布朋生
(中國(guó)煤炭科工集團(tuán)太原研究院有限公司,山西 太原 030006)
采煤機(jī)是建設(shè)智能煤礦,打造智慧礦山,推動(dòng)礦井向安全高效智能化開采、清潔高效集約化轉(zhuǎn)型的重要設(shè)備之一。采煤機(jī)驅(qū)動(dòng)方式由液壓驅(qū)動(dòng)向電驅(qū)轉(zhuǎn)變。電驅(qū)又分為直流電驅(qū)和交流電驅(qū)。采煤機(jī)常用的為交流電驅(qū)模式,克服了直流電驅(qū)體積大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、可靠性差的缺點(diǎn),并可增大交流電動(dòng)機(jī)的功率,推動(dòng)采煤機(jī)向大功率、高可靠性方向發(fā)展[1]。電驅(qū)采煤機(jī)的調(diào)速性能,成為保證采煤機(jī)安全、集約化生產(chǎn)的關(guān)鍵影響因素之一。變頻調(diào)速是電驅(qū)采煤機(jī)常用并且有效的調(diào)速方案,可使用電壓/頻率轉(zhuǎn)換(voltage to frequency,V/F)控制、矢量控制、直接轉(zhuǎn)矩控制等多種變頻控制技術(shù)[2-6],并綜合應(yīng)用模糊控制技術(shù)優(yōu)化被控制交流電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)矩/轉(zhuǎn)速[7-10]。針對(duì)工作于高瓦斯綜采工作面的采煤機(jī),結(jié)合實(shí)際工況,在該采煤機(jī)變頻調(diào)速控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,考慮頂板壓力、瓦斯?jié)舛葍蓚€(gè)參數(shù),優(yōu)化采煤機(jī)變頻調(diào)速控制方案。
高瓦斯煤礦綜采工作面的采煤機(jī)速度控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1 采煤機(jī)速度控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
系統(tǒng)由采煤機(jī)、液壓支架控制器以及附屬的壓力傳感器和瓦斯斷電儀、信號(hào)采集器以及順槽監(jiān)控平臺(tái)組成。壓力傳感器用于檢測(cè)綜采工作面頂板壓力。瓦斯斷電儀用于檢測(cè)工作面的瓦斯?jié)舛?。信?hào)采集器位于綜采工作面端頭,用于采集各液壓支架控制器傳送的壓力以及瓦斯?jié)舛葦?shù)據(jù)。液壓支架控制器采集到壓力值、瓦斯?jié)舛群?,?jīng)信號(hào)采集器傳送給順槽監(jiān)控平臺(tái)。順槽監(jiān)控平臺(tái)獲取壓力值、瓦斯?jié)舛戎岛?,采用軟件濾波方法得出用于控制采煤機(jī)速度的平均值,并根據(jù)采煤機(jī)速度動(dòng)態(tài)控制方案,對(duì)采煤機(jī)截割速度進(jìn)行控制。
每臺(tái)液壓支架安裝有支架控制器、壓力傳感器以及瓦斯斷電儀。支架控制器用于對(duì)該臺(tái)液壓支架的動(dòng)作控制、模擬量數(shù)據(jù)的采集以及與外部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳送。以BECKHOFF控制器為例,對(duì)模擬量壓力傳感器數(shù)據(jù)采集進(jìn)行說(shuō)明,并定義壓力傳感器輸出為4~20 mA DC電流信號(hào),測(cè)量范圍為0~60 MPa。為獲取模擬量數(shù)據(jù),需增加模擬量數(shù)據(jù)采集模塊,如EL3151(接收輸入信號(hào)為4~20 mA電流信號(hào))擴(kuò)展模塊為模擬量輸入模塊。EL3151與壓力傳感器進(jìn)行電氣連接后,即可采集壓力傳感器的電流輸出信號(hào)。EL3151采集后并發(fā)送給BECKHOFF主控制器(對(duì)應(yīng)數(shù)字量0~32 767)。根據(jù)該壓力傳感器的特性曲線,計(jì)算出實(shí)時(shí)壓力值。


