于春濤 張 宇 周春來
(1.中國石油吉林油田公司油氣工程研究院;2.中國石油管道公司管道工程建設項目經理部;3.中國石油吉林油田公司HSE監督站)
致密油藏的效益開發是現階段石油行業的主流方向,常規技術已無法滿足開發需求,需要研發新技術以適應油田的發展趨勢[1]。致密油藏初期以水平井大規模壓裂投產為主,通過壓裂改造成縫,形成滲流通道。由于儲層致密,后續無法進行能量補充,產量遞減快,無法實現穩產,需攻關后期提產、提高采收率技術。針對低滲、特低滲儲層微觀孔隙結構小的難題[2],可通過注入不同性能的表面活性劑溶液實現吞吐增產。目前現場應用的表面活性劑種類繁多,增產機理各不相同。本文針對致密油藏的儲層特征,在油藏條件下,通過納米表面活性劑體系與原油發生乳化降黏作用,乳化后的液滴粒徑處于納米級[3],使原油具有較好的流動性,降低了乳化堵的風險,對后續原油生產具有一定的優勢。
吉林油田致密油藏位于松遼盆地南部,整體為西南傾鼻狀構造,主要發育扶余油層,油層頂面埋深為1 640~2 300 m,地層厚度為110~130 m,縱向Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ砂組均有油層分布。含油井段長度一般為40~90 m,區塊含油面積為100 km2,地質儲量為3 146萬t,油層埋深為1 750~2 650 m,儲層物性孔隙度為5%~12%,滲透率K<1 mD,含油飽和度為35%~55%,油層厚度為6~20 m。
吉林致密油藏以水平井枯竭式開發為主,平均單井控制儲量為20萬t,采出程度為0.47%,剩余油資源豐富,措施挖潛空間大[4]。區塊以壓裂投產為主,初期依靠天然彈性能量自噴生產,新井初產量高,遞減快,液面持續下降,產液能力降低,累產水平未達到效益開發需求。前期開展了不同規模的CO2吞吐技術研究,措施效果未達到預期。
1)藥品及樣品:濃度為0.1%~0.3%的TY納米表面活性劑(以下簡稱TY活性劑);試驗區塊原油、采出水。
2)儀器:界面張力儀、旋轉式油水乳化機、高倍顯微鏡(200倍)、恒溫水浴、玻璃器皿(配制溶液使用的量筒、燒杯、磨口瓶等)、LA-950激光散射粒度分析儀、動態驅油裝置[5]。
2.2.1 乳化實驗
1)分別取100 mL TY活性劑體系溶液和原油,在90℃水浴恒溫30 min后,將TY活性劑體系溶液倒入原油中,用攪拌機以4 000 r/min高速攪拌5 min。
2)將攪拌后的原油倒入60 mL具塞量筒中[6-7],放入90℃水浴,定時觀察乳化液/水界面讀數,并計算其析水率。同時用顯微鏡觀察乳化液滴。
2.2.2 驅油效率評價
1)制作長度為22 cm,截面直徑為2.5 cm的填砂管巖心。
2)巖心用模擬水浸泡后抽空飽和4 h,取出,用干凈的濾紙吸取表面水后稱重,并計算其孔隙度。將抽空并飽和的巖心放入巖心夾持器中,接好管線,用手動泵加圍壓。檢查巖心夾持器密封性完好后,用模擬水進行驅替,測其巖心滲透率。
3)飽和原油在儲層溫度下老化48 h,先用模擬水進行驅替,測水驅采收率,再注入TY活性劑體系溶液0.5 PV,封閉所有出口端和入口端,在儲層溫度下放置4 h后進行水驅,計算采收率。
TY活性劑是一種單劑,單劑率達95%以上,解決了表面活性劑復配使用造成的“色譜分離”問題,可降解,可將巖石表面潤濕性變為強親水且不反轉。界面張力達到10-3~10-2mN/m,與原油接觸形成的乳狀液可在短時間內破乳,即可通過乳化作用將巖石表面黏附的原油剝離下來,陸續破乳,降低乳化堵的風險,使原油具有較好的流動性。
選取試驗區原油和采出水,利用超低界面張力儀開展實驗。TY活性劑濃度為0.1%~0.3%時,界面張力為(0.02~0.03)×10-3mN/m。
用LA-950激光散射粒度分析儀測試原始TY活性劑溶液的粒徑為3~10 nm,原油分子尺寸為30~50 nm。TY活性劑體系溶液按一定濃度與原油充分溶解、乳化,用顯微鏡測其粒徑,乳化后直徑在50~100 nm的液滴占比達90%以上。粒徑微觀圖像見圖1。

圖1 粒徑微觀圖像
通過觀察乳液的析水率評價其乳化及破乳性能。析水率評價實驗結果如表1所示,乳化后20~30 min析水率在70%以上,60~120 min析水率大于90%,說明TY活性劑體系與原油接觸能夠實現乳化,且在短時間內破乳,該體系適合在低滲儲層(微觀孔喉半徑在納米級別)應用。

表1 析水率評價實驗結果
TY活性劑注入體積與驅油效率關系曲線如圖2所示,隨著注入量的增加,驅油效率逐漸增加,注入體積為1 PV時,驅油效率達到39.7%,說明該體系具有較好的滲吸置換能力,能有效動用儲層剩余油,實現增產的目的。

圖2 TY活性劑注入體積與驅油效率關系曲線
優選查X井開展先導試驗。該井2018年投入開發,縱向油層厚度為7.4 m,油層長度為761 m。初期日產油量為8 t,目前日產油0.4 t,產量遞減快;累產液量為14 577 t,累產油量為1 386 t,返排率為115%;控制儲量為14.24萬t,采出程度低,為0.9%。
根據油藏厚度及查X井基本情況,初步設定該井注入量為2 200 m3,TY活性劑濃度為0.3%,注入壓力為12~14 MPa,注入速度為4~5 m3/h。
該井措施前日產液量為6 m3,日產油量為0.4 t,含水93.9%。措施后增產效果明顯,日產液量大幅度增加,日產油量為0.4~2.2 t,綜合含水下降13%,措施有效期大于8個月,累計增產油量為445 t,投入產出比大于1.5,經濟效益明顯。經測試,采出原油黏度下降15%,降黏作用明顯。查X井措施后生產情況見表2。

表2 查X井措施后生產情況
1)TY活性劑界面張力可達到(0.02~0.03)×10-3mN/m,乳化粒徑為50~100 nm,隨著注入量的增加,采收率逐漸增加,注入體積為1 PV時,驅油效率達到39.7%。
2)乳化后20~30 min析水率在70%以上,60~120 min析水率大于90%,說明TY活性劑體系與原油接觸能夠實現乳化,且可在短時間內破乳。
3)TY活性劑體系與儲層微觀孔隙結構匹配性能好,為致密油藏后續提高采收率提供了技術支持,具有較大的應用潛力。