袁平 南通市港航事業發展中心南通船閘運行中心
南通船閘建于上世紀60年代初,位于通呂、通揚運河入江口段,下游距長江口1.2km,是南通地區水上交通咽喉。由于南通地區建材物資需求量大,通過船閘的船舶較多,船閘年通過量2500噸以上,大大超過了500萬噸的年設計通過量。南通船閘下游引航道護岸原為漿砌塊石扶壁式結構,建成于上世紀80年代未,結構單薄,建設標準較低。近40年的使用中,由于船舶噸位的提高,護岸長期受船舶碰撞及船行波、船舶啟動時螺旋漿的攪動、長江潮水的沖刷等因素的影響,護岸結構出現損壞、局部墻前土掏空嚴重,局部護岸倒塌,已威脅到停泊在靠船墩處的船舶安全及防洪大堤安全,2019年相關部門決定對南通船閘下游引航道護岸分期實施應急改造工程,以確保船閘的安全運營。
本次護岸改造工程的原則是拆除原有護岸,建設滿足使用要求的新護岸。結合氣象水文、地形地貌、工程地質與工程施工對周圍環境及船閘安全運行的影響等因素,組織進行了方案比較,以選擇更為合理的改造方案。
表1是各設計方案的優缺點比較。在工程實際應用中,不僅要求成熟的技術方案,而且考慮外部的施工條件,并保證改造后的護岸結構相對穩定。
通過分析,方案一相對合理。是由于結構簡單,后期無需維護;施工無需大開挖,對護岸后方景觀綠化與防洪大堤影響較小,且長江潮汐對現場施工影響也較小;工程施工在靠船墩及原護岸后側,對船閘運行無影響。
方案設計如圖1所示,前排灌注樁+后排錨固樁結構,對原護岸進行應急改造,并在前排灌注樁后設連排咬合水泥攪拌樁,以防止前排灌注樁之間漏土。
前排鉆孔灌注排樁直徑φ1.0m,按一字形間隔排列,間距1.1m,樁長15.5m;上部設鋼筋砼帽梁,帽梁高1.5m,寬1.5m,頂高程▽3.20。后排錨固樁采用φ1.2m鉆孔灌注樁,間距為2.2m,樁長13.0m;上部設鋼筋砼帽梁,帽梁高1.0m,寬1.5m,頂高程▽2.70。前后兩排灌注樁中心距6.5m,通過系梁連接,系梁斷面尺寸為0.5×0.5(m)。
為防止灌注樁之間漏土,在前排灌注樁后方設直徑500mm的水泥攪拌樁,樁頂、底高程分別為▽1.70、▽-5.80,樁長7.5m,水泥攪拌樁連排咬合,中心距400mm(咬合10cm)。

表1 方案優缺點比較表
為增加前排灌注樁的美觀,在樁前增加掛板,頂、底高程分別為▽1.70、▽0.00。
圖中除高程(廢黃河零點)以m計外,其余均以mm計。
影響工程施工的主要因素是長江潮汐、施工環境與護岸墻后土下塊石,本工程施工的難點是前排灌注樁施工。如何化解影響施工的因素與解決施工中的難點,保證施工順利與施工質量,需合理的施工方法及施工中出現問題的處置方法。
綠化遷移→塊石清理、場地平整→護岸倒塌段圍堰構筑→灌注樁施平臺設置、泥漿池設置及鋼筋加工場地→灌注樁施工→掛板預制→水泥攪拌樁施工→老駁岸拆除→掛板安裝→帽梁、系梁澆筑→墻后土方回填→綠化恢復。
(1)施工前查清施工場地工程地質情況與長江南通段潮汐情況;綠化遷移、場地平整讓施工有足夠的施工場地;清理塊石,減小對灌注樁、攪拌樁施工的影響。
(2)灌注樁施工采用回旋鉆機成孔,泥漿護壁,正循環排渣工藝。鉆機成孔時,粘土制漿護壁,清孔檢測泥漿的比重、粘度、含砂率與孔深;鋼筋籠直徑允許誤差1cm,鋼筋籠安放后,頂標高允許誤差為5cm,灌注樁樁基沉淀厚度不得大于0.1m;混凝土澆筑在二次清孔結束后30分鐘內進行,初灌量必須保證導管底部埋入混凝土中80cm以上,且連續灌注。