圖2 模擬量軟件濾波流程圖

根據(jù)液壓支架控制器獲取的頂板壓力、瓦斯?jié)舛葦?shù)據(jù),對(duì)采煤機(jī)截割電動(dòng)機(jī)速度進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)的基本規(guī)則如下:①當(dāng)采集的頂板壓力值大于等于設(shè)定上限時(shí),表明此時(shí)頂板壓力過(guò)高,煤層中瓦斯含量較多,需降低采煤機(jī)截割電動(dòng)機(jī)的截割速度;②當(dāng)采集的頂板壓力值小于等于設(shè)定下限時(shí),表明此時(shí)頂板壓力值較低,煤層中瓦斯含量較少,可提高采煤機(jī)截割電動(dòng)機(jī)的截割速度;③當(dāng)采集到的頂板壓力值處于[DYmin,DYmax]時(shí),可保持采煤機(jī)截割電動(dòng)機(jī)的截割速度不變;④當(dāng)采集到的瓦斯?jié)舛戎荡笥诘扔谠O(shè)定上限時(shí),表明此時(shí)工作面瓦斯?jié)舛瘸瑯?biāo),需降低采煤機(jī)截割電動(dòng)機(jī)的截割速度或?qū)崿F(xiàn)采煤機(jī)閉鎖控制;⑤當(dāng)采集到的瓦斯?jié)舛戎敌∮诘扔谠O(shè)定下限時(shí),需提高采煤機(jī)截割電動(dòng)機(jī)的截割速度;⑥當(dāng)采集到的瓦斯?jié)舛戎堤幱赱Gmin,Gmax]時(shí),可保持采煤機(jī)截割電動(dòng)機(jī)的截割速度不變。綜合壓力、瓦斯?jié)舛葌鞲衅鲾?shù)據(jù),截割電動(dòng)機(jī)截割速度控制情況統(tǒng)計(jì)值如表1所示。

表1 截割電動(dòng)機(jī)截割速度控制情況統(tǒng)計(jì)值
采煤機(jī)速度動(dòng)態(tài)控制軟件流程如圖3所示。對(duì)采煤機(jī)截割電動(dòng)機(jī)速度進(jìn)行加速、減速、保持以及閉鎖控制,并通過(guò)端頭液壓支架的信號(hào)采集器,將獲取綜采工作面實(shí)時(shí)頂板壓力、工作面瓦斯?jié)舛葦?shù)據(jù)傳送到順槽監(jiān)控平臺(tái)。

圖3 采煤機(jī)速度動(dòng)態(tài)控制軟件流程圖
原采煤機(jī)調(diào)速方案基于直接轉(zhuǎn)矩控制方案加速度模糊調(diào)節(jié)裝置,共同完成對(duì)采煤機(jī)截割部電動(dòng)機(jī)的變頻調(diào)速功能。本文設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)的高瓦斯煤礦綜采工作面采煤機(jī)速度動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)嵌入至原采煤機(jī)變頻調(diào)速系統(tǒng)中。優(yōu)化后的截割電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速控制原理如圖4所示。

圖4 優(yōu)化后的截割電動(dòng)機(jī)變頻調(diào)速控制原理圖
在車間模擬頂板壓力大小以及瓦斯?jié)舛雀叩蛢蓚€(gè)控制參數(shù),觀察采煤機(jī)截割電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速變化。經(jīng)測(cè)試,用戶能夠按照表1所述動(dòng)態(tài)調(diào)整截割電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。采用優(yōu)化調(diào)速方案的采煤機(jī)在陽(yáng)煤一礦綜采工作面實(shí)際使用。經(jīng)統(tǒng)計(jì),采煤機(jī)截割部電動(dòng)機(jī)在遇到頂板壓力大于上限值時(shí),其轉(zhuǎn)速會(huì)減小。當(dāng)轉(zhuǎn)速小于下限值時(shí),其轉(zhuǎn)速會(huì)增加;當(dāng)瓦斯?jié)舛却笥谏舷拗禃r(shí),控制系
統(tǒng)完成對(duì)采煤機(jī)的閉鎖控制。實(shí)際使用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)符合預(yù)期設(shè)計(jì)目標(biāo)。
以采煤機(jī)為研究對(duì)象,綜合考慮其工作的高瓦斯特殊環(huán)境,對(duì)采煤機(jī)截割部電動(dòng)機(jī)進(jìn)行調(diào)速控制時(shí),將頂板壓力、瓦斯?jié)舛茸鳛橹匾{(diào)速參數(shù),優(yōu)化原采煤機(jī)的變頻調(diào)速控制方案。按照表1所述,模擬現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境,完成出廠試驗(yàn)。在實(shí)際使用過(guò)程中,采煤機(jī)能夠遵循速度動(dòng)態(tài)控制方案進(jìn)行加速、減速、保持以及閉鎖動(dòng)作,從而較好地適應(yīng)高瓦斯綜采工作面,實(shí)現(xiàn)安全、高效率生產(chǎn)的目的。