽做功后,產生的高溫凝結水進行回收和再利用,其工藝流程如圖1 所示。
制絲車間蒸汽凝結水→閃蒸罐(進行汽、水分離),其中,閃蒸汽→鍋爐除氧器;冷凝水→回收罐(蒸汽通過頂部放散管排放)→水泵(對凝結水進行加壓)→催化氧化罐→除鐵罐→鍋爐給水再利用。
在該回收系統長期運行過程中,經常出現兩個問題:①大量閃蒸汽從回收灌頂部的放散管對空排放,造成大量熱能損失和環境污染;②時而出現回收灌內的凝結水不能及時排出,出現滿水事故。
(1)由于閃蒸罐與回收罐之間用一根DN100 管道直通相連(中間無相應裝置),當閃蒸罐內凝結水排到回收罐后,由于閃蒸罐和回收罐都是閉式回收罐體,因而閃蒸汽也會混入回收罐,結果造成大量閃蒸汽從回收罐頂部DN50 放散管對空排放,每小時排放量約0.2~0.3 t,造成熱能浪費和環境污染。

圖1 制絲凝結水回收系統工藝流程圖
(2)因閃蒸汽混入回收罐內,汽、水共存,進入水泵發生“汽蝕”效應,加壓過程中強烈的沖擊力最終造成水泵葉片發生穿孔,形成孔洞,使水泵出力嚴重不足,回收罐內凝結水排不出去,最終出現滿水事故。
(1)改變閃蒸罐和回收罐之間的直通狀態。在二者之間設計加裝由前后截止閥、Y 形過濾器、浮球式疏水閥組成的“疏水閥組”,阻斷蒸汽進入回收罐。由于原連接管道是DN100 的,而斯派莎克常見的浮球式疏水閥組最大直徑DN50,故并聯安裝2 套斯派莎克DN50 疏水閥組,以滿足系統疏水量。
(2)安裝檢修旁通閥。與疏水閥組相并聯,設計安裝一根DN100 旁通管道,以備在檢修疏水閥組時排出凝結水。
(3)放散管加裝截止閥。在回收罐頂部放散管處加裝DN50 截止閥,原放散管不拆除,便于檢修時排出罐內汽體。改造方案示意圖如圖2 所示。

圖2 改造方案示意圖
改造后,加裝的疏水閥組只允許凝結水通過進入回收罐,不許閃蒸汽進入,徹底消除閃蒸汽的對空排放問題;由于限制了閃蒸汽進入回收罐內,回收罐內水溫由原來的120 ℃下降到現在的90 ℃左右,有效減少水泵發生汽蝕的概率,延長水泵運行使用壽命。
(1)節約燃料費用。改造后,每小時可多回收0.2 t 閃蒸汽(查表得出的數據),制絲車間每天按16 h 生產時間計算,可回收閃蒸汽3.2 t,每年按230 個生產日,年可回收閃蒸汽736 t。查表0.2 MPa 的閃蒸汽熱值為2706.18 kJ/kg,每年可回收熱量736 000 ×2706.18=1 991 748 480(kJ)。
天然氣熱值36 000 kJ/m3,折合天然氣1 991 748 480/36 000=55 326.4(m3),天然氣價格3.6 元/m3,每年可節約天然氣價值55 326.4×3.6=199 174.9(元)。
(2)節約水費用。年回收凝結水736 t,每噸凝結水按軟化水價格15 元計算,年節約資金736×15=11 040 元。
以上兩項合計,改造后每年產生的經濟價值199 174.9+7360≈21(萬元)。