圖1

表2 試樁參數

表3 水泥攪拌樁各樁抽檢綜合質量評分表
(3)水泥攪拌樁施工需驗證方案可行性與技術參數,先進行工藝性攪拌樁的試樁。水泥攪拌樁摻灰量20%,樁身(拌和土)強度標準值不小于1080Kpa,7(28)天強度不小于設計值的30(70)%,采用“四攪兩噴”施工工藝,按水泥攪拌樁施工流程試樁3根。
表2為試樁參數,以相同的水灰比、噴漿壓力,不同的下攪、提升速度試樁。
檢測單位對3根試樁鉆孔取芯檢測,表3為水泥攪拌樁各樁抽檢綜合質量評分表,3根不同下攪、提升速度施工的水泥攪拌樁綜合質量等級為優。
根據試樁參數與鉆孔取芯檢測報告進行分析總結,3#試樁參數作為水泥攪拌樁施工參數。
(4)掛板預制與安裝的質量控制。掛板在預制場地制作,然后運到工地現場安裝。掛板按預制件工藝要求施工,掛板預制時迎水面須進行二次抹面收光,同時對預制板進行覆蓋,噴水養護,保持濕潤。掛板安裝前清理灌注樁前塊石,開挖至▽-0.6,GPS放樣,汽車吊吊裝掛板并固定,以確保掛板迎水面線形美觀。
(5)帽梁、系梁澆筑的質量控制。帽梁、系梁澆筑按混凝土澆筑技術要求進行,但要注意的是帽梁的整體線形。帽梁、系梁澆筑施工受長江潮水影響較大,高潮位時無法進行施工,立模、澆筑需在水位▽-1.8以下進行。立模結束后要看潮水情況,才能澆筑混凝土。只有當退潮時,潮水退至模板以下,立即清理模板內雜物積水和鋼筋上的污垢后,才能澆筑混凝土,保證混凝土初凝時間不小于4小時。掌握長江潮水變化規律,減少潮水對工程施工的影響。

圖2 結構平面圖(變1)

圖3 結構平面圖(變2)
施工中,當鉆孔至▽-1.0~-2.0時,出現鉆桿抖動,下鉆困難,成孔后檢測發現樁孔擴孔。混凝土澆筑超方嚴重,每根灌注樁設計混凝土用量12.2m3,個別樁混凝土用量在14m3~17m3之間。
由于擴孔,對其它樁位灌注樁的施工產生了影響。9#、11#、16#、43#樁鉆孔施工,鉆孔至▽-1.0時無法下鉆,當對該樁位進行開挖探查發現,9#、11#、16#、43#樁樁位處已被相鄰樁擴孔混凝土填充,9#樁相鄰的8#與10#號樁之間間距為0.2m;11#樁相鄰的10#與12#樁之間間距僅為0.85m;16#樁相鄰的15#與17#樁之間間距為0.8m;43#樁相鄰的42#與44#樁之間間距僅為0.2m。
部分樁位在鉆孔時,出現下鉆困難或鉆桿抖動,起鉆檢查時有塊石帶出。為分析擴孔原因,查閱建閘設計資料與原護岸設計施工資料,下游引航道兩側原為土坡。據當地村民反映,船閘下游引航道兩側土坡受潮水、雨水沖刷,土坡出現坍塌現象,局部地段坍塌嚴重,危及防洪大堤的安全,當地防汛部門在土坡坍塌處拋填大量塊石。鉆孔前對施工地段進行土方開挖,清理塊石,由于長江水位原因未能將塊石清除。通過分析,樁孔擴孔是樁位下塊石所致。
采用低應變動力檢測法對灌注樁進行檢測,8#、10#、12#、15#、17#、42#、44#樁樁端反射較明顯,距樁頂2.7m有擴徑缺陷所產生的反射信號,混凝土波速處于正常范圍,樁身砼結構基本完整,屬Ⅱ類樁,其余為樁端反射較明顯,無缺陷反射波,振幅譜線分布正常,混凝土波速處于正常范圍,樁身砼結構完整,屬Ⅰ類樁。
由于個別樁孔擴孔,受影響的樁無法按原設計樁徑施工。根據灌注樁檢測報告及9#、11#、16#、43#樁樁位開挖檢查分析,提出如下解決方案。
(1)11#、16#樁的相鄰兩側灌注樁,因擴孔被混凝土填充,樁間距不足1m,不能按原設計的樁徑進行施工。其解決方案為將樁徑由φ1.0m變更為φ0.8m,樁長不變,鋼筋籠直徑0.88m變更為0.68m,鋼筋型號及數量不變,并在φ0.8m灌注樁后側增加4根φ0.5m、長7.5m水泥攪拌樁,11#、16#樁兩側▽-1.0以上的間隙用混凝土填充。如圖2所示。
(2)9#、43#樁的相鄰兩側灌注樁,因擴孔被混凝土填充,在▽-1.0以下樁間距僅為0.2m,9#、43#樁無法施工。其解決方案為將在9#、43#樁位后側各施打4根PHC(AB)400長8m管樁+4根φ0.5m、長7.5m水泥攪拌樁,且在兩樁位相鄰灌注樁▽-1.0以上植筋,澆筑鋼筋混凝土。如圖3所示。
(3)為提高樁間隙防漏土效果,在9#、11#、16#、43#樁位后側增加的水泥攪拌樁,并與原設計施工的水泥攪拌樁相互咬合10cm。
根據船閘運行情況與引航道護岸加固改造的外部環境,合理的改造加固方案,既能起護岸加固效果,又能起到防止水土流失而導致的堤坡坍塌,保護防洪大堤的安全;又能起到防止泥土進入引航道而造成於積,影響過閘船舶停泊與航行。合理的施工工序有利于工程施工順利,有利于工程施工質量。施工中出現的擴孔問題的原因分析與處理方案,對二期加固改造的設計施工有一定的借鑒意義。