劉義剛,張志熊,鄒明華,晁圣棋,張 樂,丁德吉
(1.中海石油(中國)有限公司 天津分公司,天津 300459;2.中海油能源發展股份有限公司 工程技術分公司,天津 300452)①
渤海油田的地層非均質性嚴重,油層較厚,產液剖面不均衡。隨著渤海油田開發的不斷推進,含水也不斷上升,部分主力油田進入高含水期,為提高開采效率,已逐步開展分層開采技術的應用[1-4]。
目前,渤海油田有近500口分采井,絕大部分采用機械滑套作為配產工具,機械滑套的開啟或關閉需要鋼絲作業,對于井斜較大的井,作業困難,甚至部分井需要用到專門的連續油管作業。針對這些作業問題,渤海油田曾經嘗試過用智能滑套[5-6]作為配產工具進行分層開采,而智能滑套內置電池,其壽命受電池壽命的影響,該技術沒有在渤海油田成功推廣。筆者研制了一種電控滑套,形成了以電控滑套為配產工具的新型分層開采工藝。
以機械滑套作為配產工具的分層開采工藝管柱如圖1所示。機械滑套設置在各個層段,各層段之間通過定位密封和插入密封進行分層,產液通過機械滑套的進液口(也是出液口)進入生產管柱,經帶孔管流入套管,然后由電泵舉升至地面。機械滑套適應于防砂段內徑≥82.55 mm,適用井斜≤60°。

圖1 機械滑套分采工藝管柱示意
在需要開啟或關閉某一層時,鋼絲連接機械滑套開關的專用工具,到位后,通過震擊下壓或上提機械滑套內置的機械開關,實現滑套的開啟或關閉。某種機械滑套及其配套使用的開關工具[7-8]如圖2~3所示。

圖2 機械滑套示意

圖3 機械滑套開關工具示意
機械滑套作為分層配產工具在渤海油田使用廣泛,其成本較低。但機械滑套的開關一般是通過鋼絲作業進行的,當遇到大井斜的作業井,則需要動用連續油管作業,其開關操作略顯繁瑣。渤海油田一口井下入了4套機械滑套,為了測試各層靜壓,開啟滑套6次,關閉滑套7次,耗時30 h以上。另外,機械滑套工作狀態只能是全開或全關,無法有效調節各層的生產壓差,難以對各層進行合理、高效開采。
電控滑套與機械滑套相比,最大的不同點在于電控滑套采用鋼管電纜作為傳輸載體,地面發送指令通過鋼管電纜傳遞給電控滑套,電控滑套收到指令后進行開關動作。電控滑套分層開采工藝管住如圖4所示。

圖4 電控滑套分采工藝管柱示意
與機械滑套分層開采工藝相比,電控滑套增加了鋼管電纜、地面工況機及相應的上位機。工況機一是通過鋼管電纜給井下的電控滑套供電,二是進行數據通信傳輸,三是與上位機進行通信;上位機內含操作軟件,可對電控滑套發送指令,顯示電控滑套的狀態信息等。
電控滑套主要由下接頭、電纜連接頭、滑環導電機構、調節臂機構、控制線路、限位機構、陶瓷閥機構、過濾網、主體部分、外套管、壓力傳感器等組成,如圖5所示。主體部分用于連接其上的工具,提供過流通道,并設置電纜連接口,用于將生產控制器通過電纜連接起來。在主體部分圓周上的一部分增加過濾網,防止一些大尺寸的雜物進入電控滑套內部;外套管連接主體部分和下接頭,并將電機、控制線路等保護起來,同時提供主過液通道;下接頭用于連接其下的工具,提供主過流通道,在其一側設置電纜連接口,將電控滑套通過電纜連接起來。

圖5 電控滑套結構示意
電控滑套的線路主要由單片機、指令信號檢波/前置放大/整形單元、井下信號功率放大、井下數據信號調制載波單元、管柱/地層壓力計、溫度傳感器、各模擬信號放大處理單元、閥開度、上/下限位測量單元、電機工作電流測量單元、纜頭電壓測量單元、電機功率驅動單元、數據存貯單元、變速電機等組成。
電控滑套的調節過程:地面工況機通過鋼管電纜發送調節指令,電控滑套接受到指令后,經過解碼電路解碼,電機控制電路開啟電機工作。由調節臂將作用力傳遞給調節閥,調節開度大小。調節臂轉動會產生脈沖信號,電控滑套的內置芯片通過采集脈沖信號確定調節閥的行程,當達到調節閥開度所需值時,芯片通過電機控制電路關閉電機,完成開度調節。
最大外徑 ?114 mm
中心通徑 ?44 mm
工作壓差 40 MPa
工作溫度 120 ℃
閥調節轉矩 ≤3 N·m
電機轉矩 8 N·m
調節行程 54 mm
單層產液量 500 m3/d
1) 開度可無級調節,并可在線直讀,隨測隨調。
2) 能夠完成數據通訊,壓力、溫度、流量的實時監測,流量調控,驗封等功能。
3) 滿足高液量、油水混合條件下對流量測試的要求。
4) 具有防砂卡能力。
對電控滑套進行了整體試壓和調節試驗。將電控滑套置于套筒中,從套筒加壓至50 MPa,并保持3 d,期間不定時檢測電控滑套的狀態信息,對其進行開度調節,觀察其是否能正常工作,如圖6所示。

圖6 電控滑套整體試壓試驗
經測試,電控滑套在50 MPa壓力下能正常工作,其開度可正常調節。
將6套電控閥與地面工況機通過5 000 m鋼管電纜串聯起來,地面工況機通過RS-485轉USB連接電腦,測試電控滑套能否正常通信、調節,如圖7所示。

圖7 電控滑套與地面工況機聯機試驗
試驗過程:①通過上位機控制地面工況機讀寫電控滑套層位位號,編號,通信是否正常;②直讀電控滑套壓力、溫度值,驗證地面工況機是否可以實時監測電控滑套,并能完成壓力、溫度的測量;③通過上位機控制地面工況機向電控滑套發送開度調節指令,電控滑套按照指令進行開度調節。
試驗結果:地面工況機與6套電控滑套均能正常工作,可以通過上位機對各個電控滑套進行測試與開度調節,正調或者反調均能順利進行,如圖8所示。

圖8 聯調試驗測試
將電控滑套連接管柱并下入試驗井,電控滑套下入深度203.46 m,試驗井外套管為?339.7 mm,內套管為?244.5 mm,電控滑套所在管柱從上至下依次設置有電泵系統、封隔器、電控滑套,電控滑套的電纜連接孔連接鋼管電纜,鋼管電纜至地面與地面工況機連接,地面工況機與上位機連接,封隔器密封?244.5 mm套管。從地面通過?339.7 mm套管供水,啟動電泵后,水通過電控滑套進入電控滑套管柱內,并通過電泵舉升至地面。
從試驗結果看,通過上位機發送調節指令,上位機測調軟件顯示通信成功,電控滑套的開度不斷變化,正調或者反調均可。當正調至電控滑套全開狀態時,開度顯示100%,測調軟件顯示電控滑套為全開狀態,當反調至電控滑套全關狀態時,開度顯示為0,測調軟件顯示電控滑套為全關狀態。
對電控滑套進行流量調節試驗,使電控滑套的開度處于30%、50%、70%、80%、100%,記錄流經電控滑套的流量,對應的流量分別為65、183、242、254、270 m3/d,說明開度越大,流量越大。
1) 研制的電控滑套可實現分層開采,與常規分采工藝比較,效率更高。
2) 通過試驗檢驗了電控滑套的可靠性。電控滑套工作壓力高,滿足現場使用要求,并可進行多級串聯,各級電控滑套均能正常工作;可實現多層分層開采的需求、在線正調或反調開度,且可實現開度的無級調節,用于精細注入作業。正調情況下,開度增大,過流量也增大,反調則反之。
3) 電控滑套不僅適應于分層開采工藝,而且在其它機械滑套使用的場合,也可使用電控滑套來完成,例如作為洗井工具等。